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时间:2018-05-02
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1、某四缸发动机消声器优化设计某四缸发动机消声器优化设计前言 随着外资企业的不断进驻国内市场,自主品牌技术的提升以及市场的不断细分,汽车市场竞争日益激烈,车企不能仅仅依靠价格战来实现自我的发展;同时,随着消费者的消费意识不断增强,对产品的品质提出了更高的要求,促使我们必须从技术角度不断提升产品品质。在购买和使用汽车特别是乘用车时,噪声是顾客关注的一项重要的指标。其中,汽车排气噪声的优化对于提高汽车噪声满意度具有重要意义。 排气消声器是作用于发动机的燃烧废气,有效降低排气噪声的一种汽车零部件;同时,在一些特殊车型上,通
2、过不断的优化调试,以满足购买者的排气音质需求。消声器的选用需要根据匹配发动机的排量、功率等参数确定,其降噪效果还跟发动机的燃烧参数有密切的关系。 文章通过对噪声频谱进行分析,根据振动噪声理论知识,确定优化方向。同时,利用GT-po下声压级较高,超出目标曲线,但无明显峰值;低速下4阶噪声贡献较大,在1200-2200rpm下,4阶噪声超出目标曲线,波动较大,在1400rpm左右达到峰值:4阶120Hz;中高速情况下2阶噪声对整体贡献较大,在2000-3500rpm下明显超出目标曲线,在3000rpm左右达到峰值:2阶
3、120Hz;由以上分析可以看出,2阶次低频噪音是噪声总声压超出目标曲线的主要原因,下一步需要针对其进行优化。 3优化设计 由上述数据分析发现,60Hz-150Hz频段噪声是造成噪声不达标的主要原因。基于此结论优化主消声器结构。 吸音材料作用与高频噪声,效果较好,频率范围在一般为500Hz以上;扩张腔的长径影响抗性消声器的消声频率特性,长径比越大,低频性能越好,同时插入管的插入长度也决定消声器的消声频率特性[1]。基于上述理论,对原始主消结构做出如下调整:此四缸发动机高频噪声并没有太大的波峰,考虑空间布置及成本等
4、,去除吸音材料的设计;基于点1的空间调整,增大部分扩张腔的长径比(截面积不变);增加插入管的插入长度,原设计为20mm,优化后为30mm;减小部分多孔管孔的分布密度,增大扩张比,降低其消音频率;调整内插管布局,增加气流行程,提高消声量。 通过上述几点优化思路,得出了下图4所示的优化后的主消。 图4优化前后主消结构图 将优化后的主消替换到排气系统中,并应用GT-po左右二阶噪声有明显的改善,同时其他阶次也有不同程度的降低和变化,整体效果较好,理论上达到了优化的目标。 4优化验证 针对优化后的主消进行效果验证。
5、测试排气口怠速定置噪声和整车3档全油门加速噪声(因试验场地限制等原因,实际测量转速上限4300rpm)。得出的对比数据如表1、图7、图8所示: 表1怠速噪声 5结束语 优化后,怠速噪声降低3.69dB(A),低于目标值。同时,由低频段引起的中低转速下噪声偏大等问题也得到了有效的解决。优化后,总体噪声曲线整体低于目标曲线。优化效果明显。 对于由于部分频段噪声超差产生或出现峰值所引起的噪声问题,可以通过调整消声器内隔板的布置、内插管的插入长度以及扩张比等方式调整消音的频段予以优化,其它例如调整内插管布置增加气流行
6、程等方式也可以有效的增加消声器的总的传递损失;同时阻抗式消声器可以作为消声器设计和优化的方向。对于以上消声器结构与消音特性的理论关系,可以利用GT-power针对单个消音元件进行计算,逐步对比分析,进而深入了解和掌握。 通过对试验频谱数据、瀑布图等的分析,结合振动噪声知识,同时合理发挥GT-power模型分析在计算插入损失等方面的作用,基本能够实现完整的整车进排气系统的噪声优化设计。
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