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时间:2017-12-25
《上纸分层气泡案例分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、上纸分层及小气泡现象分析及解决办法2014年3月31日中班生产普通12mm板材过程中,三控检验发现上纸有大量小凹槽,上纸润湿后,绝大部分凹槽附近会产生小气泡,用刀剥开小气泡后发现上只有分层现象。原因分析1、小气泡产生过程:凹槽处润湿后产生气泡是因为该处在上纸已经分层,沾水受潮后,上下层湿膨胀程度不一样。下层和芯材粘接良好,膨胀程度小,上层与芯材分离,湿膨胀程度大,从而上层向外隆起形成小泡。2、上纸分层的原因:护面纸从一控成型台至进干燥机的过程中,不断吸水,护面纸的结构性能处于不稳定状态。进入干燥机一区时,
2、由于辊道上有大量针状胶水,是上纸在辊道上受力不均。辊子转动时,结胶处使纸面横向上产生较大的应力,破坏了纸的上下层结构;同时,在一区烘干过程中,水蒸气逸出时,在垂直于纸面的方向上产生里的作用,使纸面分层现象加剧。3、一区干燥机参数:一区废气闸板开度设为20%,预热风机开启时串风,使一区内饱和水蒸气压大,热蒸汽无法及时排出,温度升高,从而使干燥过程中对护面纸的结构性能破坏程度加剧。原因总结:①护面纸结构性能处于不稳定状态;②辊道结胶破坏纸面结构;③一区内饱和蒸气压大,温度高。处理办法处理时围绕上述三个方面开展
3、,1、辊道清理,在生产间隙时定期清理辊道上的结胶,减少针状结胶对护面纸的局部破坏;2、将一区废气闸板开度设定值调大,即可降低该区域的饱和蒸汽压,又可以适当降低温度,同时,关闭预热风机,解决串风问题;3、将一区温度设定值调低,减少水分在一区的蒸发量,减缓蒸发时对护面纸的破坏;4、适当降低水膏比,从而降低整个干燥过程的水分蒸发量。问题讨论1、厚度相同时,普通板材上纸更易出现小气泡现象。耐潮板、耐水板、耐火板上纸相对普通板的上纸,纸质更好,强度更大,结构更稳定,所以在相同的生产过程中,普通板材更易出现纸分层起泡
4、现象。2、同一种规格,厚度越厚更易出现小气泡现象。厚度越厚,板材质量越大,在辊道上因为针状结胶的破坏程度也越大。
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