炉2011年上半年飞灰高的原因分析

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1、#8、9炉飞灰分析2011年上半年以来,华源#8、#9炉飞灰经常居高不下,甚至日均连续多天7-9%以上,低者7%以上,高的则12%以上,有的全月平均完成6.8%,严重影响锅炉经济运行。采取调整措施后,有所降低,同时现场查看排渣、飞灰等情况,认真分析近日运行数据及煤质化验报表,并与之前的数据进行比对,发现目前入炉煤粒径分布偏低。而且内水Mad(%)经常在2%以上,甚至达到11%以上,灰分高的达42%多。此煤种在炉内难以快速燃尽。 煤中都含有一定量的水分,它是煤中的无机成分。煤中的水有自由水分、湿存水

2、分、结晶水分三种不同的存在状态,并具有不同的物流化学性质。自由水分是指附着在煤粒表面的水分,湿存水分是指存在于煤的小毛细管中队水分,这两种水分以机械方式和物理化学方式(附着、吸附)与煤结合,通常称为游离水。这些游离水分在105℃-110℃的温度下,经过一定时间的蒸发即可全部脱除。游离水分的多少在一定程度上能表征煤炭的煤化程度的深浅,随着煤的变质程度不同,水分的变化很大。泥炭中水分最大,可达40%-50%,褐煤次之,约在10%-40%,烟煤含量较低,无烟煤则又有增高的趋势,这是由于煤中的水分除与煤的

3、变质程度有关外,还与媒的结构有关,因此水分也是决定媒质优劣的重要参数之一,结晶水分是以化学方式结合的水,在严格的高温下才能除去,煤中该水分含量不大。吸附或凝聚在有机质颗粒内部毛孔中的水分称为煤的内在水分;附着在煤粒表面的水分称为外在水分。内在水分比外在水分较难除去,内在水分只有在外在水分除去相当一部分后才会缓慢向外逸散,且在室温下几乎不可能全部除去。  根据煤样状态,煤的水分测定可分为应用煤样水分(Mt)及分析煤样水分(Mad)。应用煤样水分是指即将应用的煤的全水分,它包括内水和外水。  煤中水分

4、高,运输时会增加运力;炼焦时消耗热量,延长炼焦时间;燃烧时降低发热量,每增加1%的水分,降低发热量的0.1%,从而增加了煤耗。各值锅炉骨干开技术专题会,认真分析、研讨,制定并完善了燃用此煤种的调整方案,燃烧效果仍在观察中。原因分析及暴露的问题:1、入炉煤的内水过高,一般为2~4%左右,有时甚至超过11%以上,此煤种在炉内难以快速燃尽,#8炉一、二次风均已开至最大,无法满足现场实际燃烧需要,是飞灰高的根本原因。2、鉴于此煤种以及循环流化床锅炉的燃烧特性,对燃烧用风(尤其是燃尽用风)的需求更大,#8炉

5、二次风或可作为二次风的补充风量均已开至最大,平均氧量也只有2%左右,燃烧用风严重不足是飞灰高的主要原因。3、我厂没有完善的配煤设备使燃料掺配不合理,无法实现均匀配煤,分层严重,且省集团公司要求掺烧劣质煤造成煤质变化大往往入炉煤热量、挥发份、水份、灰份等具体指标与现场实际燃烧情况相差甚远,是飞灰高的重要原因。4、长时间燃用如此煤种,这是第一次,运行人员进行燃烧调整的经验不足,对正确的燃烧调整方案信心不坚定,思想情绪受到影响,飞灰久调不下,也是飞灰高的原因之一。鉴于上述现场实际情况,为调动值班人员的积

6、极性特申请#8炉在检修前暂停考核飞灰指标。望领导考虑批准。发电一部2011年3月7日

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