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时间:2018-03-18
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1、用膜/泥两段好氧工艺对表曝进行改造 岳阳石油化工总厂于1981年建成一套表面曝气污水处理装置,设计处理水量422m3/h,原水CODcr≤1100mg/L,出水CODcr≤200mg/L,停留时间为28h。随着环境保护要求的提高,政府环保部门将表曝污水处理装置出水CODcr标准由原来的200mg/L提高到150mg/L,并作为2000年环保达标排放考核指标,表曝装置的能力和出水质量已不能满足要求。1表曝装置运行中存在的问题 该装置采用典型的分建式表面曝气活性污泥工艺,CODcr去除率一直保持在83%以上。随着污水性质的变化和排放标准的提高,表
2、曝装置工艺和运行中存在的问题愈加明显。1.1不耐高负荷冲击 随着污水的可生化性愈来愈差和排放标准的提高,表曝装置的进水CODcr只能控制在800mg/L左右,这样需要大量的处理后污水或自来水稀释,而大量的处理后污水稀释,使处理系统内污泥环境变差,或是消耗大量的自来水。系统抗冲击能力变差,尤其是在污水的可生化性较低时,冲击影响更为严重。1.2污水的停留时间不够 污水在池内停留时间(含稀释水)为15h,当污水中难以被微生物降解的芳香烃和长链烷烃浓度增高时,由于污水的可生化性下降而导致CODcr去除率相应降低。1.3池内污水充氧不足 由于表面曝气是
3、采用叶轮曝气方式,使二段好氧池不断更新液面和产生水跃获得相对动态的气液接触界面,气液接触界面的多少,仅仅与曝气池水体表面相关,增大气液接触界面的手段只能是加快水体表面的液面更新与产生更强的水跃。但由于表面曝气气液接触界面的形成,无论如何也摆脱不了水体表面这样一个很窄小的范围,因此,曝气量难以调控,池内溶解氧不足。同时,表曝机叶轮工况难以判断,耗电量大,机械设备多,维修量大。1.4池内污泥与污水混合不均匀 由于表曝池内留有死角和进水进泥不均匀,造成池内泥水混合不均匀,处理效果变差,严重时部分沉积在池底的污泥发生厌氧分解,污泥变黑上浮。1.5匀质池的
4、调节容积小 对于水质变化大,成份十分复杂的石油化工及炼油混合高浓度有机污水,其匀质池一般应设置不小于24h的调节容积。目前的匀质池,其总有效调节容积仅为9600m3,停留时间为11h,而且由于分两组采用“一进一出”的方式分别向氧化沟、A/O和表曝3套装置供水,实际有效调节时间仅为5~6h,远不足以平抑其水质波动。2表曝改O/O工艺设计2.1岳化总厂J业污水来源及现状 岳化总厂工业污水污染物主要是有机物,各生产装置所排污水分为2大类:石油化工装置所排污水,烯烃厂所排炼油污水。CODcr平均值在1500~2000mg/L;单项毒物严重超标;污水中可
5、生化需氧量与生化需氧量的比值为0.4~0.6。2.2工艺设计参数及流程2.2.1主要设计参数 进水CODcr≤1000mg/L;处理水量Q=422m3/h;总容积负荷:0.41kg[BOD5]/(m3.d);出水水质:CODcr≤140mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤70mg/L;Oil≤10mg/L。停留时间:预处理段5h,活性污泥好氧段28h。2.2.2工艺流程 工艺流程见图1。 污水通过计量后进入匀质池,经匀质池均匀混合进入预处理池,N、P营养盐由投药间导入预处理池进水混合槽,污水充分混合后进人预处理池,预处理池出水在进水进泥总
6、渠与回流污泥混合并进入二段好氧池前端。处理后的污水混合液自流至沉淀池,沉淀池上清液外排,下层污泥大部分回流至二段好氧池,少量剩余污泥通过泥泵排往堆渣场。2.3主要设施及特点2.3.1匀质池 匀质池在改造时利用原有池子,在池底部加装了下弯式环路穿孔曝气装置和散流曝气器。改自然混合为强制搅拌混合。改造后匆质池的优点为:气量调节灵活,可根据需要调节混合强度,并起到了预曝气的作用。2.3.2预处理池 预处理池为新设计构筑物22.7m×40.95m×5m,预处理池采用生物膜法,池内装有下弯式环路穿孔曝气装置和1650m3组合填料,填料负荷为1.1kg[B
7、OD5]/(m3.d),DO≥2.0mg/L。 生物膜法中的曝气,从理论上分析,应该是越均匀越好。曝气气泡分布有一个点均匀、线均匀、面均匀的区别。通常的曝气器因受服务面积的影响,只能形成束状均匀,或一条线均匀。而下弯式环形穿孔管曝气装置则可根据不同的气量,进行不同的干管和支管的组合、配套、布管,由于解决了内堵塞问题,开孔可小至3mm以下,密点阵曝气,相比较可以在更深水位形成均匀曝气面,从而提高整池曝气均匀性。 组合填料由软性纤维束、高分子聚合塑料环片。支撑套管、中心绳组成。软性纤维束用独特的穿孔固定方式均匀的分布在塑料环片的周边,丝束不会脱落,
8、同时避免了填料中心结团的现象,改善了中心供氧,塑料环片中间雪花状、针刺状结构,又起到了良好的布水、布气作用,使该填料具有传
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