动平衡实验解决低速选粉机振动的问题.pdf

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1、中图分类号:TQl72.6+33文献标志码:B文章编号:1007—0389(2017)03—51—01【DOlllO.136970.cnki.32—1449/tu.2017.03.019动平衡实验解决低速选粉机振动的问题赵鲲(山东鲁碧建材有限公司,山东莱芜271100)0前言选粉机是水泥行业必不可少的关键设备,关系着微粉产能与质量,由于其工况因素,风压引起选粉机鼠笼动叶片不均匀磨损,导致设备振动增大。鼠笼属于大型部件,拆卸困难,如进行离线静平衡实验,将耗费大量人力物力。本文通过实例系统地介绍现场动平衡修复技术和修复过程中需注意的

2、问题,应用该技术使设备得到平稳的运行,保证了生产线的顺行运行,由于该技术不需要拆卸设备,具有维修费低、时间短等优点,值得广泛借鉴。1振动故障描述与分析我公司矿渣立磨型号为CRM4622,产品细度≥450In2/kg,选粉机型号为CRMS500,转子直径①5000mm,转速调节范围为50。125r/min。日常转速在115r/min左右。选粉机减速机型号为B2SVIOBl。P2=250kW,N-=l500r/min,N2=135.81r/min。由于近期选粉机振动量偏大,且振动量随转子转速升高而增大,在115r/min时,振动位移

3、达400斗m。经频谱分析诊断,判定为选粉机动平衡问题,需通过现场动平衡修复调整。2现场动平衡修复过程2.1传感器及信号放大器的选择该选粉机转速为50~125r/min,即O.83。2.08Hz,属低频率信号。适用频带与测量参数关系见表1。表1适用频带和测量参数的关系Hz由表1得知,从频率角度来看,低频率信号选位移作为测量参数,高频率信号常选加速度作为测量参数,居中区间的选速度作为参数。因此,测量该选粉机振动量应选用位移传感器。位移传感器有效距离多为3—4mm,因此位移传感器固定位置应离主轴2~3mm。位移传感器所测信号,通常需要

4、经过信号放大器放大,一般选用灵敏度为4V/mm。2.2动平衡试验流程及测量动平衡试验流程见图1。乏薹:妻嚣i等信号放大器一1件分析键相位传感器—————-J经查阅相关资料显示:(1)最高分析频率F。指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。根据采样定理,凡与采样频率Fs之间的关系一般为:E=2.56Fm。(2)采样点数Ⅳ与谱线数M的关系为:Ⅳ_2.56M。谱线数M与频率分辨率及△F最高分析频率凡的关系为:△F=Fro/M或肚n/△F。所以有N12.S6F。

5、△量由此可知,采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。经

6、计算,本次动平衡实验采样频率设置为500Hz,频率分辨率△F采用0.4Hz,通过上式计算采样点数N=I280个。键相位传感器需连接至通道1,位移传感器需连接至通道2。具体参数设置见图2。试验名浏览l数括路径浏览

7、.--‘_-。__;#-_-_-_j_-一平衡面数采样频率0fz)瓯忑丁一『蕊葡rr——刁阿——习塑鱼塑叁塑

8、工程单位两■——习广自动泓量设标定值“v/Eu)0蠡ch.1标准相位遇道ch.gck218000ch.10ch.3

9、1Ch,1iCh4j1Ch.12Ch.5jI旺.13ch811Ch.14ch.T11CE15ch

10、811ch.t6_-H_●_-___●___。_。。。-。-●-●___一图2采样频率与标定值设置第一次开机转速达到日常生产115r/min时,不加试重测量,鼠笼振动位移为0.40mm,相位为151。。加试重,每次所加试重大小参照以下公式确.150MG疋:m=—=-o7r72r式中:r一半径,G一转子系数,风机为6.5,(下转第56页)水滩工疆型型一51—图4多个细粉状物料分离管并排示意图3小结降低粉尘外扬的卸料溜槽的改进实质为将细粉状物料与块状物料分开下料,通过重锤阀的控制,减少了细粉状物料的下料高度。通过在出料口上方设置收尘

11、口,可以在物料到下级受料设备的卸料区更好的形成负压,避免了粉尘外扬。与传统溜槽相比,降低粉尘外扬的卸料溜槽可以将细粉状物料与块状物料混合卸料过程中产生的粉尘控制到最低程度。(编辑:于欢)(收稿日期:2017—02—27)柏糟粕柏糟粕镌始柏转哟砖哦喘转棒转砖黾蔓阜转始柏始抛柏柏瑰砖转糟砖转始枯蝴鞫蝴蚺蝴蚺嗍蛾蝴蝴l舅l韩I掸鳃l蝉醴蝴蚺蝴l舅l醇I毋I野-鲥晴蝴嗡蚺蝴蝴蝴嘲Ig柏柏110_l目啦哟抛(上接第51页)气轮机为1.2,一般取4,J7、7二转速,竹一转子质量。通过上式计算本次加试重为2000g,输入试重大小再次测量,并确

12、认测量,当转速再次达到日常生产转速115r/min时,选粉机鼠笼振动位移为0.28mm,相位为87.320。加试重及配重的层面见图3。以加试重位置为0位,根据平衡计算结果,将配重2141.90g,加在延旋转方向在317.73。的位置,见图4。熊U义//\7fN钟

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