M270DAN02.3DVT4改善报告

M270DAN02.3DVT4改善报告

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1、Z192014.11.05M270DAN02.3DVT4不良改善报告2◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告大纲一、工程试跑关键站流程简介二、不良现象和数据统计三、不良分析及对应改善对策3对于工程试跑,我司要求在常规的作业流程上,导入以下几点:1>胶框需做敲击+擦拭2>上面两张Film材需做二合一处理3>试跑前做5S清洁,并用设备检测环境无尘粒子达标。4>背板做清洁处理5>压膜检,眼随滚轮,边走边检(27寸以下机种滚两道,27寸以上机种滚三道)6>100%黄光灯检,检验时间必须大于5秒胶框敲击+擦拭◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告在白色黏层纸上进行敲击用无尘布蘸

2、溶剂进行擦拭一、工程试跑关键站流程简介4Film材做二合一处理◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告背板清洁滚轮清洁无尘布擦拭清洁5压膜检◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告纯组站,点亮LB,盖上下扩,眼随滚轮检验黄光灯检模组站,在黄光灯下,翻转B/L,以不同角度检验66◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告问题描述:M270DAN02.3DVT410/30日试跑140PCS,FD/FV后有48PCS不良,不良率34.3%,主要集中不良为白斑、白点、漏光、脏污、Gomi。不良状况分布统计:48PCS不良状况分布如:TOP1LGP白斑、白点29PCS(其中80%

3、可擦拭,20%不可擦拭)不良率:20.7%TOP2漏光10PCS不良率:7.1%TOP3脏污5PCS不良率:3.6%TOP4Gomi4PCS不良率:2.9%二、不良现象和数据统计7◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告三、不良分析及对应改善对策TOP1B/L白斑、白点不良现状经维修发现B/L白斑、白点主要是LGP和BEF不良LGP白点BEF刮伤和脏污LGP残胶不良来源分析1.试跑前,建议将背板Rubeer离型纸撕手修改成如图红色区,但厂商送来的却是如图蓝色圈出的样式,使得在组反射片前就得撕除离型纸,组装LGP时易碰到Rubeer有胶区,导致LGP上沾有残胶.2.双面胶离型纸

4、被Rubeer压住,在组LGP撕离型纸时需将Rubeer掀起来才能拿住离型纸,此动作易使手套带上Rubeer上的胶.3.刮伤由Particle造成。双面胶离型纸被Rubeer压住8◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告TOP2漏光不良现状漏光现象集中在灯条处不良来源分析LB超出背板侧壁背板上Rubeer来料贴片,导致LB贴附异常撕开Rubeer发现LB没有完全贴到底9◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告TOP3脏污不良现状脏污有CELL、Film材、LGPcell脏污LGP脏污BEF脏污不良来源分析cell脏污无法擦拭,属cell来料问题。LGP脏污可擦拭,属残胶。

5、BEF脏污属残胶。TOP4GomiGomi已取样,待打样后确定具体成分。10◆M270DAN02.3DVT4不良改善报告不良改善对策对来料加强检验,建议IOC从不同的箱子中取样检验,避免部分箱子有批量不良。此次试跑安排线体为新人,对不良现象不够敏感,后续试跑安排老人线作业。进料对原料加强清洁和保护。试跑过程中对新人加强指导。加强作业环境清洁,每隔两小时检测下环境Particle状况。

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