1#高炉2004年炉缸冻结处理microsoft word 文档

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1、马钢1#2500m3高炉炉缸冻结处理及炉况恢复实践伏明蒋裕一、前言:1#高炉于2003年12月中修,经过一年的生产,高炉炉衬喷涂层已侵蚀严重,计划2004年12月14日年修时降料面至风口,实施喷涂造衬。由于降料面过程中,风量使用不当,打水量过大,造成炉墙粘结,炉缸热损严重。而开炉时没有充分意识到炉内状况的严重性,送风参数选择不合理,最终导致炉缸冻结,被迫采用风口出铁,处理过程历时3天。而在恢复过程中,因对高炉进程把握不当,造成顽固性管道。整个过程前后共耗时一个多月,损失巨大,教训深刻。1#高炉2004年11月至2005年3月主要经济技术指标见表一:表一日期利用系数t

2、/m3.d平均风量m3/min富氧率%焦比kg/tfe煤比kg/tfe风温℃负荷O/C[Si]%煤气利用率%04年11月2.51942283.1535515511844.820.3151.2304年12月1.34234912.174176310714.050.3750.5105年1月1.73535891.57438949533.610.6946.5205年2月2.56642993.5232716911834.890.2849.6205年3月2.56343053.4433716011794.720.2851.85二、年修降料面操作:1.降料面前的准备:1)停炉前炉况调

3、整:12月2日:30个风口全开送风,10日开始锰矿洗炉;11日退负荷0.15并加萤石洗炉;12日适当松边,料制。2)停炉料结构:12月14日1:00开始上停炉料,负荷O/C:2.80(含锰矿),[Si]:0.6%,[Mn]:0.8%,R2:1.10,(CaF2):3.0%,盖面焦:97.38t。3)停风前小修:12:51~17:13休风小修。主要工作是:更换12#、16#破损小套,插盲板盲死12块A类破损冷却壁,拆除十字测温杆并安装炉顶洒水枪,接通煤气取样管等等。2.降料面停风操作:17:13复风开始降料面操作,18:05风量加至Bv:4100m3/min并维持2h

4、后退至3800m3/min,20:00左右打水量用至上限,0:04分6#~10#风口有生降,2:13风口全黑,2:15减风至Bv2500m3/h并改常压,2:27切煤气,5:32休风。停炉后因为炉内火焰大,被迫打水凉炉,至12月16日7:00左右火焰熄灭(即休风约26小时后)。此时发现从炉身下部至风口带以上炉墙粘结物较多,且呈环箍状分布。2003~2004年降料面风量和打水量的对比见图一和图二:3.炉墙环状粘结物的估算环状粘结物从风口带一直延伸至炉身下部1m处(总高6.1m),在炉身截面其目测尺寸平均约占径向的1/2(相当于中心尚存约Φ6.5m通道),粘结物体积近似

5、估算为460m3,重量约为540t,其中焦碳重量140t。4.炉墙环状粘结物形成分析1)通过与2003年降料面的比较可知(见图一及图二):2004年降料面中后期风量使用过大,为控制顶温过高,从而打水量过大,这是造成环箍粘结物的主要原因;另一方面,风量使用过大造成下料过快,虽然缩短了降料面的时间,但易使熔融物得不到充分还原和加热,极易粘结到炉墙上。2)降料面过程中漏水冷却壁控水不够:5~7层共有26块破损冷却壁,只盲死12块,仍有14块未盲死,漏水冷却壁过多是造成环箍粘结物的另一个重要原因。3)停炉前炉墙清洗力度不够。三、炉缸冻结的形成因降料面不成功,从风口至炉身下部

6、的粘结物悬在半空,人员无法进入炉内清理粘结物和炉缸死焦堆,决定只喷涂无粘结物的炉身上部,不扒炉,为缩短停炉时间也不进行烘炉作业。基于炉内状况很恶劣,开炉料在原方案的基础上做了调整:a、正常料负荷由2.6减至2.4:全炉焦比3.0t/t左右增至3.59t/t左右。b、考虑到粘结物体积较大,实际装焦位置(净焦,空焦)比原先计划要高。c、增加了云石和萤石的用量:负荷料(CaF2)3.0%增至4.0%;空焦中云石量由1.89t/ch增至3.97t/ch.d、渣碱度:空焦渣碱度由R2:1.0降至0.8。正常料碱度由R2:1.03降至1.0。2004年12月18日12:20分开

7、始装料,开炉前开2#﹑3#铁口上方的8个风口,即14#~21#风口,其它风口堵严,18:03复风,21:50:铁口埋氧枪。初期风压70~100Kp,风量约800m3/min,风温全送BT700℃。送风14小时后,各风口陆续有大块滑落,期间探尺呈台阶状下降,风量一度加至1000m3/min,风压150kp,但随着风口下落物增加,风口逐渐变暗。19日14:30时17#小套漏水,15:07炉内塌料,部分风口灌渣。17:20时16#中套漏水,随后风口状况恶化,风量逐步萎缩,组织炉前铁口烧氧和爆破作业未果,至20日10:10风口全部灌死,风量为零,至此炉缸冻结形成,高炉被

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