提高母线电压异常处理及时率

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2019提高母线电压异常处理及时率刘生红任蒙蒙张景皓陈满方石国网平凉供电公司电力调控中心平凉市崆峒区西大街71号744000ImprovethePromptnessRateofHandlingBusVoltageAbnormalityShenghongLiumengmengRenjinghaoZhangmanChenshiFangStateGridPingliangPowerSupplyCompanyPowerDispatchandControlCenter,71WestStreet,KongtongCounty,PingliangCity744000摘要:该文通过对母线电压异常现象进行分类,对各种故障原因进行统计分析,总结了影响母线电压异常处理及时率的因素,提出了提高母线电压异常处理及时率的策略。通过实际应用验证了所提策略的可行性及有效性。关键词:母线电压异常;及时率ABSTRACT:Byclassifyingthebusvoltageabnormalityandanalyzingvariouscausesoffailure,thefactorsaffectingthepromptnessrateofhandlingbusvoltageabnormalityaresummarized.Then,thestrategiestoimprovethepromptnessrateofhandlingbusvoltageabnormalityareproposed.Theeffectivenessoftheproposedstrategiesisverifiedbybypracticalapplication.KEYWORD:busvoltageabnormality;promptnessrate1引言相升高两相降低,一相降低两相升高,一相降低随着经济的飞速发展和人民生活水平不断提两相不变,以及三相全部升高,如图1所示。高,人们对供电可靠性的要求越来越高。在满足电力需求的同时,进一步提高城市供电可靠性既是电力用户的需要,也是供电企业自身发展的目标。统计表明,用户停电故障中80%以上由配网系统的故障引起,对用户的供电可靠性有很大影(a)一相降低两相升高响。配网中三相电压不平衡现象是电网异常和故障的主要反映。平凉电网设备多,线路长,网内时常发生各种母线电压异常情况,按照调度运行专业规定,网内线路接地时间不得超过2小时,因此,在规(b)一相升高两相降低定时间内判断故障类型及查找隔离故障非常重要。调度员若能够根据三相电压不平衡现象准确判断故障,迅速发布调度指令,隔离故障,恢复运行方式,可以大大提高对用户的供电可靠性。反之,则可能导致配变烧毁、避雷器爆炸、线路短路,(c)一相降低两相不变甚至大面积停电。2母线电压异常分类电网线路故障中,主要有线路单相接地、两条或两条以上线路接地、线路断线、电压互感器(potentialtransformer,PT)自身故障、系统谐振等。(d)三相全部升高等等在电网运行中,电压异常出现的频率高,出图1母线电压异常分类现的情况也各不相同。电压异常类型主要有:一

120193母线电压异常原因表2接地运行时间为了进一步分析母线电压异常情况,对2017年4月至2018年3月期间平凉网内变电站母线电发现故障故障判断故障处恢复送项目累计压异常进行了分类统计调查,如表1所示。通知时间查找时间理时间电时间表1电压异常类型统计线路故障项目线路接地线路断线PT故障系统谐振合计51253015175(分钟)4月20136039占比2.86%71.43%17.14%8.57%100%5月11830224影响母线电压异常处理及时率的因素6月2076033影响母线电压异常处理及时率的因素主要有7月211010327个:自动化系统采集不准确,电压异常信号上传时间长,查找接地线路方式单一,异常电压类8月2495038型多,输配电线路多、线路长,值班人员经验不9月19114236足,联系相关人员耗时长。通过对各个因素的分析,总结出3项要因。10月12430194.1异常电压类型多11月632011在电网运行中,电压异常出现的频率高,其主要原因有线路断线、线路接地、PT故障、系统12月722011谐振四类。接地现象有可能由于线路搭接异常、1月551011避雷器击穿、支持瓷瓶击穿等因素。PT故障类型有保险熔断、底座锈蚀、螺丝松动等。系统谐振2月462113分为基频谐振、分频谐振、高频谐振等。每种故3月19125137障呈现出来的电压各有特点,调度员需要根据近期设备运行情况、电压变动情况来判断,平均用合计16890404302时10分钟。由表1可以看出,12个月中母线电压异常情4.2查找故障方式单一况共出现了302次,其中线路接地168次,占比以往查找接地线路的方法,均为拉路选线。55.63%;线路断线90次,占比29.8%;PT故障目前平凉供电公司运维线路中,35千伏线路有7740次,13.25%;系统谐振4次,占比1.32%。线条,6-10千伏线路有248条,线路多,分布广。路接地次数占比最大,累积达到85.43%,是造成在运行变电站中,110kV平凉变10千伏出线有母线电压异常的主要问题。17条之多。通过对302次电压异常故障的处理时间进行在母线分段的变电站中,先断开母联开关确统计,发现系统谐振及PT故障引起电压异常处认接地母线段,然后对该段母线上的线路按照先理时间均在30分钟之内,而线路接地和线路断线空载,后农网,再城网,最后专线的顺序进行拉异常缺陷中,从发现异常信息到找到线路故障点,路选线。对于带负荷的线路还要经配调、县调、耗时2小时之内的次数只有225次,占总数258用户进行逐级通知,效率低,且耗时长。经统计,次的87%。选线过程平均耗时15分钟,占总处理时间的对接地运行超过2小时的33次故障的各分项23.5%。的平均时间进行统计,如表2所示。经计算:只4.3输配电线路多、线路长要能解决该问题的80%,就能将及时率调高目前平凉供电公司运维线路中,35kV线路长6.61%。

