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时间:2019-02-17
《铸造企业之设备部2010年能源工作总结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、2010年能源管理工作总结2010年,铸造公司设备部在公司领导的带领下,将节能降耗工作摆在重要位置,坚持在日常工作中厉行节约、杜绝浪费、加强管理、降低成本、提高效率,以实际行动促进节能降耗工作深入开展。1、建立健全主要能耗设备29套、能源计量装置139套台帐,并及时更新计量网络图,组织定期检查能源计量装置,计量器具受检率100%。2、根据集团公司十八期简报要求,对能源消耗超标进行原因分析,并制定相应的整改措施。3、根据年初制定的节能计划,今年已实施的节能技术改造项目有3项:1)成品车间2台热处理电炉改造,投入资金135元,可年节约铸件热处理成本288万元(以热处理炉综合产能1200吨/月、灰铁
2、/球铁产能比2/8计);2)事业部新购2台天然气浇包烘烤设备,投入资金50万元,前期烘烤浇包使用手持天然气加热管烘烤,既不安全也不能集中加热,能耗高。购置浇包烘烤设备后,集中加热减少能源损耗,节能20%以上(天然气),3)事业部电炉加料斗改造,投入资金48.5万元,前期采用的是电磁吸盘加料小车进行加料,不仅加料速度缓慢,还影响电炉出铁水的时间,能耗高,现通过购买电炉加料斗后,集中供料,熔炼电能节约30度/吨,预计节约价值42万元/年(以年产2万吨铸件、平均电价0.7元/度计算)大大降低了能耗费用。4、6、10月份对员工进行能源法律法规及节能知识的培训;5、节能降耗1)对外协施工用电、用水单独计
3、量,并随时检查用能情况。2)6-7月份开展“节能周宣传月”活动,充分利用公司各种宣传资源,开展宣传活动。申请专项资金3000元用于节能月活动开展,在“5节能宣传月”活动中,在公司内悬挂宣传横幅、办板报3期,在公司宣传栏张贴节能宣传标语口号和节能法律法规、节能小知识等,组织员工学习《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》等宣传资料,宣传节能降耗对促进公司实现可持续发展、保护环境的重要意义。开展节能有奖征文活动,各部门员工积极参与,投稿共计24篇;并开展有奖知识竞赛,员工参与率达到95%。3)全年组织日常检查60余次,出简报39期,通报事件21件,
4、通报人数36人次,对违反制度规定的做出通报批评并按制度规定进行处罚,罚款金额合计2290元,对执行制度好的,在能源管理中做出贡献的好人好事及时予以表彰奖励,共计奖励金额1700元。4)11月份制定了《用电峰、平、谷考核办法》,将事业部部门负责人及生产调度、制造部负责人、设备部负责人及能源管理员等纳入考核,实施效果明显,降低了公司能耗费用。5)10月份制定《熔炼电炉用电管理办法》,规定每天开炉结束后,将电炉变压器直接从高压端(还阳变电站高压开关处)断电,减少变压器空载损耗。6)5截止今年11月,我公司购进总电量为25618076度,平均电单价为0.69元/度(2009年0.64元/度),平均电单
5、耗为1921度/吨铸件(2009年1687度/吨铸件);购进总自来水水量为149271立方米,单价为1.3元/立方米(同2009年),平均水单耗为6.05立方米/吨铸件(2009年1.3立方米/吨铸件);购进总天然气量为914575立方米,平均单价为1.88元/立方米(天然气单价由年初的1.80元/立方米涨价到现在的2.205元/立方米,2009年为1.72元/立方米),平均单耗(热处理)为56.73立方米/吨铸件(2009年36.25立方米/吨铸件)。7)集团下达的节能目标没有完成:今年集团下达的目标任务为0.22吨标煤/万元,节能量为72吨标准煤,今年截止11月实际完成0.23吨标煤/万元
6、(2009年目标任务为0.0928吨标煤/万元,2009年实际完成0.12吨标煤/万元),节能量为197吨标准煤(2009年实际节能量为473吨标准煤)。注:节能量为负数代表节能,节能量为正数代表未节能。未完成目标原因分析:A、2009年平均熔炼成品率为:72%,今年截止11月平均熔炼成品率为:61%。B、目前铸造公司重点高耗能设备有四台份美国应达电炉及8台份天然气热处理炉,分布在事业部一期、二期及成品车间。一期生产车间有一台20吨电炉,功率6600KW,一台8吨电炉功率为4400KW,二期生产车间共有一台一拖二的20吨电炉功率为8000KW,一台一拖二的8吨电炉功率为4900KW。由于近一年
7、来公司进行国外新产品开发,未形成批量生产,新产品开发单炉次开炉浇注,重复工艺试验,造成间断开炉频次高,炉子不能长时间全功率满负载运转,造成产品单耗高。经现场测试:单炉熔炼与连续多炉熔炼单炉平均能耗多耗能20%。C、冷炉熔化比热炉熔化耗能高,在同等情况下,冷炉比热炉多耗能14%,连续开炉比间断短时间开炉节能30%以上;D、2010年由于二期相继投产,一期设备技术改造,生产重心转移到二期,通常情况下新
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