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时间:2018-05-14
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1、商品混凝土缓凝事故四例原因分析与预防措施 随着商品混凝土在建筑工程上的广泛应用,商品混凝土的缓凝问题越来越受到人们的关注。商品混凝土与现浇混凝土相比,出现缓凝事故的次数相对较多,这主要是商品混凝土的特性所决定的。商品混凝土是一个过程产品,其质量受到的影响是多方面的,涉及面也比较广泛,有些问题并不具代表性,但通过总结分析,其中又有一些需要引起人们注意的原因。为了确保商品混凝土在较长时间内保持可泵性,在商品混凝土内普遍掺用泵送剂。众所周知,泵送剂的组成必须有缓凝组分,这个缓凝组分如控制不严,应用不当,必将出现缓凝事故,当然缓凝事故与水泥品种、混凝土用水量、环境温度等多方面因素
2、有关。笔者在商品混凝土及外加剂领域内工作多年,积累了一些经验,现总结出几个典型事例同行们参考。2 混凝土的凝结时间与缓凝事故2.1影响混凝土凝结时间的主要因素(1)水泥品种的影响 水泥凝结越快,新拌混凝土凝结时间也越短。矿渣硅酸盐水泥的凝结时间一般比硅酸盐水泥要长,初凝为2~3h,终凝为5~9h,早期强度(3d,5d)较普通水泥低,但后期强度可以超过普通水泥。(2)化学外加剂的影响商品混凝土中都掺有泵送剂,泵送剂中含有一定量的缓凝组分,缓凝组分掺量越多,缓凝时间越长。(3)矿物外加剂的影响矿物外加剂掺量越多,混凝土的凝结时间越长。粉煤灰对混凝土的凝结时间影响较大些,而矿渣对
3、混凝土的凝结时间影响要小一些。(4)水灰比的影响 水灰比越大混凝土的凝结时间越长,也可以说混凝土中用水量越多,混凝土凝结时间越长。(5)环境温度的影响环境温度高混凝土凝结时间短,反之温度低混凝土的凝结时间要长。(6)环境湿度的影响在干燥环境下混凝土水分的蒸发较快,混凝土凝结时间较短;沿海地区湿度较大,混凝土凝结的时间相对较长。2.2混凝土的凝结时间的检验方法及控制指标(1)国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002“凝结时间试验”方法通过测定对混凝土拌合物筛出砂浆,用贯入阻力仪测定贯入阻力(MPa)来确定凝结时间。初凝时间:贯入阻力为3.5MP
4、a时的时间(h∶min);终凝时间:贯入阻力为28MPa时的时间(h∶min)。(2)试验室检验混凝土的凝结时间及控制指标根据我们的经验,在试验室内第一天下午拌制混凝土入模,人工进行插捣,到第二天上午拆模,不掉边,不掉角,即为满足凝结时间要求。凝结时间一般控制24h之内。(3)施工现场混凝土凝结时间检验方法及控制指标初凝时间:混凝土收水,失去流动性,用手按有手印但不沾手;终凝时间:混凝土变色,用手按无手印,有力学强度。在辽宁地区一般情况下,4~6月份,凝结时间约为14~19h,7~9月份,凝结时间约为4~8h;能上人放线即为满足凝结时间要求。 2.3缓凝事故带来的危害(1)
5、延误工期缓凝事故的发生,一般采取延长养护期的办法来观察混凝土强度的发展,因此缓凝事故的发生,后果首先是延误工期。(2)无法达到设计要求 经长时间养护观察的混凝土强度等各项指标,仍无法达到设计要求。(3)造成经济损失混凝土长时间缓凝无法达到设计要求,可采取加固,降低使用荷载让步处理,如按上述处理仍达不到要求,或者工期紧迫,只有砸掉并重新浇筑混凝土,因此造成经济损失。2.4缓凝事故处理方法(1)延长养护期,观察混凝土强度发展情况,如在规定时期内达到设计要求,即可转入正常施工。(2)延长养护期后经检验混凝土强度等各项指标未能达到设计要求,可采取考核60d或90d强度,重新核算设计
6、做让步处理,或者加固补强,降低使用荷载等办法处理。(3)经上述办法处理仍不能满足设计要求和使用要求,或者工期紧张不能再拖延,可执行最后办法砸掉并重新浇筑混凝土。3 混凝土的凝结时间应以小时进行计算,不应以天数来计算 3.1事情的经过[案例1]在丹东某项工程由商品混凝土公司供应混凝土浇筑梁板,混凝土等级C25,由泵车泵送,于2000年5月7日晚5点开始筑筑到9点结束,共发12车72m3混凝土。第二天早晨发现混凝土未凝结,工人无法上去放线。施工部门认为混凝土二天未凝结,随即告诉商品混凝土公司要求前来处理。商品混凝土公司接到通知,立即组织有关单位人员,前往施工现场调查处理。 3.
7、2调查与取证(1)到商品混凝土公司调查了解生产,运输情况1)到实验室查阅原材料及配合比商品混凝土所用水泥,混凝土外加剂等原材料均符合国家标准有关规定。查阅C25混凝土配合比通知单:水泥410kg/m3(矿渣硅酸盐水泥P·S 42.5),砂720kg/m3,碎石1110kg/m3,水175kg/m3,泵送剂4.1kg/m3(掺量1%),水灰比0.43,砂率39.3%。以上配合比符合国家规范和设计要求。2)到搅拌楼控制室查阅生产纪录首车发车时间:2000年5月7日15:59;尾车发车时间:2000年5月7日20:07。
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