劣质煤对锅炉运行的影响及对策.pdf

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1、2009年6月吉林电力Jun.2009第37卷第3期(总第202期)JilinEteetriePowerVo1.37No.3(Ser.No.202)劣质煤对锅炉运行的影响及对策EffectofPoorCoalonBoilerOperationandCountermeasures任衍辉,张弘权,王大雨(国电吉林龙华长春热电一厂,吉林长春130052)摘要:针对锅炉燃用劣质煤后带来的燃烧温度及炉膛出口温度降低,排烟损失增加,结焦严重,效率降低等一系列问题·分析了造成上述影响的原因,并提出改造喷燃器,减少制粉系统漏风,不同煤种混配,保证良好的空气动力场,根据结焦部位采取不同的调整措施等有效

2、对策。关键词:劣质煤;锅炉;排烟损失;结焦中图分类号:TK229.6文献标识码:B文章编号:1009—5306(2009)02—0046—02由于煤炭供求紧张及价格上涨,自2004年起量不足,二级减温器经常处于停用状态,因此形成了多数电厂开始大量燃用低热值高灰分煤种,由此带屏式过热器出口温度决定主蒸汽温度高低的局面,来受热面磨损漏泄、锅炉结焦、主汽参数偏离设计使主蒸汽温度偏低。值、锅炉效率下降等问题。国电吉林龙华长春热电一燃用煤质挥发分由设计值329/5增加到419/6左厂现有3台锅炉,设计煤种为高水份烟煤,可燃基挥右,使煤粉燃烧提前,燃烧所产生的热量中,辐射换发分为32,干燥基灰分

3、24.26。从2004开始燃热量的份额增加,造成炉膛出口烟温下降,因此传到煤应用基灰分、可燃基挥发分均有大幅增加,严重影下一级对流换热的份额相应减少,造成对流换热量响了锅炉安全经济运行,下面对其进行原因分析并不足,与灰份对燃烧的影响基本上一致。提出解决措施。1.2排烟损失增加煤质热值的下降造成排烟损失的增加,同样灰分的增加也造成排烟损失增加。具体飞灰焓占烟气1影响及原因分析总焓的比例见表1。在飞灰焓中,最重要的是炉膛出口飞灰焓,从表1.1锅炉燃烧温度及炉膛出口温度降低l中可以看出,目前煤种炉膛出口烟气焓中,飞灰焓灰分的增加造成炉内燃烧温度及炉膛出口温度占7.78(设计为2.56),这

4、部分焓值均被烟气带的降低,受热面吸热不足。锅炉设计计算时,输入炉至尾部受热面,因此影响排烟温度升高、损失增加。内的热量有燃料输入焓、热空气输入焓及冷空气焓。即使设计过程中考虑了飞灰的影响,目前燃煤的灰实际烟气焓包括理论空气焓、过量空气焓和飞灰焓,分高于设计值达l5以上,飞灰焓占烟气总焓的比飞灰焓决定了燃煤灰分越高,理论燃烧温度及炉膛例增大到原设计值的3倍,因此影响也较大。出口温度越低,因此被工质吸收热量的比例就要相1.3锅炉结焦对降低。下面是设计煤种与某日试验煤种温度场对2005年6月,锅炉在燃用褐煤时发生严重结比情况:干燥基灰分质量分数由设计值24.269/5增焦,4号炉最为严重,

5、持续时间约15天,锅炉被迫减加到52.7O9/6时,理论燃烧温度由设计值1944C降负荷至额定负荷的7O%,冷灰斗有大量棚焦。一般低到1851C,炉膛出口温度由11l9C降低到用灰熔点的高低作为衡量锅炉结焦可能性强弱的标1072C。从试验数据可以看出,由于煤质灰分的增准,灰熔点有3个特性温度:变形温度、软化温度、流加,使理论燃烧温度及炉膛出口温度较设计值均下动温度。一般以软化温度做为评价标准,小于降较多,造成高低温段过热器及屏式过热器的吸热1350C时为强结焦煤,大于1450C为弱结焦煤,收稿日期:2009—02—27作者简介:任衍辉(1972一),男,工程师,从事火电厂锅炉运行技术

6、工作。·46·2009年6月吉林电力Jun.2009第37卷第3期(总第202期)JilinElectricPowerVo1.37No.3(Ser.No.202)介于l35O~l450C为中等结焦煤。灰熔点一个重处于氧化性气氛中时,灰中的FeO氧化为Fe。O。灰t要特性是它的数值与它所处的气氛有关。当煤灰处熔点升高,结焦性降低。燃用煤种灰熔点为于还原气氛中时,灰熔点降低,结焦性增强,当煤灰1350C,接近强结焦煤,所以造成结焦。表1飞灰焓占烟气总焓比例由于燃用煤种的灰熔点低,挥发分远远高于设针对4号炉易于结焦的问题,对4号炉进行焰计值,造成煤粉气流提前着火,局部缺风,形成还原火试验,

7、通过录像观察发现内部空气动力场内切圆气氛,降低灰熔点,使喷燃器结焦。另外四角切圆燃较大,火焰中心不集中;2、4号角火焰向外偏斜,部烧锅炉的切圆过大,使气流贴近水冷壁,由于灰熔点分煤粉颗粒冲刷水冷壁是造成结焦的主要原因。需低,灰粒呈融化状态,造成水冷壁结焦。要对4号锅炉喷燃器进行改造,采取在喷燃器外侧1.4降压运行加导向板,使一次风气流向中心靠拢,缩小切圆半径目前多数电厂会遇到因负荷大、煤质差而带不同时减小煤粉气流贴壁。通过理论计算,将2、4号角上负荷的现象

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