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时间:2018-03-31
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1、金属监督异常事件汇编1、安阳#1机组主汽阀前焊缝强度富裕度不足问题发现过程:2013年4月9日东方汽轮机有限公司就我厂#1机组A级检修技术服务事宜回复传真时提及我厂#1机组高压主汽门前第一道焊缝强度富裕度可能不够,并提供了补强方案。更换前状态:高压主汽门前短管:规格:Ф331.4×29.2,材质:P91,阀体材质ZG15Cr1Mo1,焊缝位置示意见图中W1,W2为异种钢焊缝(ZG15Cr1Mo1/P91),焊材使用R407焊材,焊缝W1、W2厚度29.2mm,与短管厚度相同,焊缝强度富裕度不足;焊缝W3、W4为同种钢(P91)焊缝,焊缝强度无问题。27更换前焊缝
2、状态更换前短管长度543mm原因分析:该焊缝是设备上带过来的焊缝,在安装期间对设备上带过来的焊缝管理疏忽,发现不及时。处理过程:27我厂接到东汽厂传真后各级领导高度重视,迅速组织相关人员进行讨论,认为东方汽轮机有限公司提供的补强方案可靠性不高,认为通过更换大小头处理该问题更为合理和安全,同时请河南电力试验研究院给予技术支持,在与河南院相关人员沟通讨论后认为更换大小头方案更为合理,经过多方努力利用本次机组检修机会将该短管更换为大小头过度,解决了高等级材料向低等级材料过渡焊缝强度不足问题,保证了焊缝强度,同时大小头与阀体连接部位圆滑过渡,大大降低了截面突变部位应力集
3、中产生裂纹的风险,为机组安全运行提供了保证。更换后状态:更换后大小头材质:P91尺寸如图所示:更换后大小头与阀体连接焊缝圆滑过渡,同时大小头连接保证了焊缝强度271、安阳1号炉主蒸汽堵阀表面缺陷发现过程:#1机组A级检修定期检验项目,在检修期间对主蒸汽堵阀(材质C12A)进行表面磁粉探伤时发现表面主汽堵阀南侧(冒口部位)四处4处表面裂纹,裂纹最长约10mm。3421原因分析:生产厂家原始制造缺陷处理过程:发现问题后我厂先进行了打磨,在打磨至10mm左右时裂纹还没有全部消失,及时通知了东方锅炉厂,东方锅炉厂到厂后继续进行打磨处理,打磨约20mm后磁粉探伤裂纹消失,
4、在东方锅炉厂提供了补焊工艺和质量保证承诺书后,东方锅炉厂用镍基焊丝进行了补焊处理,补焊结束后进行表面渗透探伤检验未见表面开口缺陷。2、林州1A循环水泵主轴断裂27发现过程:2013年2月3日,#1机组1A循环水泵运行中大轴发生断裂。#1机组1A循环水泵为长沙利欧天鹅工业泵有限公司设计生产的,型号为1800HLBK-24.1。于2011年8月18日投产。断裂的1A循环水泵大轴材料为2Cr13,规格为Φ186mm。原因分析:①断裂起源处颜色发黑,说明断裂源是在大轴加热时产生的。②2Cr13钢应经淬火后高温回火才能使用,正常使用组织应为回火索氏体。从检查结果看,断裂轴
5、未经过整体正常热处理,组织为马氏体+碳化物+铁素体,为不合格组织。同时相应的硬度也不合标准。③断裂起源为轴的心部,正好位于表面及心部组织及硬度都不合格区域。断裂起源处组织中有沿晶裂纹,是热处理时产生的淬火裂纹。处理过程:联系生产厂家更换并经电科院专家检验合格。随后对1B、2B循环水泵主轴检查,均发现表面裂纹,要求厂家进行更换;2A循环水泵择机检查。271、许昌4号机组中调门门头环形工作面裂纹发现过程:4号机组A级检修着色检查#2中调门头环形工作面,发现外环存在长约一整圈裂纹和1条纵向裂纹。原因分析:门头表面堆焊一层硬质合金,在焊接过程中没有严格执行焊接工艺,焊材
6、选用不当,焊材的热膨胀系数与母材相差较大,在高温下运行时,堆焊处产生很大的热应力导致裂纹产生,。处理过程:返厂更换处理,现场着色探伤确认合格。27裂纹裂纹1、许昌4号机组#6下轴瓦多处脱胎发现过程:着色检查#6下轴瓦,发现有4个边多处断续脱胎。最长约300mm。原因分析:乌金和外面的衬瓦结合不紧或乌金上有原始裂痕导致。处理过程:对问题部件更换处理,现场着色探伤确认合格。27脱胎处脱胎处1、许昌4号机组再热器入口堵阀阀体裂纹发现过程:磁粉探伤检查左右两侧再热汽进口堵阀:发现左侧堵阀有23处裂纹,大多为龟裂,单条裂纹最长约30mm。发现右侧堵阀有4处裂纹,两处龟裂,
7、单条裂纹分别长约30mm、5mm。原因分析:属于时效裂纹,由于人工时效代替自然时效,时效时间不足,导致阀体内部的应力无法释放,最终引起了裂纹的出现。处理过程:采用设备厂家处理方案,对将裂纹彻底打磨干净,用A312焊条进行补焊,焊接完毕后用保温棉将补焊区域及周围覆盖自然冷却,用角磨机将焊缝打磨光滑,并着色探伤确认无异常。271、许昌2号机省煤器泄漏发现过程:2013年1月16日省煤器入口集箱出口管最下部,从右向左数第30排,从下向上数第1根背风侧省煤器水平管爆漏,爆口朝下,在被火侧,爆口处缺失成长条状,约110*45mm;在蒸汽反作用力下,爆破管道变形折向第29排
8、第2根处,将第29排第2
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