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1、维普资讯http://www.cqvip.com2006年第3期《安徽电力科技信息》淮北发电厂6号炉空气预热器改造1情况简介分仓容克式空气预热器)各项性能稳定(漏风率淮北发电厂6号炉为东方锅炉厂70年代末一直保持在6以下)的基础上,通过充分论证,设计,1982年投产的200MW机组锅炉,型号为决定将原风罩回转式空气预热器整体拆除,安DG670/13.7—4型,系超高压、单汽包、自然循装两台豪顿华公司生产的26.5VN1770型受热环、单炉膛四角切圆燃烧兀型布置的固态排渣面回转的空气预热器。煤粉炉,制粉系统为中间储仓式钢球磨,热
2、风送(1)豪顿华26.5VN1770型空气预热器特粉。该炉原配置两台风罩回转式空气预热器,由点:于设计不合理,预热器风罩在运行时刚度不够,①主轴垂直布置,采用中心驱动,避免了因烟、风侧压力差造成风罩运转时漂浮,漏风量无围带销传动造成的漏风。法控制,加上由于多年运行,风罩变形,设备老②转子采用模数仓格结构,蓄热元件制成化,投产后空气预热器漏风率一直居高不下。因较小的组件,以便检修和更换。该型预热器漏风率严重超标,并造成风机出力⑧空气预热器的冷段蓄热元件采用低合金不足,1996年大修中利用德国的先进技术,对耐腐蚀的钢板(等同考登钢
3、)制作。全部冷端传密封系统进行了改进,投运一年中铸铁板与定热元件设计考虑侧抽,在更换时不影响热端传子面磨损均较轻,漏风率大幅度下降,但到第二热元件。满足燃煤在各工况下烟气露点对壁温年,因铸铁板与定子面磨损较重,自动跟踪装置要求,不易结露,不易积灰。调节也不能减轻漏风率,该炉预热器漏风率在④空气预热器采用可靠的支撑轴承和导向逐步上升,每次大、小修中对定子面进行补焊处轴承(进口),顶部导向轴承使用CARB轴承。结理,并对锈蚀不动的弹簧和损坏的密封件进行构便于更换、检查,均采用油浴润滑,无需配备更换处理,每次检修预热器工作量均较大,
4、检修润滑油系统。顶部轴承箱配置水套式冷却水系维护费用高,漏风率仍旧一直居高不下,一直维统,支撑轴承自然冷却。持在25左右,最高时达30以上。造成热风温⑤每台空气预热器除配备主驱动装置外,度比正常值低30~40。C,满负荷时炉内氧量不还有辅助驱动装置及手动盘车装置,同时配备足,只有2.3左右,使得机组的运行经济性下变频控制装置,以使空预器软启动并可在低转降;同时风机出力不够,严重影响机组的安全运速状况下实现水洗功能。转子驱动电机采用全行。封密闭笼式风冷电机、绝缘等级为F级,温升上2空气预热器改造内容限为B级,轴承油脂润滑。鉴于风
5、罩回转式空气预热器的结构特点及⑥空气预热器采用良好的、有效的密封系上次空气预热器密封系统改造的教训,仅从密统。采用可靠的径向、轴向、环向密封以及轮毂封系统改造入手,很难使空气预热器的漏风率密封,密封装置采用固定密封,不设密封间隙自降下来。结合二期(两台125MW机组)受热面动调节装置。空预器的各个密封扇形板和轴向回转式空气预热器密封系统改造(采用豪顿华板的设定充分考虑空预器转子的热态变形。在技术)的成功经验,以及8号机组投产后空气预任一时刻,转子的径向、轴向密封为多重密封。热器(整体采用豪顿华工程有限公司设计的二⑦按照锅炉起动
6、烟气系统辅机的特殊要求22维普资讯http://www.cqvip.com2006年第3期《安徽电力科技信息》或一台空气预热器故障停运时,空气预热器能有关设计参数及相关技术性能的要求,性能允单侧运行,能带6O额定负荷。停运的空气预热许偏差在规定范围之内。工况和参数偏离规定器采取防止变形和漏烟的措施。空气预热器烟值的修正曲线见附件2,空气预热器改造的目标气侧入口设置关闭挡板。值:⑧空气预热器设置带有照明的窥视孔,火表1灾报警装置(包括就地安装的火灾监控柜、温度名称单位200MW检测元件等,热电偶采用进口设备),消防系统1.空气流
7、量(覆盖全部受热面)。⑨空气预热器设置停转报警装置。空气预空气预热器进口风量kg/s231.54热器的冷、热端各设有专用的吹灰器及清洗系空气预热器出口风量kg/s215.95统,空预器的吹灰器控制纳入锅炉吹灰程控系2.烟气流量统。空气预热器进口kg/s276.28⑩回转式空气预热器的布置,能满足空气预热器检修起吊、受热面的抽出以及冷、热风道空气预热器出口’kg/s291.87布置的要求,并配有转子顶起装置。3.空气温度⑩控制装置设有远方集控启动、停止,及现空气预热器进口风量℃20场启动、停止(且有互锁,即只能一种操作方式,不能
8、两种操作方式同时使用);为满足空预器空气预热器出口风量℃323.1启、停及主、副电机联锁保护要求,远方控制接4.烟气温度口与现有DCS系统相匹配;控制装置设计上采空气预热器进口℃360.5用标准化元件(或组件),以适于维修、更换需空气预热器出口(未修正)℃135.8要。⑥空气
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