锅炉给水泵振动故障原因分析及对策

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1、第40卷第l期化工机械123锅炉给水泵振动故障原因分析及对策刘福桥+王英卓王斌(中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司生产运行保障中心)摘要针对锅炉给水泵振动大的问题,利用频谱分析技术分析了振动故障特征,找出引起泵振动大的原因,提出并实施了解决问题的方法及对策,解决了影响生产装置正常运行的问题。关麓词锅炉给水泵振动原因分析对策中图分类号TQ051.21文献标识码B文章编号0254.6094(2013)01.0123旬5中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司热力厂(以下简称燕化热力厂)的CFB(循环流化床)锅炉给水泵,自2006年8月投用以来,运行一直比较稳定。20

2、11年8月该给水泵振动逐渐增大,振动烈度高达13.4mm/s,通过诊断分析认为轴系对中出现偏差。将电机与泵的同心度调整到允许范围内后,刚开起来振动烈度在5mm/s以下,运行不足一周振动烈度逐渐上升到7.1mm/s以上(预设振动报警值为7.1mm/s),泵无法投入正常运行。为此,笔者针对引起轴系对中偏差的影响因素进行逐项排查,经过多次振动监测和分析、总结、检查修理及采取相应解决措施,最终找出了引起泵振动大的根本原因:管道应力和基础垫铁松动。通过采取加热消除管道应力和重新调整固定泵基础垫铁的措施后,直到2011年10月26日历时两个月时间,终于消除了导致泵振动大的影响

3、因素,泵振动烈度下降到5.0mm/s。1泵的基本参数及安装技术要求给水泵通过齿型联轴器与电机连接,转子由9级叶轮组成;泵入口端采用径向合金轴承,出口端采用径向合金轴承和止推可倾瓦式合金轴承;轴封采用机械密封结构形式。泵出人口的水平管道底部分别安装有弹簧支撑,入口水平管道顶部安装有弹簧支吊架,泵出人口管道安装示意图如图1所示,图1中数字l一4是轴承箱测试振动的测点部位。基础台板图l泵出入口的管道安装示意图给水泵基本参数为:泵型号DG270.140CB额定转速2976r/min流量315m’/h吸入压力2.5MPa扬程1350m出口温度158℃泵轴功率l647kW电机

4、功率2000kW给水泵安装需要注意同心度和泵轴瓦两个方面,同心度安装要求:端面偏差小于0.05mm,圆周偏差小于o.08mm;泵轴瓦安装要求:瓦背紧力0.02mm;泵轴瓦顶间隙为0.12—0.22mm,轴瓦侧间隙为0.06—0.11mm;泵止推轴瓦间隙为O.08+刘福桥,男,19“年1月生,高级工程师。北京市,102500。124化工机械2013年一O.10mm。2诊断分析及处理措施2.1首次诊断分析及处理情况2.1.1诊断分析2011年8月25日,发现给水泵振动烈度严重超标,立即对该泵各轴承部位做了振动测试,振动测量数据见表1。表1各测点的振动速率mm/s从表1

5、看出:测点2水平方向和垂直方向振动速率分别为12.1mm/s和13.4mm/s,均超过了ISO2372.1974可持续运行允许值7.1mm/s;测点1的振动速率亦偏高;电机两端轴承(位于测点3和测点4)振动速率不高。这一现象表明,设备主要振动源不在电机上而在给水泵上,为进一步确认其故障原因,对振动值较大的测点1、2进行频谱分析,频谱图如图2、3所示,频谱图上转速单位为r/min。tiC:++_⋯-。一卜i.⋯T一.j-.·■一一i5,卜1L—ti{『■}j图28月25日测点2振动速率频谱{_:

6、卜引i;:}。山i.i0㈡卜Lj。..o~▲。。⋯“⋯l。:。.上’r

7、‘L..T辛÷;0姓.,图38月25日测点1振动速度频谱从图2中测点2三方向(水平/垂直/轴向)的振动速率频谱图看,主要振动频率均是2倍频(5966r/min),轴向同时存在(4—7倍)谐波成分,但幅值不高。从图3中测点l三方向(水平/垂直/轴向)的振动速率频谱图看,存在工频(2983r/min)及其他谐波成分,水平方向和垂直方向2倍频分量均高于工频分量,轴向除工频分量高外还存在谐波成分,但幅值不高。根据频谱分析得出:电机轴与泵轴的同心度出现偏差,测点l位置存在动静摩擦迹象;建议对同心度进行检查,检查齿型联轴器,同时复测泵的测点l轴瓦间隙。2.1.2处理措施根据以

8、上分析及诊断结论,8月26日,停泵进行检查,发现泵轴与电机轴的热态中心和冷态中心偏差较大,热态(未排放热水)同心度为:端面偏差0.07mm,圆周偏差0.15mm,泵轴比电机轴低;冷态(排放热水后)同心度为:端面偏差O.06mm,圆周偏差0.10mm;对齿型联轴器检查,发现外齿套已出现轻度磨损仍继续使用;测点1处轴瓦出现轻微磨损,但顶部间隙未超标,可继续使用,对测点2处轴瓦进行检查,未发现异常。针对泵轴与电机轴同心度出现严重偏差的问题,进一步分析认为造成泵与电机中心不正的主要影响因素有6个方面:a.水泵在安装或检修后同心度存在超差;b.泵两轴承座不对中,或轴径与两端

9、轴承不对中

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