一套argg装置节能优化措施

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1、一套ARGG装置节能优化措施摘要:介绍了炼油一厂一套ARGG车间所采取的节能节水措施及应用效果。大庆炼化公司1.0Mt/a催化裂化装置经过6年时间的运行,实施了一系列技术改造措施,使装置综合能耗由105.18Kgoil/t降至69.99Kgoil/t,同时解决了烟机结垢、油浆系统结焦等影响装置长周期运行的瓶颈问题。结果表明,加强科学管理和技术改进,采用新技术、新措施是抓好节能的有效途径,通过优化运行和管理实现炼油厂节能降耗。  关键词:节能节水优化操作综合能耗压缩负荷    一、装置概况  1.0Mt/a催化裂化装置是在原0.6Mt/a重催装置基础上改造而成,改造

2、过程中采用了洛阳设计院FDFCC-Ⅰ工艺技术。装置于2002年12月份破土动工,2003年6月份正式改建,9月18日正式投产,实现了一次开车成功。重油提升管反应器的原料为大庆常压渣油,设计规模为1.0Mt/a,汽油提升管反应器的原料是1.8Mt/aARGG装置的稳定汽油,设计规模为0.36Mt/a。装置的主要产品为液态烃、低烯烃汽油和轻柴油,副产品为干气和油浆。装置占地面积为12878平方米,包括反应-再生部分、分馏部分、吸收-稳定部分、产品精制部分、余热锅炉部分、主风机组部分、气压机部分。  二、能耗计算方法  (1)综合能耗量。综合能耗量是统计对象(炼油装置、

3、辅助系统或全厂)在统计期内,消耗的各种能源的总和。其计算通式为:  E=∑MiRi+Q  式中:E—统计对象综合能耗量,kg/年(月、季);Mi—某种能源或耗能工质的实物消耗或输出量,t(kPa蒸汽量在0.3t/h以上。  (3)降低稳定塔压力,从1.04MPa降至0.98MPa;降低回流比,在保证产品质量合格前提下,降低了稳定塔底温度,从而实现了从分馏一中少取热,热水从分馏一中取热量增加,减少了热水加热器E1502加热蒸汽量。  (4)降低再吸收塔压力,从1.30MPa降至1.25MPa,减少气压机压缩负荷,使气压机转速从6300RPM降至6200RPM,节约中

4、压蒸汽1t/h以上。  (5)精制岗位在保持再生塔T5202底温不变的情况下,通过降低再生塔T5202底加热蒸汽量,提高凝结水用量,提高进再生塔T5202底重沸器蒸汽和凝结水总量,节省1.0MPa蒸汽0.4t/h。  (6)根据装置操作状况,尽量减少热水冷却器E1501AB的循环水用量  (7)冬季过后,装置停止使用伴热后,降低热水循环量,在保证气分装置热源的情况下,采取低温位大流量的控制方法,实现停用E1502热水加热蒸汽,这样节省1.0MPa蒸汽4.0t/h。  (8)余锅过热段增加减温器:余热锅炉过热蒸汽出口温度一直偏高,设计为420℃,实际为460-500

5、℃,分析原因就是余锅过热能力过剩,装置整体产汽量不足造成的。为了降低余锅过热段出口温度,2008年检修时在一级过热器与二级过热器之间增加一个减温器,向内喷射180℃的中压除氧水,然后与中压蒸汽混合起到降温的作用,使过热蒸汽温度由原来的460-500℃降低到430-450℃,保证余热锅炉过热段管束不超温,同时增产中压蒸汽1-2t/h。  (9)将冬季防冻凝循环水外排改为水封罐上水。由于目前余锅扩容器冷却水改用小裂解纯净水,原作为冷却水的循环水为确保冬季不冻凝,改为微量外排。现将此外排水引至余锅水封罐上水线,充当一部分上水,并将原上水阀关小。此举既保证了循环水不出现冻

6、凝,又节省了一部分水封罐上水量。  (10)在保证气压机正常运转的前提下,控制反飞动控制阀开度≯8%,降低汽轮机中压蒸汽使用量。  (11)控制再生器床温在700-710℃,在保证再生效果的前提下多产中压蒸汽。  (12)双滑低阀位控制,保证烟机入口蝶阀大阀位运转,使烟机多回收能量。  (13)细节入手,堵塞漏洞,提高管理水平。面对2009年节能节水工作任务重、难度大的现实,车间决定全员参与节能节水工作,人人有任务、班班有指标,在班组之间全年开展节能节水劳动竞赛,充分发挥集体优势。向公司申请,派专人对车间员工进行节能节水培训。  四、装置将要采用的措施  (1)更

7、换烟机转子,静叶改为L5B型,减少主风机组耗电量。  (2)稳定汽油蒸气压执行冬季指标时,将稳定塔压力降至0.98MPa,降低回流比,在保证产品质量前提下,降低稳定塔塔底温度,从而从一中少取热,减少E1502加热蒸汽量。  (3)再吸收塔压力降至1.20MPa,减少气压机压缩负荷,使气压机转速从6300rPM降至6200rPM,中压蒸汽每小时少用1吨以上,但需要观察干气质量。  (4)柴油改为加氢改质直供料,停用汽提蒸汽,可节约1.0MPa蒸汽2t/h。  (5)进行能量优化技术改造,包括考虑采用冷再生催化剂循环(CRC-FCC)专利技术进行改造。  (6)工艺流

8、程优化。(

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