MPF2116煤磨吐渣原因分析及解决措施.pdf

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1、中图分类号:TQl72.62文献标识码:B文章编号:1007-0389(2010)02-67-01MPF2116煤磨吐渣原因分析及解决措施王夫华1,郑志虎2(I.山东申丰水泥集团有限公司,山东枣庄;2.申丰集团峄州分公司,山东枣庄277316)1系统流程和吐渣状况我公司MPF2116型煤磨在2009年年初吐渣比较严莺,吐渣量在300kg/h左右。吐渣量的增大,导致了煤磨台时降低,电耗增加,使得生产成本上升;且磨机周围环境恶化,不利于设备的维护。为尽快减少磨机的吐渣量,我们通过现场排查和中控操作参数

2、分析,找到了吐渣量大的原因,并提出了解决措施进行改进。煤磨系统工艺流程:原煤经原煤仓下的棒闸卸到露天式定量给料皮带秤上,然后进入磨溜子,经入磨溜子上的三道锁风阀,进人煤磨进行烘干和粉磨,碾磨后的煤粉被风带到选粉机分选,合格的煤粉被带到袋收尘器收集下来卸入煤粉仓内,细度大的煤粉回落到磨内继续碾磨,见图l。2吐渣原因分析(1)原煤质量不稳定。现场观察发现原煤水分偏大,入磨水分平均为12%,粒度大且煤矸石含量多,易磨性降低且料层成分不稳定,部分大块来不及碾磨就被甩出磨盘。圈1煤粉制备工艺流程(2)系统漏

3、风造成风量和风速减小,选粉效率低,这是形成吐渣的根本原因。现场发现排出的废渣中含有约1/4高发热量的块煤精煤,这是因为风量小,超过一定重量的块煤不能被吸进磨内所至。造成漏风的原因主要有以下几方面:一是因煤水分过大,导致收尘袋结露通风受阻;二是磨机的进口热风管处有大量的物料沉积,从而造成通风面积减小。导致入磨风量不足;三是三道锁风阀的三块阀板及衬板磨损严重,密封性较差而造成此处漏风;四是检查发现靠近热风管道进风口的上喷嘴环已磨损掉l/3,同时磨盘与喷嘴环外边缘之间的问隙也因磨损增大形成了漏风。这四方

4、面的漏风,导致磨内风速和风量达不到设计要求,不能及时将煤粉带走。(3)磨机碾磨能力下降。磨辊辊皮及磨盘衬板磨损,测量发现辊皮磨损量已达70mln,磨盘磨损量也在30mm左右,从而导致磨辊与磨盘运动轨迹发生变化,接触面积大大减少;另外煤磨张紧站压力低且不稳定(波动在8.7—8.9MPa之问),另保压时间短,因而导致碾磨效率低。(4)中控操作存在的问题。通过查看中控的操作参数,发现煤磨运行时,在煤磨排风机阀门开度一定的情况下,进磨负压经常为零,出磨负压在7.O,7.2kPa之间波动,说明磨内压差过高,

5、压差过高或过低均会造成物料在磨内循环时间过长,容易形成饱磨。3减少煤磨吐渣的措施(1)稳定原煤质量:对进厂原煤实行一车一检,确保原煤水分≤10%和粒度<50mm的质量控制指标。(2)为加大磨内通风量,除更换一部分结露的收尘袋外,对入磨系统进行了以下几方面的改造。一是将原有的露天式皮带秤改为成套式密封给煤秤(型号为NCJGl261),提高了密封效果,保证此处不漏风;二是利用检修时间,对入磨热风管道内的积料进求艇工程丝些一67—酽圆。⋯。一一一。缔秽嘤。。,。,,鬟妻苎鬻憋燮黧謦专&一:~⋯。㈣^~删

6、。6‘榭凶。删岫南-“列畦由盔-毛毡啦玉棚g鲥精啪‘一1k‘盐矗晶‘避。啦。箍j叠;豳锄蕊“j如垴4^此d-≤蹦籼山#枷女卉矗,揩铷盥,斛fLt.扎抽—一中图分类号:TQl72.62文献标识码:B文章编号:1007-0389(2010)02-68-01早期单通道分解炉燃烧器的改进邱春霞,姜宝海(牡丹江建新水泥制品有限公司,黑龙江牡丹江157041)HSG水泥厂早期建设的1500t/d熟料生产线(窑规格为中3.2mx52m)自投产以来,经常出现烟室结皮,后燃烧现象严重,人窑物料分解率偏低,c5筒温度

7、高、入口处经常积料并易发生塌料现象。为此,我们对燃烧器进行了改进并取得r明显效果。早期的分解炉燃烧器采用的是单通道燃烧器(图1),燃烧效率低,风煤混合不充分,致使分解炉出口温度偏高,不完全燃烧现象严重。改造时在保持原有煤粉管直径不变的前提下,增加风煤混合强化装置(见图2,用ICrl8Ni9钢管焊制),并加长风翅。改进后出口风速提高,风煤混合改善,煤粉燃烧速度和燃烬率提高;现分解炉出口物料分解率由原来的73%提高至80%以上,窑尾人窑处物料分解率由改前的76%一86%提高到83%一92%,塌料次数由

8、原来的每月13次大幅减至2次,窑产则由60.4t,h提高到63.6t/h。此改造投入小,但改造效果比较好。行了彻底清理;三是焊补磨内喷嘴环和磨盘环,更换磨辊辊皮和磨盘衬板;四是在磨盘外侧宽约60mill的压环上焊上一道厚6mm、高40mm的挡料环,延长物料在磨内的碾磨时间(挡料环高度要适当,过高则影响台时产量1。(3)通过检查煤磨张紧站的液压系统,发现两个液压缸内密封圈老化产生内漏现象,降低了张紧站压力和保压时间。更换这两个液压缸密封圈,使张紧站压力保持在9.0MPa以上,并提高保

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