磷酸装置堵塞渣浆成功清理方案及预防措施.pdf

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1、理论·实践磷酸装置堵塞渣浆成功清理方案及预防措施冉瑞泉(瓮福达州化工有限责任公司, 四川 达州 635000)摘要:磷酸装置渣浆管堵塞严重制约了生产负荷的提升,分析堵塞的原因,采用高压水枪和PIG(清管器)对不同的管段成功进行了清理,提出预防措施。关键词:渣浆管;清理;预防我公司磷酸装置反应过滤工段设计产能为400kt/a,湿法上,特制固定喷头的不锈小车,小车四面安装轮子,利于小车在2排渣,首次使用当时为国内单台最大面积240m的转台过滤管内滑动,如下图。特制的高压旋转喷头高压水喷出方向向后机,于2011年

2、7月建成投料试车。在2013年9月以后因磷石膏呈45°,利用水反作用力带动小车向前进,同时将冲散的沉积33渣浆管堵塞输送流量从最初的1000m/h下降到650m/h,渣物冲到管外。浆泵出口压力相应从最初的0.8MPa升到0.95MPa,导致磷酸③利用PIG(管道清理器)清理。工厂界区内的管道清理完装置不能满负荷生产。成后,渣浆管输送流量也仅达750m3/h,在衬胶管与钢穿插管1渣浆管的设计情况处安装压力表,其压力与泵出口均达0.95MPa,表明在压力表以后的管道应还有堵塞情况。但位于工厂界区外的管道,埋地石

3、膏再浆泵设计为一开一备,泵进出口阀为电动刀闸阀。铺设,加之中部无法兰,管道较长,不便于检查,同时使用高压磷石膏管道总长度4640m,分为三段。其中在工厂界区内管道水枪清理受限于高压水管长度。材质为钢衬胶、公称直径DN500,长度880m,安装在管廊内,法经与专业的管道清洗公司沟通,比较多种清理清洗方式兰连接,一开一备。厂区外至途中一山梁顶处为钢穿插管,外壁后,决定采用价格较低,耗时短的PIG(清管器)清理后端管道。为碳钢、壁厚9mm,内管为高密度聚乙烯管、壁厚10mm,长度所选用PIG采用收缩性强、强度高的

4、特殊聚氨酯材料制成,外1225m,埋地铺设。此段管道走向是埋地先下行穿过园区污水形如子弹,外壁带有如牙刷状的钢丝刷。处理厂,后顺着山坡向上延至山梁最高点。最后一段为山梁最高点到渣场排放口管道,材质PE,长度2535m,埋地铺设。PIG清洗技术以清除管道内结垢、沉积物或异物为目的的一门技术。其工作原理是把PIG放进发射器后,发射介质在PIG2堵塞原因分析前进方向产生压力差,形成前进推力,使PIG沿管线前进,在运经拆开厂区内多处法兰,发现管内沉积物表面覆盖有约行过程中,PIG稍有变形。PIG本身或其附件在关内不

5、断与管2~3mm的黑色垢块,表面光滑致密,下层大部分为白色颗粒壁的积垢接触,对积垢进行挤压、刮削、冲刷、振动破碎,清除管状,较松散。沉积物有两个显著特征,一是管内沉积物均附着在道内的结构、沉积物和异物。与此同时,介质在通过PIG表面与管道底部,侧面及顶部只有极少量。二是顺着管道流向沉积物管内壁形成的间隙时会形成高速环隙射流,在它的作用下,前的厚度越来越薄,在泵出口水平段最厚处占了直径的二分之面会形成类似真空的区域,有利于PIG的运行,并对所刮削下一,出厂界区处约占管道直径的三分之一。来的垢渣进行冲击、搅拌,

6、并及时排出管外,有效地防止了垢渣从析数据可看出,白色粒状主要成分为硫酸钙,管道堵塞在管内的堆积,避免了堵塞现象的出现。的主要原因是磷石膏沉积所致。2013年9月再浆泵及泵膨胀节渣浆泵送出的清水为PIG的推动力。在钢穿插管前制作“Y故障频发,进出口阀自试车以来不能正常工作,发生故障后需型”不锈钢三通,PIG加入口加盲板密封,便于PIG快速放入。停车抽堵盲板,才能启动备用泵,此过程往往达4~6小时,管为避免PIG卡在渣浆管内,先放入DN200的PIG,同时在道内的磷石膏沉积在管道底部。生产过程中其它盐类析出,生

7、PIG后端加信号发射器,通过管外的信号接收机检测PIG的在成成分复杂的黑色垢块覆盖在其表面。管内具体位置,以防万一。放浆口安装一个铁丝网,便于捕捞通3管道清理过渣浆管的PIG,通过观察PIG受损状态分析渣浆管清理情况。(1)化学清洗 因在管廊中拆卸不方便且担心机械清理损在一种规格PIG从放浆口排出后,再放入稍大一型号的PIG。经伤衬胶,首先考虑使用化学清洗。在接近工厂界区处拆开渣浆过5天的清理,最后通过管道的PIG到DN400,此时渣浆泵出口3管与渣场回水管弯头,并制作“U”管相连,使其以石膏再浆槽最大流量

8、已经增至950m/h,出口压力为0.88MPa,已完全满为中心形成闭路循环。经过几次对渣浆管进行化学清洗,清洗足生产要求。后流量略有上升。但因清洗温度不能保持在80℃、循环时间短4预防措施等原因未达到预期效果。(1)生产过程中不论在多少负荷下生产,必须保证渣浆管(2)机械清理 ①人工清理。工厂界区内管道拆开法兰后,3的流量不得低于800m/h。使用自制的长柄铁铲清理,因顾忌损伤橡胶衬里,效率相当低(2)在计划停车

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