布袋除尘器在抛煤机锅炉中的应用

布袋除尘器在抛煤机锅炉中的应用

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1、布袋除尘器在抛煤机锅炉中的应用一、概述:哈药集团制药总厂是我国青霉素生产基地之一,被同行业称为制药工业的航空母舰,年产值达60多亿元,其自备电站也具有相当的规模。其中35T/h链条式抛煤机锅炉四台,50T/h循环硫化床锅炉一台,年耗煤量22万吨左右,每台锅炉每小时排放的烟气量11万立方米左右。因排烟浓度及黑度严重超标成为污染大户,被环保部门列为重点监测对象。2002年末,我们自行设计制造的GMFBA1790型高压脉冲反吹式布袋除尘器投入我厂4#35T/h链条式抛煤机炉中运行,效果非常理想。除尘器阻力在300500pa之间

2、运行,原来用水膜除尘器时阻力在700pa左右,减少了引风机的阻力,提高了锅炉的负压,使锅炉燃烧效果更充分,提高了锅炉的燃烧效率及锅炉出力。经环保部门监测,烟尘排放浓度为57.3㎎/m³,国家标准为200㎎/m³;二氧化硫排放浓度570.9㎎/m³,国家标准为900㎎/m³。二、抛煤机锅炉布袋除尘器的有关技术参数:1、锅炉型号:无锡锅炉厂UG-35/39-M2、处理风量:115000m³/h3、烟气入口浓度:125000㎎/m³4、烟气温度:120℃170℃5、过

3、滤风速:1.07m/min6、过滤面积:1790m27、反吹压力:0.450.65MPа8:除尘器阻力:<700Pа9、滤袋数量:864条10、滤袋规格:Ф120mm5500mm11、滤袋材料:PPS针刺毡(国产)11、除尘效率:>99.9%13、设备外形尺寸:5800750014000mm14、设备重量:35T15、温度报警:高:180℃,低:120℃三、布袋除尘器的工艺流程图:四、布袋除尘器在抛煤机锅炉上的使用效果:哈药集团制药总厂电站投资了近480万元,经过一年的改造,目前四台抛煤机锅炉均使用了布袋除尘

4、器。经过哈尔滨市环保局监测站的监测,这四台抛煤机锅炉的排烟浓度均达到了环保要求,具体监测数据如下:一号锅炉:51.6㎎/m³二号锅炉:57.2㎎/m³三号锅炉:59.9㎎/m³四号锅炉:57.3㎎/m³五、自行设计的布袋除尘器区别于一般布袋除尘器的几个特点:1、在反吹系统电磁脉冲阀前增设截止阀。如果个别电磁脉冲阀泄漏,立即关闭截止阀,其它电磁脉冲阀照常工作,不会使整个反吹系统压力过低而出现除尘器停运的恶果。2、在除尘器进烟口增设布风系统。避免高温烟气直接扑向滤袋而产生灼烧布袋现象,

5、这样既可以延长布袋使用寿命,又有利于大颗粒的灰尘直接进入灰斗,提高了排尘效果。3、净气室反吹管与进气管的联接,采用螺纹紧固的联接方式。这样即可以避免反吹管受高压气流冲击而松脱,使系统泄压,又能使反吹管不产生振动,提高反吹系统效果。4、反吹管的下边缘与滤袋骨架的文氏管的上端口平面的距离不大于80mm--120mm。这样能使足够的压缩气流进入滤袋内腔,加之周围导入的洁净气体,使滤袋内侧产生强大气流,促使滤袋横向振动的幅度加大,使清灰效果更理想。过高或过低,对清灰效果和布袋寿命有不利的影响。5、龙骨架顶端文式管采用微双曲线形式

6、,此形式不仅能够减少高压脉冲反吹过程中,在文式管外测形成高负压区使布袋上口径快速磨损,而且还能提高反吹清灰效果。6、因属于改造项目,此型号除尘器是根据原有锅炉引风机的风量、锅炉的燃烧工况以及现场位置,确定除尘器的有关技术参数,以满足实际生产需要。7、此袋式除尘器具有结构简单、重量轻、体积小、耗材少、易于安装和改造,维护方便、国产化、投资少、见效快等特点,最适合35t/h链条炉改造使用。六、资成本分析:1、设备本体投资70万元左右,加上其它各种附属设备,总计大约120万元左右。而同样过滤面积的国产其它形式布袋除尘器,市场售

7、价约170万元左右,总计约200万元以上,每台锅炉一次性节约投资80万元以上。2、因回收粉尘量增加四分之一左右,每年可增加收入8万元左右。3、每年因排烟浓度超标而上缴的排污费和罚款费约每台锅炉80万元左右。4、每台布袋除尘器每年的运行费用在10万元左右。以上三项合计单台锅炉每年为企业节约78万元左右。所有投资在一年半的时间就可以收回。5、如果采用电除尘,达到排放浓度在53.46㎎/m³左右的标准,根据有关资料的分析,必需采用四电场的除尘器,投资亦需要200万元以上。七、用布袋除尘器的几点体会:1、灰斗积灰不能太

8、多,一定要定时排放。因链条式锅炉燃烧不充分,烟尘中含有大量未燃尽的碳黑颗粒,温度极高,大约在180℃左右。这些碳黑颗粒如果在灰斗积存时间过长,堆积到过滤风室接触滤袋时,极易造成灼烧滤袋的现象。我厂除尘器刚开始运行时,因排灰不及时,滤袋下端被灼烧而造成停机的后果。2、除灰系统应与除尘系统相匹配。因布袋除尘器除尘效率高,

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