德士古气化炉炉壁超温的对策

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1、德士古气化炉炉壁超温的对策杜永法(镇海炼化股份有限公司,浙江宁波,)2006-10-12   德士古渣油气化炉分上下两部分,上半部为燃烧室,下半部为激冷室。燃烧室的操作温度为1350℃,操作压力为8.53MPa。为防止气化炉壳体失强,燃烧室内衬耐火衬里。燃烧室壳体材质为SCMV3,壳体的设计温度为400℃。在燃烧室壳体外表面设置有表面热电偶,对炉体外表温度进行监测,当壁温超过302℃时,就会发出报警信号。自1983年底试车投用,气化炉炉壁超温现象时有发生,造成装置减负荷生产,甚至停车抢修。1 烧嘴原因造成的壁温异常   1.1 氧气喷嘴内有异

2、物   1990年12月28日15:45,在装置停工检修中,2#气化炉更换锥底和炉口全部耐火衬里,投料后不久,炉拱顶和颈部超温报警,实测温度达到330℃。经检查各项工艺操作参数正常,耐火衬里是新的,烧嘴是新修复的。停炉后吊出烧嘴检查,发现烧嘴氧气喷嘴内有1个直径27mm、高度12mm不锈钢衬环,是氧气喷嘴端面堆焊高温合金时衬上的,在喷嘴端面金加工后,忘记取掉而遗留下来。更换烧嘴后投料运行,一切正常。1.2 低负荷运行造成氧气喷嘴烧损   3#气化炉大修后,于2002年4月12日9:55投料,为配合变换炉催化剂硫化,在低负荷下运行。当天多次对气

3、化炉壁温进行检测,未发现异常。4月13日4:00开始加负荷,9:00左右对气化炉壁温进行检测,简体壁温正常,但炉颈部壁温最高达433℃,且四周温度均高,高点温差不大。降负荷后,炉颈温度逐渐下降,16:00左右,炉颈温度下降到285℃左右。14日0:38停3#炉,9:00左右吊出烧嘴,发现氧气喷嘴烧损较大,缩进量由原始的1.85~1.97mm增加到3.72~4.95mm。氧气喷嘴烧损问题以往也曾发生,但这次使用时间更短。   2004年12月上旬,因尿素装置处理汽提塔问题,合成氨装置低负荷运行3d,恢复正常负荷时,2台气化炉都出现炉颈部壁温高报

4、警,烧嘴冷却水回水温度上升,炉顶部发出异常声音。倒炉处理后检查发现,2台气化炉氧气烧嘴都已烧损。   超温原因:低负荷时,入炉的物料体积流量大幅减少,出烧嘴物料的流速急剧降低,火焰黑区大大缩短,雾化角度扩大,回流区缩小,燃烧区上移,向火面温度升高,气化炉上部炉壁温度随之升高。同时,烧嘴部位温度升高,低负荷下雾化不好,造成烧嘴部位局部过氧,使氧气喷嘴烧损。喷嘴烧损后,雾化状况进一步恶化,火焰形态发生变化,在局部区域产生过氧超温。1.3 原料油质量差,造成喷嘴烧损或结垢   从2003年下半年开始,气化炉因烧嘴损坏、壁温超温等实施的倒炉操作大幅增

5、加,尤其是2004年,仅1月,同原因的倒炉就达4次,给油气化及合成氨、尿素装置的生产带来极大的困难,影响到全公司的溶剂脱油沥青(DOA)平衡和向炼油装置的供风、供氢、供氮。   几次烧嘴解体,均发现氧气喷嘴头部烧损,燃油通道从头至尾基本被结垢物所堵,烧嘴头内侧清除结垢物后表面光滑,而外侧离端部60~110mm处,局部区域烧损减薄严重,甚至穿孔。   主要原因:气化炉使用的原料DOA中灰分过高,引起烧嘴油通道局部结垢堵塞,出烧嘴DOA偏流,造成氧气喷嘴局部过氧损坏;火焰偏向燃烧甚至返舔烧嘴,而燃油通道距烧嘴头部60~110mm范围是冷却水管保护

6、不到的区域,容易被烧坏;火焰返舔烧嘴和炉膛内高温气体的返混加剧,使烧嘴冷却水温升高,也使炉壁温度升高。1.4 处理对策   1)加强烧嘴投用前的检查,确保烧嘴的质量,避免有问题的烧嘴投入使用。   2)尽量避免低负荷工况运行。必要时,适当增加蒸汽量,提高物料出烧嘴的流速,尽量使高温火焰远离喷嘴,以提高喷嘴的使用寿命。   3)对溶脱装置的DOA产量和掺入溶脱装置的Ⅱ催化油浆量进行限制,以降低DOA中的灰分,改善气化炉的原料,避免烧嘴燃油通道结垢,从而保持烧嘴火焰的正常形态,避免烧嘴损坏。   4)将烧嘴冷却盘管连同燃油通道外筒用高密度耐火浇注

7、料浇成一体,由耐高温的无机耐火材料来保护烧嘴外喷嘴和冷却盘管,避免火焰对烧嘴燃油通道头部的烧损。2 炉颈部位的炉壁超温   气化炉炉颈部是超温发生最多的部位,3台气化炉投用以来,炉颈部发生的超温现象在100次以上,除了因烧嘴损坏和操作原因造成的超温外,炉口耐火衬里损坏是炉颈部超温的主要原因。2.1 炉口耐火衬里损坏   1990年7月18日,1#气化炉炉颈部位开始频繁报警,炉壁温度在280~390℃波动。1990年8月1日,利用渣油泵跳车的机会,对1#气化炉进行抢修。吊出烧嘴,打开上封头进行检查,炉顶部陶纤毡已经跑光,炉口耐火砖和拱顶耐火砖完

8、好,但炉口浇注料上方的刚玉封盖层在东、西两个方向上各出现1个空洞,刚玉封盖层下的浇注料已经掏空,深度约300mm。空洞的位置正好与平时检测到的炉外壁超温位置相对应,

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