二甲醚开车搜集空分事故案例讲解

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1、牢记事故教训切实抓好安全管理工作一、甲醇厂事故排渣造成锅炉停事故神华宁煤集团煤炭化学工业公司一、事故经过2007年5月29日16:00分,水汽车间运行四班正常接班,208锅炉高负荷运行,锅炉产汽量160t/h,总煤量31t/h,风室压力11KPa,两台冷渣机A/B都处于检修状态,接班后督促检修人员加紧进行检修。19:30分,风室压力达到12.27KPa,值班长指令现场岗位人员确认冷渣机检修情况,经确认检修未完成。为了防止因床压过高引起床料结焦,保证锅炉正常运行,操作人员及时联系调度加快检修进度。同时班长和现场操作工通过北侧事故排渣口用手推车进行人工排渣。神华宁煤集团煤炭化学工业公

2、司依照事故排渣电动阀的操作方法,缓慢点动控制阀门开度,并同时用铁管敲打管道,用弯型钢管伸入阀口捅渣方法控制下渣流量,钢管捅一下灰渣流一下,下渣量断断续续,在手推车装渣约一半时,开始关闭电动阀,待装满一手推车渣电动阀关闭。此时中控因工况变化风室压力降至9.8KPa,达到正常运行参数要求,随时停止了事故放渣。20:30分,风室压力再次达到12.84KPa,班长再次请求调神华宁煤集团煤炭化学工业公司度加快冷渣机检修,并再次组织人员进行事故放渣。仍用前一次方法从北侧事故放渣口放渣,因渣管内渣流出不畅,仍点动控制阀门,用铁管敲、钢管捅,手推车放渣一半时迅速电动关闭阀门,结果渣装满车时,电动

3、阀仍未完全关闭,因下渣口流出的是温度达850~900℃左右高温料渣,灰渣粒度小,流动性极强,电动阀操作面板与出渣口紧贴,高温热渣溅落操作人员脚下,造成无法继续完成关阀操作。虽进行其他办法的努力,但因操作人员人无法靠近操作面板,只得汇报调度,采取紧急压火处理。神华宁煤集团煤炭化学工业公司21:05分,锅炉紧急停炉。事故放渣口因床压降低无高温红渣落下,操作人员手动关闭事故放渣电动阀,确认检查无泄漏,通知调度做各项开炉前准备检查后,21:30锅炉点火启炉,恢复正常运行。二、事故原因1.操作人员操作不精心,事故放渣阀开得过大,对产生的后果预想不充分,造成大量溶渣从事故排放口排出,导致无法

4、靠近操作阀门位置进行现场操作是本次事故的主要原因。神华宁煤集团煤炭化学工业公司2.车间管理制度不建全,没有制定事故放渣紧急预案和排渣操作票及具体防范措施,是本次事故的主要原因。3.冷渣机实际运行效果满足不了锅炉高负荷运行的需要,设计存在缺陷,设计把关不严,是本次事故的间接原因。三、防范措施健全车间级事故预案,编制事故排渣操作票并组织学习,严格执行。在事故放渣电动阀下加手动阀,确保进行事故放渣时人员和设备安全。神华宁煤集团煤炭化学工业公司根据冷渣机实际运行效果,不适应锅炉高负荷运行的需要,建议更换冷渣机,从根本上解决锅炉除渣系统的正常安全运转。操作柱电缆更换位置,防止控制电缆在事故

5、状态下被烧损。车间加强操作人员岗位操作技能培训,提高车间操作人员的实际操作技能。神华宁煤集团煤炭化学工业公司二、甲醇厂开排空使空压机跳车事故神华宁煤集团煤炭化学工业公司一、事故经过2007年6月2日10:39分,由于蒸汽管网压力波动,造成锅炉主汽压力不稳,运行三班司炉在监盘的过程中发现主汽压力PI1343有上涨趋势,直到PI1343发生报警,此时的压力为9.94MPa,这时司炉根据自己的主观判断,没有得到班长及车间领导的同意,将过热器的排空HS-1302A全开,导致蒸汽流量减少21吨,压力从9.94MPa降到9.52MPa,使100公斤管网调节阀9951A/B不断的回关,直至全关

6、,最终导致44公斤管网压力降至7.5公斤,此时空压机没有抽真空的蒸汽,导致空压机跳车。神华宁煤集团煤炭化学工业公司二、事故原因1.操作人员对锅炉的工艺参数及锅炉联锁未掌握,对空排气HS-1302A和汽包压力挂有联锁,当压力高到联锁值时就会打开,而操作人员发现蒸汽压力稍有波动就擅自打开空排。2.当生产工况发生波动时司炉工未向班长汇报就随意处置;3.在没有及时联系调度,把后续管网的情况了解清楚的情况下,根据自己的主观判断进行误操作,导致空压机跳车。神华宁煤集团煤炭化学工业公司三、防范措施1.加强操作人员业务学习,让人人掌握联锁值与逻辑关系。2.建立明确的操作汇报程序,在生产异常情况下

7、没有得到命令时不能随便操作。神华宁煤集团煤炭化学工业公司三、甲醇厂一次风机跳车事故神华宁煤集团煤炭化学工业公司一、事故经过2007年7月31日早班,当班人员接班后一次风机和引风机调节挡板处于手动状态,锅炉提高负荷,空分冲转,压缩空气压力较低。9:00分左右,一次风量开始下降,通知现场人员手动调节一次风机挡板,现场人员汇报挡板开关不动。此时空分正常,压缩空气正常,调度通知投用除尘器主路。考虑到锅炉高负荷运行,风量偏低,当时班长将一次风机挡板从手动位置转换到自动位置,把风量提起来,保

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