带卸套筒位的卷取机卷筒涨缩故障诊断.pdf

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1、2015年10月机床与液压Oct?2015第43卷第20期MACHINETOOL&HYDRAULICSVol?43No?20DOI:10.3969/j?issn?1001-3881?2015?20?058带卸套筒位的卷取机卷筒涨缩故障诊断胡志威,况群意(中冶南方工程技术有限公司,湖北武汉430223)摘要:在某冷轧处理线的调试过程中,由于旋转涨缩液压缸的制造原因,导致现场3台卷取机的卷筒涨缩出现了无法由缩径位涨至涨径位的故障(该卷筒设计有3个工作位:即卸套筒位、涨径位和缩径位)。针对该故障,根据现场设备运行现象,通过理论分析和现场动作实验,诊断出了该故障原因,提出了解决方

2、案,并最终解决了该问题。关键词:卷取机卷筒;故障分析;套筒;液压缸中图分类号:TH137文献标志码:B文章编号:1001-3881(2015)20-176-2在国内某大型钢企冷轧工程的4条冷轧处理线此机组对带钢表面质量要求高,为了消除卷取时上,由于工艺需要,每条生产线配置了2台卷取机用产生的卷轴印和带头印,卷筒采用橡胶套筒进行卷于连续齐边卷取成品带钢。该卷取机的卷筒设计有3取。卷筒的大致结构如图1所示,涨缩液压缸活塞杆个工作位:即卸套筒位、涨径位和缩径位。在其中两与拉杆连接,拉杆通过端部的十字联接栓可带动周向条机组的调试过程中,出现了3台卷取机的卷筒无法布置的4个楔形块沿

3、空心轴产生轴向移动,楔形块与由缩径位涨至涨径位和由涨径位缩至缩径位的故障现扇形块通过T型槽(T型台)结构连接配合,两者可象,但由卸套筒位涨至涨径位和由涨径位缩至卸套筒沿14°的楔合面产生相对滑动。扇形块的两端分别为位均正常,因而无法满足机组正常生产需要。针对该空心轴和与之连接的轴头,其轴向被固定。因此,当故障,作者通过故障诊断,找出了故障原因,提出了液压缸活塞杆伸出或缩回时,拉杆和楔形块向右或向解决方案,圆满排除了该故障。左移动,带动扇形块产生径向位移,卷筒实现缩径或1卷取机卷筒结构涨径。图1卷筒结构示意图2卷筒涨缩液压工作原理介绍端供油,浮动活塞处于S1位置。换向阀6?

4、1B得电,2?1卷筒涨缩液压工作原理油缸有杆腔进油,活塞杆缩回,卷筒涨径;换向阀卷筒涨缩液压工作原理如图2所示。卷筒存在36?1A得电,油缸无杆腔进油,活塞杆伸出,卷筒缩个工作位:带套筒工作时的涨径和缩径,以及卸套筒径。卸套筒时,换向阀6?1A得电,拨动9?1操作手工作位,对应的卷筒直径分别为ϕ468(带橡胶套筒柄,液压锁打开,油缸前端压力油与T口相通,活塞杆将浮动活塞推动至S位置,卷筒缩至最小径。ϕ508mm)、ϕ442和ϕ426mm。卷取机工作时,卸套2筒回路中手动换向阀9?1处于图2所示位置,油缸前收稿日期:2014-08-12作者简介:胡志威(1986—),男,硕

5、士,工程师,主要从事冷轧生产线机械设备、液压系统的设计和调试工作。E-mail:08322@wisdri?com。第20期胡志威等:带卸套筒位的卷取机卷筒涨缩故障诊断·177·图3液压缸与旋转接头结构示意图减压阀5?2压力设定为7MPa,卷筒缩至最小径并使换向阀9保持在a位,切断油缸前端供油,关闭球阀11?1和11?2,换向阀6?1换向b位,松开换向阀9操作手柄恢复至b位,测得油缸无杆腔压力p=15?3MPa,约30min后压力仍保持不变。p<7×1222(300-110)/250=8?7MPa,表明球阀11.1或者旋转接头存在泄漏。图2卷筒涨缩液压工作原理图减压阀5?2

6、压力设定为7MPa,卷筒缩至最小径2?2系统参数设置并使换向阀9保持在a位,切断油缸前端供油,换向卷筒正常工作时,要求浮动活塞始终处于S位1阀6换向b位涨径,关闭球阀11?1和11?2,换向阀置,否则,缩径卸卷时卷筒缩至最小径,套筒与卷筒9恢复至b位,p为5?3MPa,保持30min后压力不脱离,造成卸卷困难或套筒划伤。因此,1变。此时p与上次实验值一样,表明油液并未从有pA<pA,即p>pA/A111333113杆腔串至无杆腔。否则,p将会升高。该系统压力为8MPa,液压缸规格为ϕ300×1(3)液压缸设计或加工问题。假设有杆腔P根ϕ250×ϕ110。有:22本无法供油

7、而导致了卷筒无法涨开。根据图4所示,8×250p3>22=6?4MPa两种原因可能导致该现象:(1)有杆腔油口的设计300-110或加工位置偏向油缸前端,P供油后被浮动活塞堵3卷筒涨缩故障分析3死,(2)活塞未加工台阶,缩径后活塞堵住供油口。3台卷取机卷筒涨缩的故障现象为:缩径后无法现场将卷筒缩至最小径后关闭球阀11?3,换向阀6涨径,但操作换向阀9可缩至最小径,换向阀6?1换换向使卷筒涨径,关闭球阀11?2,拆掉液压缸有杆向后也能涨至最大径。下面对可能的故障原因进行腔堵头,缓慢打开球阀11?3,使浮动活塞慢慢停留分析。在S位

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