td7305给水泵振动故障的处理

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时间:2018-01-30

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1、TD7305给水泵振动故障的处理  某电厂一期两台1.2MW机组配备有国产TD7305.195×12型单壳、多级分段式高压锅炉给水泵3台,流量80m3/h,扬程600m,转速2985r/min。给水泵转子依靠位于轴承体内的2个滑动轴承支承,其轴瓦采用油环进行自行润滑,并采用外接工业水进行冷却,两端轴承架下部各有三个调节螺钉作调心用。水泵与电机用齿形联轴器连接,电机转子也是通过2个滑动轴承支承。此泵在出口段的支承膀支架结合面上开有平行于泵轴线的导向键槽,限制泵体的热膨胀位移只能沿着轴线方向向非驱动端方向移动。   其中1号给水泵由于振动,先

2、后经过4次检查和调整,才彻底消除故障,具体情况如下 一、振动故障发生的经过及处理 1.第一次振动现象及处理   ①振动现象1#给水泵运行中发生腰瓦首盖呲水,给水泵、电机腰瓦水平振动突增至0.60mm和0.65mm。   ②故障分析及处理过程发现的问题:给水泵腰瓦轴承5条托架固定螺栓断裂,齿形对轮联轴器全部咬齿,泵腰瓦上瓦1小块钨金4*4mm脱落,下瓦有碰磨痕迹,腰瓦机械密封轴套严重磨损。   振动原因分析:轴承托架螺丝断裂,造成对轮中心跑偏,齿形联轴器损坏,产生振动。   处理措施:更换新对轮一付,轴瓦补焊修刮,8条螺栓全部更换。 2.第

3、2次振动现象处理   ①振动现象未开泵出口门前以额定转速运行,电机端瓦轴向振动0.10mm,其它轴瓦各向振动都小于0.05mm。开泵出口门后,泵腰瓦、端瓦水平振动逐渐升至0.14mm,其它振动合格。   ②故障分析及处理过程初步分析认为,电机轴向和泵端、腰瓦水平振动偏大原因为:中心偏差太大,有跑偏现象;轴窜量不合格;转子内部部件不同心。   检查发现,总窜为6.45mm,半窜为4.92mm,严重超标,调整半窜至合格值3.00mm,轴系中心有跑偏现象,找中心至合格,其他参数均未发现问题。 3.第3次振动现象及处理   ①振动现象未开泵出口门

4、前额定转速运行,电机、泵各轴瓦各向振动都小于0.05mm;开泵出口门后,泵腰瓦水平振动升至0.15mm,其他振动合格。   ②故障分析及处理经过初步分析启动声音和平衡盘磨损情况,认为给水泵内部动静偏磨,造成叶轮口环和密封环四周间隙不均匀,给水形成涡流,引起水流激振。因此决定解体检修,更换磨损件。泵解体后发现:首级、第二级、第三级叶轮口环磨损严重,其他口环均有磨损痕迹,密封环全部磨损,1-3级磨损严重,入口端衬套、挡套已磨损严重,挡套与导叶衬套间隙以及叶轮口环与密封环间隙超标,并且有偏磨现象。   处理措施:更换首级叶轮、全部间隔套以及机械

5、密封轴套、导叶衬套、密封环。小装测量轴弯曲最大0.03mm,,转子外出作动平衡试验。最终入口侧不平衡量2克,出口侧不平衡量1克。调整窜量:总窜为6.50mm,半窜为3.10mm。抬轴:总抬1.00mm,半抬0.55mm符合要求,各轴瓦紧力、间隙符合标准。调整中心至标准值。 4.第4次振动现象及处理   ①振动现象未开泵出口门前额定转速运行,电机、泵各瓦各向振动都小于0.05mm,开泵出口门运行3小时后,泵腰瓦水平振动达到0.078mm,泵端瓦水平振动达到0.11mm,其他振动合格。   ②故障分析及处理分析以上现象,运行中唯一的变量为给水

6、温度,导致振动的原因是由于给水泵滑销系统卡涩,造成热膨胀不均,致使转子中心跑偏,引起振动。   第4次复查对轮中心,发现圆面向上跑偏0.18mm,向左跑偏0.125mm,修复泵出口端纵销,补焊,车削纵销滑键,使纵销两侧间隙均匀,并规整电机下部调整垫数量,对电机端腰瓦轴承座下部进行清理,电机端瓦9块垫片调整至3块,同时为了防止电机轴瓦下部接触不好,造成电机跑偏,地脚螺栓平垫更换为胶木垫,将中心调整至合格。   此次检修后,4个轴承各向振动都符合标准,运行以及6个月未发生振动超标现象。 二、分析与结论   该厂给水泵的振动问题虽以彻底解决,但

7、从4次振动的原因、振动特征的分析判断、振动的处理等方面综合来看,泵在每次处理后都会出现新的振动特征。从振动扰动因素看,强迫振动与自激振动的成分均有,由于没有通过在线频谱分析仪的监测,给处理振动带来一定的困难。从处理结果看,该泵振动主要是由于齿轮啮合不好,导致中心跑偏,进一步引起内部各部件碰磨,滑销跑偏,进而形成连锁反应。总之,振动的因素来自于各个方面,只有通过故障诊断,一次性消除各种扰动因素,才能使故障彻底消除。 西山煤电集团公司矸石电厂闫军红

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