利用带状切屑加工深孔内腔平底.pdf

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1、T劬岬。l工艺利用带状切屑加工深孔内腔平底北方华安工业集团公司(黑龙江齐齐哈尔161006)信连志本文就深孑L内腔平底T序加工中,深孔刀杆直体过长,无法在刀台安装的问题。径与排屑之间的矛盾,进行认真研究和分析,结合工艺特点及现有_[艺装备条件,在原有刀具的基础上进行改进,利用长条可控带状切屑,有效地解决并提高了弹体内腔平底T序加T质量和生产效率。1.内腔平底工序工艺及破损主要问题分析图1固定刀台(1)丁艺分析:某产品内腔平底工序加工,长(2)刀具破损分析:原加工过程为水质切削液径比>5,属于深孑L切削加工。为避免热处理变形,冷却车削,使

2、用YT5硬质合金焊接整体刀具,产生内腔平底加T余量(双边)留10mm。内腔平底加弧形切屑,主要以切削液将切屑冲出。刀具破损的工装备结构特点是:将CW6163A卧式车床小滑板和主要原因是由于刀具前方定位套、刀体与弹体内腔刀台卸下,更换成一体固定刀台安装刀杆(见图1),间隙过小,使切屑无法排出,造成切屑与刀具产生前端方孔安装使用焊接刀。一体刀台安装稳固,为冲击,这种机械冲击造成的应力超过了刀具材料许减少切削时的振动,刀杆前方安装固定套,弹体内可的强度,引起崩刃、剥落或碎断。刀具使用中基腔直径为90mlTl,刀杆直径80mm。同时也解决了刀本

3、无正常磨损,由于弹体加工过程中经常发生非正·

4、l¨一-_l¨I⋯⋯‘”⋯¨¨_l¨

5、_’”⋯。_-“⋯l-一一El¨I一·’l¨。l¨。l¨.‘l-⋯¨¨‘-’_l¨‘’。.。l¨’l¨l‘}在加工前,用磁力表找正刀杆,/42一。mm的上转数63r/min,进给量0.4mm/r,调整冷却泵流量至母线和侧母线,并同时用测高尺检测刀杆,使刀杆最大,反向走刀,进行镗削。电木减振垫设计为三中心线与主轴旋转中心等高。由于电木减振垫的支等分凹槽形状,既起到了支撑作用,又使切屑在大撑,增加了镗刀杆的刚性,消除了由于镗刀板切削流量切削液的作用下顺利排出

6、。刃较长而产生的切削振动。以加工4,55+0osmm×(3)精镗内孔:加工工艺方法和粗镗类似,车1200⋯..孑L至,/,55:0.0imm(镗刀板尺寸为4,551002mm),控iTlm深孑L为例:一⋯⋯~~(1)首先对丁件进行粗加工,内孔(钻孑L或扩制孔深80mm采用40r/rain,进给量0·4mn。孔)留量1mm。深孔加工的工艺特点:通过采用反向走刀拉镗(2)粗镗内孔:一端用自定心卡盘装夹,另一和电木支撑减振垫的作用,较好地解决了深孔加工端用中心架支撑,车孔至西54.70。mm控制深度刀杆刚性不足的问题,保证了孔的尺寸公差和表面

7、80mm;卸下工件,使4.7mm处面对夹盘端,把粗糙度;可拆卸密封端盖的使用,使切屑在大流量工件中心管套在刀杆上,然后在刀杆上安装减振垫冷却液的作用下从中心架支撑的孔端排,11,较好地和镗刀板654..-0.0。mill,并在中心管上安装可拆卸解决了冷却和排屑问题,解决了切屑进入夹盘爪内密封端盖;移动刀杆,带动工件,把工件放在自定研坏卡盘的难题,同时也减少了切屑液的流失和对心卡盘内,并夹紧,将另一端用中心架支撑,调整环境的污染。MW(收稿日期:20140320)参磊籼薹33

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