铁路双线隧道塌方处理措施综述

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1、铁路双线隧道塌方处理措施综述  摘要:随着国家大力推进铁路基础设施的发展,工程建设中的隧道工程越来越多,施工过程中因多方面原因,稍有不慎将出现塌方,直接对工程造成影响。针对不同的塌方状况,不可能有一个固定的处理方案。如何快速有效的处理好塌方,已成为施工中的一个难题。笔者通过对铁路双线隧道的塌方处理实践,从多方面进行了分析总结。关键词:铁路;隧道;塌方;处理;施工技术中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:1工程描述2009年3月2日下午,现场观察发现,隧道DK160+045附近拱顶初支沿纵向

2、开裂,通过对监控量测数据进行分析得知,拱顶下沉量达6cm,变形速率达1.3cm/d,遂立即安排采用工字钢进58SichuanWaterPower塌方端头未坍塌位置进行初期支护,安装10榀I20工字钢钢架套拱,钢架间距50cm,紧邻塌方段加密,钢架脚趾落于已施做完成的矮边墙混凝土面上,每榀拱脚和拱肩部位均设置了4根直径42mm的锁脚锚管,长度4m。前端3组钢架上120°范围内焊接φ108无缝钢管,作为超前管棚,长3m,环向间距30cm;拱部外侧挂φ8钢筋网,喷C25混凝土,厚35~406cm,为下

3、一步进行主塌方区的施工形成一个施工安全屏障。2塌方原因分析塌方范围岩质为紫红色强风化砂岩夹泥岩,含砾砂岩夹泥质粉砂岩。岩层层理明显,成水平薄层状分布,节理较发育,节理密度达3条/m,特别是拱脚以上泥岩夹层数量多,胶结质较厚,达15cm左右,呈乳黄色,拱肩处局部呈碎石状压碎结构,有地下渗水出现,围岩遇水软化。围岩自承能力极弱,整体稳定性差。分析事故发生的原因主要有:①该段拱顶以上围岩特别差,地质条件复杂,围岩突变严重,呈上软下硬状态,地质人员对围岩级别判断存在偏差;②冬季施工、地下水解冻后,引起该

4、段渗水较严重,裂隙中的细粒被水带走,围岩形成新的自由空间;③围岩成水平层分布且夹泥层较多,遇水后软化,围岩自稳能力进一步减弱;④支护强度不足,未能有效抑制围岩的过大变形,已形成的自承拱受到破坏。3塌方处理方案的制定及实施经现场多次勘察,发现该倒漏斗塌腔壁约成60°~70°左右倒坡,腔壁光滑,大塌方后拱部仅有少量掉块。根据塌腔形状和地质情况,结合类似工程经验进行了综合分析,初步确定塌方基本稳定,不会再次出现较大塌方。结合该次塌方的特殊性拟定的塌方处理原则为:6减少挠动,以护为主,以防为重,加强二衬

5、,及时回填,分段施工,快速通过。确定的具体方案步骤为:(1)因塌方未将洞室全部堵塞,塌碴顶部比拱顶仅高出1.0m左右。为不破坏塌方段的自稳结构,防止塌方进一步扩展,对主塌方区内的石碴应尽量避免扰动,同时从洞外运土回填,进一步稳固临近塌腔未塌段的支护。在未塌段堆碴上面采用钢管搭设排架,铺上木板,作为施工操作平台。(2)待塌方基本稳定后,首先安排对塌腔拱顶及边墙进行初次素喷C25混凝土,并在处理过程中多次复喷,并保证喷混凝土厚度达8cm以上,以此对塌腔围岩起到预支护作用,同时可防止小掉块伤及施工人员

6、。(3)为防止塌方进一步扩大,及时加强了对塌方端头未坍塌位置进行初期支护,安装10榀I20工字钢钢架套拱,钢架间距40cm,紧邻塌方段加密,钢架脚趾落于已施做完成的边墙混凝土面上,每榀拱脚和拱腰部位均设置了4根直径42mm的锁脚锚管,长度4m。前端3组钢架上150°范围内焊接φ108无缝钢管,作为超前管棚,长2.5m,环向间距30cm;拱部外侧挂φ8钢筋网,喷C25混凝土,厚35~40cm,为下一步进行主塌方区的施工形成一个施工安全屏障。(4)塌腔段的处理在管棚的保护下按1m一段推进,采用I20

7、工字钢架支护,间距50cm,采用φ22纵向连接钢筋,环向间距钢架内外侧均为650cm,且与钢架焊牢固。每榀拱脚和拱肩部位均设置4根φ42mm的锁脚锚管,长4m。对应工字钢,沿边墙未塌方高度打设系统中空锚杆,环向间距1.0m,纵向间距0.5m。工字钢拱部150°范围焊接φ108管棚,管棚长2.5m,环向间距30cm,每2榀钢架一环。钢架安装后,在拱部外侧挂φ8钢筋网,喷C25混凝土,厚35~40cm,钢拱架、管棚、钢筋网、喷混凝土形成系统防护棚。同时,为防止刚喷护形成的防护棚受掉块冲击破坏变形,每

8、榀工字钢在拱顶部位采用2根φ108钢管直接形成支撑,以加强初期承载能力,确保施工安全。(5)为确保已成形段的安全,防护棚每施作完成6~12m左右,即将所对应段的塌碴清理,及时施作二次衬砌。同时,考虑到塌腔段的后期荷载较大,防水处理困难,将塌方段的二衬设计承载能力提高,混凝土标号由原设计的C30调整为C35,抗渗标号不小P15,主筋由原设计的φ22调整为φ25,间距20cm。φ50环向排水盲管间距由原设计的每环10m加密至每环3m,加强排水。二衬混凝土浇筑完成、达到80%强度后,在不拆除钢模台车的

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