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1、2013年8月机床与液压Aug.2013第4l卷第16期MACHINET00L&HYDRAULICSVo1.4lNo.16DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2013.16.056.浅谈某薄壁衬套加工工艺的改进方法李杰,赵德满(中航工业长沙中传机械有限公司,湖南长沙410200)摘要:分析薄壁衬套类零件的原加工工艺存在的问题,提出新的加工工艺方法,优化工艺流程,提高了衬套的加工精度,保证了加工质量,降低了生产成本。关键词:薄壁衬套;工艺改进中图分类号:TK416+.1文献标识码:B文章编号:1001—3881(2013)16—184—2薄壁衬套(壁厚小于3mm)广泛应用在
2、直升机(1)精车内孔和精车外圆由两道工序完成,有上是直升机上的一个重要零件,其加工质量关系着两次装夹,存在安装误差,难以保证较高的内外圆同直升机性能的发挥。衬套类零件内外圆、端面的尺寸心度要求;精度、形位精度、表面粗糙度,是此类零件的主要技(2)精车内孔时采用三爪夹紧外圆,装夹时在术要求(见图1),是加工要解决的主要问题。用于三爪径向力作用下,使零件产生弹性变形。直升机上的衬套类零件大部分为铝合金材料,铝材质(3)精车外圆时,穿芯棒用内孔定位压紧右端量轻、刚性不足、易变形且只能车削加工,不能采用面。该压紧面小,装夹时在压紧力作用下使零件产生磨削工艺。因此,该类零件加工时通常以内孔、端面变形。定
3、位,或者使用专用芯棒夹具。一般来说,车削加工针对上述问题,作者重新对该零件进行工艺分先车内孔,再以内孔、端面定位,插入芯棒装夹工析,决定在车削该衬套内孔时为了保证内外圆同心度件,再车外圆,这样符合基准重合、统一的原则。要求,采用“一刀下”的方法,即粗车外圆、端面、内孔,再精车外圆、端面、内孔,使内外圆加工在一次装夹中完成,可有效消除安装定位误差。因此,在工艺上增加工艺夹头,方便衬套一次装夹加工,同时避免了三爪产生的夹紧力直接作用于零件上,减少了零件产生的夹紧变形,也省去了精车时的工装夹具。新工艺流程如下:粗车一粗车一时效处理(去应力)一精车一切断一表面处理一检验。精车工序如图2所示。图1衬套结
4、构及技术要求图葛早。0宁1工艺改进过程∞∞∞哩卑q该零件首次加工采用的是常规工艺,即先加工内卜∞孔再以内孔、端面定位加工外圆。用常规方法加工出来的零件,变形较大,内外圆椭圆度较大,尺寸和同心度无法保证。O.02qA]l37"4-0衬套原加工工艺共4道工序:粗车外圆、内孔_+.2粗车内孔、端面一时效处理一精车内孔、端面一精车外圆、端面一表面处理_+检验。图2衬套精车工序图分析原工艺存在以下问题:采用该新工艺加工一批零件,在精加工完成后,收稿日期:2013-02—22作者简介:李杰(198O一),本科,高级工程师,主要从事航空中尾减速器机械加工技术及工艺研究。E—mail:lireehard@12
5、6.COrno第16期李杰等:浅谈某薄壁衬套加工工艺的改进方法·185·零件略有变形,但检查各尺寸及技术要求均在合格范表面加工质量。围内。再进行切断工序后,发现零件变形较大,特别崮震lo.0卜__在相对切断处的另一端变形更大,检查尺寸和技术要R0.6±0.2I求又不合格了。对其进行原因分析,得出如下结论:厂,.(1)从衬套结构图(图1)中看出衬套壁薄约3靠\●LJmm,每一次切削由于应力释放,造成应力变形。l1自鲁+箜00∞口0宁、(2)精加工余量较多,单边达1.5mm,受主切削力挤压作用产生了零件变形。l1卜∞(3)采用了软爪夹紧的方式,零件产生了夹紧OV。3//变形。(4)切断处余量较多,
6、切断瞬间产生较大应力,——四皿137--02引起零件变形,特别是离切断远端处变形更大。153.5±0.2根据第一次工艺改进后出现的新问题,作者又重图4衬套精车工序图新对该零件进行了工艺分析,在第一次工艺改进的基采用第二次改进的工艺加工了一小批零件,在切础上再次对工艺进行了调整,决定增加一道半精加工断工序后进行了尺寸和技术要求检查,均达到了图纸工序和去应力工序。半精加工工序,每次车削余量控要求。制在0.5mm左右,给精加工零件留余量单边0.252改进效果mm,切断处留余量2mm左右,这样可以使加工应如上所述,第二次改进的工艺虽然在工序上比第力进一步得到释放,减小精加工时的切削力;半精加工后的去应
7、力工序,可进一步释放零件加工中的残余一次的多了两道工序,多了一套工装夹具,但加工精度得到了提高,加工质量得到了控制,达到了一次装应力,为后续的精加工打下基础(见图3)。新工艺夹、一次加工的效果,有效控制了零件的加工变形,流程如下:粗车一粗车一时效处理(去应力)一半保证了零件的加工质量,提高了产品的合格率,降低精车一时效处理(去应力)一精车一切断一表面处了生产成本。理检验。3结束语通过改进这种薄壁衬
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