提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践

提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践

ID:9892623

大小:133.50 KB

页数:4页

时间:2018-05-14

提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践_第1页
提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践_第2页
提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践_第3页
提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践_第4页
资源描述:

《提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、http://www.gtjia.com提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践龙彪(马鞍山钢铁股份有限公司)摘要适当提高转炉冶炼吨钢矿石用量,可以降低钢铁料消耗,降低生产成本。但矿石的大量入炉改变了原有的热量和物料平衡,如果控制不当会给冶炼带来许多不利的影响。在提高转炉冶炼吨钢矿石用量生产实践中,可以通过对设备和工艺的优化,得到适合的操作模式,使转炉冶炼保持稳定。关键词炼钢铁矿石生产实践0前言为了保持热量平衡,转炉炼钢一般采用废钢、矿石、生铁块、氧化铁皮作为冷却剂,使吹炼过程有正常的熔池升温制度和所需的出钢温度,其中以废钢用量最多。但随着

2、废钢价格持续上涨且采购困难,大量使用废钢造成了炼钢成本的上升,也不利于炼钢生产的稳定。近年来一些炼钢厂通过适当提高吨钢矿石用量的途径,来降低钢铁料消耗以降低成本,实践证明切实可行。马钢第二钢轧总厂的吨钢矿石用量为10kg/t左右,相比于其他一些炼钢厂用量较低,因此有很大的提升空间。1工艺条件马钢第二钢轧总厂现有4座40t复吹转炉,工艺流程为:鱼雷罐车铁水—转炉吹炼—精炼站吹氩—连铸。转炉采用定量装入制度,总装入量为40±0.2t,其中废钢6t~7t(包括少量生铁块和氧化铁皮),铁水33t~34t。铁水平均成份与温度情况:Si:0.4

3、5%,P:0.110%,S:0.032%,T:1390℃。造渣料有石灰、镁球和矿石,其中部分石灰生烧较高在18%左右。转炉冶炼周期为25min,供氧时间为11min~12min,供氧压力为0.65MPa~0.85MPa,氧流量为8000m3/h~10000m3/h。氧枪参数见表12铁矿石条件及其冷却效应2.1铁矿石条件为了保证较好的冶炼效果,选用进口澳矿,其主要成分为Fe2O3,该矿品位高,杂质含量少,易还原。其理化指标见表2。2.2铁矿石的冷却效应在一定条件下,加入1kg冷却剂所消耗的热量就是该冷却剂的冷却效应。铁矿石的冷却效应吸

4、热包括物理冷却吸热和化学冷却吸热两个方面:物理冷却吸热是矿石从常温加热至熔化后,直至出钢温度的整个过程所吸收的热量;化学冷却吸热是通过铁矿石的分解还原反应吸热。澳矿的主要成分为Fe2O3,其吸热反应式为[1]:http://www.gtjia.com从上式可以看出,Fe2O3的分解热所占比重很大,铁矿石冷却效应随Fe2O3含量而变化。废钢冷却效应吸热主要依靠升温吸热来冷却熔池,冷却效应不如铁矿石。马钢第二钢轧总厂使用的废钢中加有部分生铁块和渣钢,根据实际使用的情况来看,矿石的冷却效应值约是废钢的4倍。3大量铁矿石加入炉内产生的问题及

5、分析铁矿石的加入起到了调节熔池温度和氧化的作用,减少了氧气消耗,增加了钢水量,但随着铁矿石用量的增加,也给冶炼操作带来了许多不利的影响。3.1对设备造成的不利影响1)加料不顺。矿石的加入是通过高位料仓振动向低位料仓增料然后再加入炉内,增料需要一定的时间,一般当矿石用量>800kg时,一个料仓难以满足大量矿石的及时加入。矿石潮湿容易发生下料槽结料,造成下料不畅。2)除尘效果差。大量矿石的加入使熔池反应剧烈,烟气量大幅增加且温度较高,使除尘烟罩容易结渣和漏水,同时烟气的大量外溢也造成环境污染。3.2对工艺造成的不利影响1)溢渣、喷溅现象

6、增多。澳矿的主要成分为Fe2O3,较高的含氧量使钢水中的碳氧反应较为活跃,另外铁矿石带有脉石,为保持合适的炉渣碱度还需补加石灰,从而使炉渣总量增加。铁矿石加入时间和加入量不合理,易造成溢渣和喷溅现象。冶炼前期约3min左右炉渣乳化,易出现溢渣现象。中后期熔池温度较高,铁矿石的大量加入使炉内反应剧烈,约在8min~10min易发生喷溅。溢渣和喷溅的发生,造成了造渣料和金属损失,不利于钢铁料消耗和成本的降低。2)一倒命中率降低。一倒控制包括对C、P、S和钢水温度的控制,经验炼钢是通过供氧时间和观察炉内火焰来判断一倒。矿石的加入使炉渣中F

7、eO含量增加,利于去P、S。但铁矿石加入时间和加入量的变化使过程升温、渣层厚度、供氧时间和炉内火焰等发生了变化,容易导致一倒C和温度不命中,从而使一倒命中率降低。3)终点炉渣FeO含量高。矿石用量增大后,冶炼后期加矿石的情况增多,提枪前压枪时间短,使炉渣中FeO高;http://www.gtjia.com此外一倒不命中炉次,为了达到要求的出钢成分和温度,在补吹时也通过加矿石来调整,终点炉渣中FeO含量高。从而导致终点炉渣平均FeO含量高达20%~22%,增加了金属损失,降低了溅渣护炉效果。4设备和工艺的优化4.1设备的优化1)下料系

8、统优化。增加一个矿石加料料仓,在冶炼中轮流加料,同时保持铁矿石干燥、少粉料,保证下料槽的通畅。2)除尘系统优化。加大一次除尘风机转速,将其由原来的2200r/min增加到2400r/min,从而加大一次除尘的处理能力。在冶炼操作中枪位

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。