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时间:2018-04-27
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1、齐鲁石化加工高氯原油情况汇总胜利炼油厂2013.10.23161问题的发现齐鲁分公司炼油厂第三柴油加氢装置2013年5月26日18:00三加氢装置原料与反应换热器原料侧换后温度下降,反应产物侧压降从0.68MPa上升到2.15MPa。装置于27日13:00被迫停工,开始注水冲洗原料与反应产物换热器E-102。第二加氢装置于5月27日3:20出现与三加氢装置同样问题,于29日14:00停工。两套装置的原料均为四常馏分油,常一做航煤和柴油时进第二柴油加氢;做柴油时也进第三柴油加氢;常二线、常三线、减一线做柴油进第三柴油加氢;而此时,第四常减压装置加工陆上原油为02
2、2#罐(26日2:00开始加工该罐原油),而022#罐自5月21日5:00开始收油;自26日开始,四常装置先后加工025#(收油时间5月22日7:30)、031#(收油时间5月23日8:30)、032#(收油时间5月24日7:00)罐原油。由此初步推断认为,自5月21日开始,齐鲁炼厂所接受东辛线胜利陆上原油中总氯及有机氯含量严重超高。2问题的分析为了确定原料对加工装置的影响,炼油厂对四常原油及馏分油进行了氯含量的分析,结果见下表。表1四常原油近期性质分析结果采样时间氯盐mgNaCl/L总氯mg/kg总氮%(质量分数)备注2013-5-78:001.94.930
3、.572013-5-148:001.22.142013-5-218:001.14.2750.582013-5-288:003.1250.582013-5-298:001.6610.22013-5-308:001.1289.42013-6-148:001.88.33由上表可知,四常加工原油的总氯含量在5月28至30日非常高,是以前氯含量几十到几百倍。而脱后无机氯盐含量几乎变化不大,由此判定原油中的氯化物主要是有机氯。表2四常各侧线总氯含量监控分析数据项目总氯mg/kg1月22日5月28日5月29日5月30日6月14日6月17日初顶36.4185.4424.216
4、8.211.614.7常顶18.480.1208.9133.57.27.1常一线5.416038891.25897.548.834.2常二线15.1632.53527.21627.723.815.0常三线27.6125.4594.3231.67.32.0减一线33.1611302.2147.6减二线0.3153.1225.84 16减三线0.7826.3113.92 图1各侧线油中所占原油总氯比例情况由上图表可知,高氯原油中有机氯主要分布在常一线、常二线、常三线,而减一线、初顶、常顶、减二线、减三线中含量相对较少。但对比未加工高氯原油时馏分油中氯含量增加了几百
5、倍。这将给二次加工装置增加极大的隐患,尤其是常一线、常二线、常三线为原料的二加氢和三加氢装置。3高氯原油对加工装置影响3.1常减压的影响自5月26日开始装置加工高有机氯原油以来,脱前原油总氯变化不大,但脱后原油总氯及有机氯急剧上升,三顶特别是常顶腐蚀加剧。加工高氯原油造成四常常顶、顶循和初顶的腐蚀率持续增高,常压塔侧线中总氯含量增高。从腐蚀检测系统中看出常顶空冷入口腐蚀率从5月27日开始急剧上升,已经超过1mm/a,初顶空冷入口腐蚀率也大幅上升,尤其是常压塔顶循系统,已出现了顶循抽出前三个弯头腐蚀减薄,顶循泵P104A预热线角焊缝和水平管陆续出现泄漏,以及顶循
6、泵阀门出现内漏关不严等现象,装置对此进行了包盒子、切除系统动火更换管线和更换阀门,消除了安全隐患。受加工高氯原油的影响,四常装置按照厂部安排,5月30日至6月13日停工,自13日装置开工后,停止掺炼高氯原油,原油性质得到了明显改善,原油密度降低,原油硫含量和酸值同样有所降低,原油中的总氯含量和有机氯含量降低且稳定,未出现异常,电脱盐合格率上升(只是在9月初这种掺炼高氯原油试验时出现两个超标点)。8月底,厂部进行四常装置掺炼高氯原油试验,对装置生产未造成影响,生产平稳。16图2脱前原油密度趋势图3脱前原油硫含量趋势图4脱前原油酸值趋势16图5脱后原油盐含量趋势图
7、6脱前原油总氯含量趋势图7脱前原油有机氯含量趋势16图8脱后原油总氯含量趋势图9脱后原油有机氯含量趋势3.2加氢精制的影响2013年5月27日二柴油加氢更换原料柴油后,高压换热器E-202/A换热效果出现了大幅度下降,E-202/A壳程换热温差由105℃下降至9℃,同时系统压降上升较快,至5月29日系统压降由1.0MPa上升至1.5MPa。5月29日晚,利用精密压力表对反应器R201入口、出口及高压空冷E203入口压力进行测量,分别为7.8MPa、7.5MPa、7.0MPa,由此看出,高压换热器E-201、E-202/AB处压降为0.5MPa。装置水洗后重新开
8、工,5月30日23:00产出合格产品,
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