028 新钢1050m3高炉全炉喷涂造衬生产实践

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1、新钢1050m3高炉全炉喷涂造衬生产实践黄峥嵘张武刚(江西新余钢铁公司)摘要:新钢7号、8号高炉全炉喷涂造衬取得了停炉时间短,炉况恢复快,高炉经济指标明显改善。本文通过对2座高炉喷涂造衬生产过程进行总结、分析,提出了停炉、炉缸清理及炉况恢复的过程中的操作经验。关键词:高炉全喷涂造衬分析l概述新钢8号高炉(1050m3)2003年5月建成投产,2004年9月7号高炉(1050m3)大修扩容改造后投产。2007年由于炉衬砖衬脱落、炉况顺行度差,分别于2007年8月、12月对7号高炉、8号高炉进行炉身喷涂造衬。2008

2、年由于原燃料质量下滑,特别是焦炭质量稳定性差,造成炉况顺行度恶化,出现炉衬脱落,炉型不合理,高炉各项经济指标大幅下滑。特别是8号高炉炉身下部东面、东北面炉皮发红并出现9条裂缝,炉衬温度高。因此于2008年8月末9月初对8号高炉、7号高炉休风进行全炉喷涂造衬,喷涂部位包括炉腹、炉腰、炉身,休风停炉时间分别为82.9小时、52小时。复风后炉况很快恢复顺行,高炉经济指标明显改善(见表一)。2停炉前操作(1)上部调节以发展边缘气流为主,达到既有利高炉顺行又能清洗炉墙的目的。8号高炉矿焦角差由3.05°缩小至1.40,风量

3、由2650m3/min加至2800m3/min。7号高炉矿焦角差由-1.9°降至-2.1°,中心加焦l车/7批调整至l批/6批并改为矿1环焦2环上料。(2)提高炉温,降低风温,减少煤量,停炉前全焦冶炼,使高温区上移,达到消熔炉腹、炉腰处粘结物的效果:8号高炉停炉前3天按煤量为6t/h、风温950℃左右调整负荷,停炉前一天停煤改全焦冶炼,风温降至900℃左右,[Si]停炉前3天提高至0.8%左右:7号高炉停炉前2天开始全焦冶炼,风温降至900℃左右,[Si]提高至1.0%左右。(3)加锰矿、萤石洗炉:8号高炉停炉前

4、二天开始加锰矿300kg/批洗炉,停炉前一天再增加萤石300kg/批。7号高炉8月末由于炉况顺行度较差,8月27日开始使用萤石300kg/批洗炉,31日开始加锰矿500kg/批、萤石200kg/批,停炉前一天锰矿增至800kg/批。3空料线操作(1)新钢8号、7号高炉停炉休风前均加入4批盖面焦,其主要作用是消除休风后中心焦柱,减少炉缸渣铁凝结物,减轻清理炉缸的难度,复风恢复期提高炉缸温度,加快恢复进程。另外空料线停炉前进行一次预休风,主要是安装临时打水管、校雷达探尺,8号、7号高炉复风后料线分别降至9.8m、5.

5、8m。(2)风量、风压控制既要防l卜因风量过大造成管道行程,又要不影响降料面进程,随料面降低逐渐减少风量、降低风压。新钢8号、7号高炉降料面过程中均未发生管道、爆震现象,其中7号高炉由于前期风量较大,使其空料面时间较8号高炉少。图1为新钢8号、7号高炉预休风复风后高炉空线期间风量情况。(3)顶温控制:高炉空料线停炉过程中,通过风量、打水量来控制合适的炉顶温度,风量大,打水量过多,易造成停炉过程中爆震、管道行程,降低炉缸温度,严重时产生水汽爆炸。既不利于出尽渣铁,减少煤气回收,也不利于停炉后炉缸的清理及炉况的恢复。

6、打水量过少,顶温过高,易损坏炉顶设备。考虑新钢8号、7号高炉均采用湿法除尘,因此其项温在停炉过程中控制在450℃左右。具体情况见图2。(4)料线和煤气成分的关系:随着料线下降CO2含量先降低后升高,当间接还原结束时煤气中CO2出现拐点,拐点过后由于料层变薄,风口前燃烧生成的CO2上升途中被C还原成CO反应减弱,故煤气中CO2含量逐渐回升,CO2含量和料线是抛物线关系。新钢8号、7号高炉停炉过程中料线与CO2关系(见表二)。从我厂两高炉降料面过程中煤气成分及料线情况看,拐点均处炉腰段。4清理炉缸新钢8号、7号高炉清

7、理炉缸时,采取将大、中套区域渣铁凝结物清理干净,并将喷涂过程中产生的反弹料尽量清出。8号高炉喷涂后由于反弹料直接接触炉缸焦炭,反弹料清理困难,清理时间达8小时,并且大量反弹料碎块与红焦混在一起,未能清出炉外。7号炉喷涂前汲取8号炉经验,为确保反弹料清理干净,在各风口放置薄钢板,喷涂过程中往外扒反弹料,喷涂结束后炉缸清理较快,仅用2个小时。5开炉操作5.1开炉料结构及风口情况:(1)均采用正常料矿批18吨、焦批7.5吨,空焦配比为焦批7.5吨+白云石1300Kg。(2)8号高炉正常配比为50%烧结+15%良球+35

8、%井冈山+300kg锰矿+200kg萤石。7号高炉配料时考虑8号高炉开炉后出格品较多将烧结矿增至60%、井冈山矿减至25%。(3)8号高炉总焦比2.77t/t,7号炉总焦比2.55t/t(考虑8号炉开炉炉温偏高)。(4)采用10个风口送风,送风面积为0.095m2。5.2炉缸升温期开炉初期由于炉缸温度低,炉缸渣铁处于凝结或融熔状态,主要任务为提升炉缸温度,本文将铁水能放罐

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