沧海一粟qc小组成果报告

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1、编号:页数:密级:中国核动力研究设计院QC小组成果报告小组名称:沧海一粟课题名称:热室内金相制样工艺改进编写:王斐校对:温榜审批:刘荣二OO九年十二月12一、简介沧海一粟QC小组于2009年7月30日成立,由中国核动力研究设计院一所热室的六名人员组成,本QC小组的类型属于“现场型”。由热室物性组组长王斐担任小组组长,由热室副主任温榜担任技术指导,其成员有周云、姚亮、彭艳华和冷茂林,均为物性组成员。表1沧海一粟QC小组成员表小组成员姓名性别年龄职称/职务组长王斐女25研究实习员/组长组员温榜男29助理

2、研究员/副主任周云男34中级工姚亮男28助理研究员彭艳华女28研究实习员冷茂林男29研究实习员热室(hotcell)是进行高放射性试验和操作的屏蔽试验室,如图1a所示。它和周围环境隔绝,以防止射线辐射和放射性污染。前墙上装有铅玻璃或高密度液体的窥视窗,装有机械手可进行远距离操作,见图1b。热室后墙装有铸铁门,必要时可以进入,清洗、安装和拆卸设备。此外热室还配备有照明系统、运输系统、排风系统、排水系统等。运输系统用于运送物品进出热室,排风系统使热室在使用时内部保持负压,防止放射性气溶胶和尘埃逸出造成操

3、作前区沾污。热室常用于反应堆燃料元件辐照后检验与处理,材料的物理性能测试、机械性能测试及微观分析,同位素分装和放射化学实验等。热室物性组主要承担核燃料及材料辐照后微观分析、密度测量、辐照肿胀测量等工作,其中金相检查是微观分析中非常重要的手段之一。a)热室前区b)磨抛实验室图1中国核动力研究设计院热室12二、课题选择金相检查是核燃料及材料辐照后性能检验的主要方法,制备合格的样品是金相检查的关键环节,为提高金相制样的效率,加强小组成员对于过程控制和数据分析的理解,增强质量意识,保质保量完成各项科研任务,

4、结合实际制样过程中存在的问题,选择了《热室内金相制样工艺改进》作为QC小组活动的课题。三、现状调查金相样品的制备流程如图2所示,金相样品制备首先用220#、600#金刚石磨盘依次磨光、再用9μm、3μm、1μm的抛光盘抛光,在试样的磨光过程中,需加水冷却,抛光过程中需用相应粒度的金刚石悬浮液和润滑液冷却,在样品制备完成后,用金相显微镜进行金相检查,若制备合格即完成了该样品的制备工作,若制备不合格则重新进行制备。在样品制备过程中,需要用机械手装夹样品,在磨抛热室、金相检查热室之间反复转运,操作难度大,

5、劳动强度高,需要消耗大量的时间;同时,核燃料及材料的辐照费用相当高,辐照后样品显得尤为珍贵,反复磨制、抛光有可能会造成样品消耗殆尽,造成不可挽回的损失。制备不合格金相样品220#磨光1μm抛光600#磨光9μm抛光3μm抛光金相检查图2金相样品制备流程图图3为合格样品和不合格样品的照片,其中图3a12为合格样品的照片,在制备完成后,样品表面无大的划痕,满足金相检查要求,而图3b为不合格样品的照片,样品表面划痕较大,不满足金相检查要求。a)合格样品b)不合格样品图3合格和不合格样品对比照片热室司特尔磨

6、抛机于2008年3月安装在10#热室,控制系统安装在金相前区,如图4所示。磨抛机可同时对3个样品进行磨光和抛光,样品制备的工艺参数如表2所示。司特尔磨抛机的磨光盘和抛光盘与驱动盘的连接方式为磁力吸附,经过长时间的使用发现,在抛光过程中抛光盘经常打滑,不能实现对3个样品同时进行3μm和1μm的抛光,制备3个样品的时间需要240分钟。通过对以往制备样品的记录进行统计,制备样品的合格率约为66%,也就是每制备3个样品时,有一个样品不合格,因此,制备3个合格样品需要的时间为320分钟,试样制备效率低,金相耗

7、材消耗大,影响了项目实施的进度,同时也加大了成本。a)热室内主机b)前区控制器图4热室司特尔磨抛机12表2样品制备工艺参数磨光抛光粒度220#600#9μm3μm3μm1μm1μm1μm试样个数33321111时间(分钟)2020202020252525压力(N)3030302525252525四、目标设定针对热室金相制样工艺现状,制备3个合格样品的时间为320分钟,平均每制备3个合格样品时,因不合格样品的返工而造成的无效工作时间约为80分钟,如果消除或减少返工现象,制样效率便可大幅度提高,另外通过

8、改进,若能实现3个样品同时抛光,可使样品制备时间提高至180分钟制备3个合格样品。因此,设定目标为由原来240分钟制备3个样品(320分钟制备3个合格样品)提高至180分钟制备3个合格样品,使金相制样效率提高30%以上。五、原因分析目前,热室内金相样品的制备还存在一些问题,主要是制样效率较低,金相耗材消耗大,主要从“法”、“环”、“机”、“人”四个方面进行了分析:1、“法”:工艺参数制定不合理,使样品制备时间长,效率低。2、“环”:由于热室内特殊的操作环境,试样制备需

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