22019度均在30公里以下,最长为3512东泾线,29.35.2加强各级调度业务沟通、扩宽故障发现渠公里。在6-10千伏配网线路中,长度30公里以道上的线路共108条,占比43.5%,6-10千伏配网目前,网内所有变电站均实现无人值守,无线路长度统计如表3所示。法第一时间进行故障检查,但是,80%营销系统供电所就分布在变电站附近,距离输变电设备相表36-10千伏线路长度统计对距离近。线路长度(公里)条数占比在发现母线接地信号后,要进行拉路选线,但是,由于部分线路所带负荷为城网或重要用户,>10076%前期通知用户等准备工作耗时较长。但是,在线80-10055%路断线或接地故障中,用户是第一时间发现异常60-802019%的,在故障点附近的工作人员或者用户甚至可以先于调度人员发现故障。调控中心地调、配调与50-602019%各县调加强业务沟通联系,开展联动机制,在用40-502321%户或工作人员向分公司县调反映线路故障后,县调第一时间上报配调或地调,立即通知查线人员30-403331%赶往故障点,缩短故障判断及查线时间,严重情总计108100%况可直接进行拉路断电,避免发生安全事故。5.3利用open3000系统遥测信息来判断故障确定故障线路并通知查线人员后,传统方式线路下,查线人员只能顺着线路逐杆、逐段检查。大35kV电网中,若线路发生断线故障,上级风、雷雨等恶劣天气,为线路故障高发天气,几电源35千伏母线电压变化不明显,但是,下级负十公里的线路,若遇上山坡、洼地等恶略地形,荷侧变电站会发生缺相现象。利用open3000系统查线将更加困难。检查数据,可以快速确认线路断线相别。在配网5提高母线电压异常处理及时率的策略线路发生故障中,调度进行选线时,对于带负荷5.1整理总结相应故障电压特点的线路,要首先通知用户,在确认可以停电后,通过对母线电压异常进行统计,整理每次异才能进行拉路选线。常电压情况,统计具体故障问题及处理过程,针线路接地或断线时,故障相的负荷电流会发对线路接地、线路断线、PT故障、系统谐振归纳生突变,利用这个特点,我们可以查询异常母线出相应的电压变化,对工作中遇到的电压异常情上各出线的负荷电流,检查是否有突变情况,有况起到了切实的参考作用。异常电压典型数值如针对性的进行选线,大大缩短选线时间。表4所示。然后,在此基础上编制了方便记忆的5.4利用线路故障指示器判断故障点口诀:一低两不变,保险熔丝断;一低两高现,目前平凉网内6-10千伏线路均装有线路故接地来判断;一高两低现,线路有断线;三相电障指示器,覆盖率100%,该指示器在线路发生压升为线,系统谐振开关断。故障时可以直接发出报警信号至县调人员,县调表4异常电压典型数值人员可以直接确定故障线路及故障范围。故障指示器监测到异常电流后,通过信号发A相电压B相电压C相电压异常类型射器输送到县调,且可以通过两侧的指示器判断异常10.110.110.2故障范围,将故障范围缩小至3公里以内。该装置目前可以监测线路短路故障,上报率100%。异常2266此外,还有线路接地监测上报功能,该功能目前正在完善,已覆盖网内配网线路9条。配调人员异常37.35.15.2可以避免传统的拉路选线方式,首先询问县调人员是否确认故障线路,即使无法确认,也可以缩

32019小范围,而对于已确认的故障线路,可以直接通作者简介:刘生红(1975-),女,甘肃省靖远县,本科,高级工程师,电网调知查线人员,极大地处理时间。度6应用验证任蒙蒙(1987-),女,河北省东光县,本科,工程师,电网调度张景皓(1992-),男,甘肃省平凉市,研究生,工程师,电网调度2018年8月27日,35kV玉都变10千伏母陈满(1977-),男,甘肃省靖远县,本科,高级工程师,调控管线电压异常,三相电压分别为9.8kV、10.1kV、理2.3kV,调度员立即判断为10千伏线路接地,配方石(1986-),男,重庆市忠县,本科,工程师,线路管理调人员询问泾川县调人员后,快速确认接地线路为111玉丰线,故障范围在31-35号杆之间,迅速安排人员查线。由于玉都变10千伏负荷较大,尤其111玉丰线负荷最大,高峰期能达到2MW,如果按照传统的拉路选线方式,111玉丰线应为最后一轮,由于负荷大,通知用户时间长,故障处理时间将很长。而在故障指示器的协助下,故障线路级故障范围确定时间仅为5分钟,后经查线发现枣卜湾支线32号杆B相瓷瓶击穿,停电处理后,迅速恢复了用户供电。致谢感谢调控中心同事在本次研究中提供的支持与帮助参考文献[1]郭永基.电力系统可靠性分析[M].北京:清华大学出版社,2003.[2]杨帆.电网运行方式的风险管理研究[J].科技创新与应用,2017(01):206.[3]张军.电网运行方式与经济运行之研究[J].山东工业技术,2017(19):182.[4]江桂珍.电网运行方式的风险管理探索[J].中国战略新兴产业,2018(32):203.

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