11 冷焦水密闭处理工艺流程设计和工业应用(洛阳石化工程公司)

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1、冷焦水密闭处理工艺流程设计及工业应用徐江华甘丽琳李和杰洛阳石油化工工程公司工艺系统室1前言延迟焦化工艺是将减压渣油转化为较轻质油品和焦炭的工艺。焦炭的去除采用水力除焦技术,焦炭在冷却、切除过程中不可避免地会产生粉尘、污水、废气等污染物,严重影响装置及周围的环境,特别是在装置大给水冷焦、泡焦、溢流过程中,会产生大量温度在100°C左右的含油、含硫污水,我们称之为冷焦水,由于冷焦水挥发出的气体含有硫化物和废油,尤其是在装置加工高硫劣质原料时,冷焦水系统周围的空气污染非常严重,在其周围散发着让人窒息、难闻气味。对冷焦水蒸发的废气分析发现气体中不

2、仅含有大家所知的硫化物而且还有少量的苯类致癌物质,极大的危害到操作人员的身体健康。过去,国内延迟焦化装置中设冷焦水处理设施,其主要目的是为了解决含油高温冷焦水的隔油、冷却以及冷焦水循环利用节水的问题,对延迟焦化装置环境保护关注的力度不够。从60年代至今,国内大部分延迟焦化装置冷焦水处理流程一直沿一种敞开式的流程,没有发生根本的变化。在冷焦水处理的过程中,每一个环节基本都与大气相通,将有害物质直接扩散到大气中,污染环境。为改变这种状况,上海华东理工大学与镇海炼化股份有限公司合作,在镇海130万吨/年延迟焦化装置进行了冷焦水密闭处理的工业实验

3、,并取得成功,2001年该技术通过了总公司的鉴定,为下一步国内延迟焦化装置的全密闭冷焦水设计提供了较好工业应用经验。下面就LPEC在广石化和长岭延迟焦化装置的冷焦水密闭处理流程的设计以及工业应用情况进行介绍。2.国内冷焦水处理技术现状2.1工艺流程目前国内冷焦水处理流程基本上为一种敞开式的处理流程见图1。焦炭塔溢流和放水过程排放的热冷焦水先进入冷焦水隔油池,在此经隔油设备(刮油机)将冷焦水中的污油分离、回收;除油后的冷焦水再经冷焦水泵升压后送到凉水塔进行冷却,然后进入冷焦水储存池。图12.2采用技术2.2.1采用地下池进行隔油冷焦水中含有

4、焦粉和油,且易堵塞工艺设备,所以冷焦水处理设计一般不采用罐式密闭处理,而用池子进行隔油处理。从图1可以看,在处理过程中,冷焦水是完全暴露在大气中,由于温度较高在池子周围蒸发出大量有害汽体。2.2.2采用凉水塔冷却冷焦水除油、除焦粉后的冷焦水,经泵升压送到凉水塔冷却。凉水塔冷却原理是依靠引风机的动力,让大量的空气(冷介质)强制与冷焦水进行接触,而实现冷焦水的冷却,在空气与水的接触冷却过程,由于空气的夹带作用,从凉水塔上部吹出的热空气携带了大量有毒物质和油滴,不仅造成周围空气的污染,气体中携带的污油冷凝落在操作区,给整个冷焦水处理场地,也造成

5、环境污染。2.2.3采用冷焦水池储存冷焦水经凉水塔冷却后的冷焦水,进入储存池储存然后再由泵升压送到焦炭塔,实现冷焦水的循环使用。2.2.4采用罐式隔油技术90年代初,由洛阳石化工程公司设计的克拉玛依炼油厂30万吨/年延迟焦化装置,曾尝试采用罐密闭隔油处理冷焦水工艺,该流程由于冷却仍采用凉水塔进行冷却,属于一种半密闭式冷焦水流程。在实际应用过程中,由于原料掺炼沥青比例的增加和操作条件的变化,冷焦水中经常含有大量的重油和焦粉,逐渐在罐内沉积,使隔油罐经常堵塞,操作较为烦琐。从以上现状分析可以看出,国内冷焦水技术虽然在90年代进行了密闭式处理尝

6、试,总的来说技术还是比较落后,存在环境差、污染重、占地大等问题。3.冷焦水密闭处理新技术开发从目前国内冷焦水处理流程中各个环节看,冷焦水处理技术的关键是,如何将冷焦水在密闭的设备中进行焦粉、油与冷焦水分离,攻克了这个技术难题,在工程上就容易实现冷焦水处理全过程的密闭。针对这个问题,上海华东理工大学与镇海炼化股份有限公司合作,采用华东理工大学旋流除油分离技术,在镇海130万吨/年延迟焦化装置进行了冷焦水密闭处理的工业实验,经工业装置的实际运行表明,运用旋流除油分离技术处理焦化装置冷焦水,是一种较为可行的办法,它的实验成功,为国内以后焦化装置

7、冷焦水流程的设计,提供了宝贵的应用经验。3.1除油器在镇海焦化工业实验效果3.1.1高浓度冷焦水除油效果表1.高浓度冷焦水旋流除油效果日期进水含油出水含油去除率5月28日1.43%84494%焦炭塔排放冷焦水时,含油的高温冷焦水冲入隔油池,在入口处强烈搅动,旋流器在这种工况下做了一组除油实验,实验结果见表1,油的去除率94%。3.1.2.低浓度污水除油效果当焦炭塔不排冷焦水时,隔油池中的冷焦水处于静止沉降状态,大量浮油浮于隔油池表面,旋流器取水口插入液面下1.5米处,这时冷焦水的平均含油浓度较低,污水中油浓度为249~6050mg/L,经

8、旋流器二级分离,出水油浓度降至45~248mg/L,除油效果见表2。由表2可以知道,旋流器的进口平均含油浓度为1306mg/L,出水平均浓度166mg/L,平均去除率为87.3%,见表3。表2

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