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1、德士古气化炉的提温操作金刚,张涛(山东省兖矿鲁南化肥厂滕州)2002-02-16 兖矿鲁南化肥厂的德士古气化装置自1993年4月试车以来进行了较多的技术改造,生产能力由年产8万t合成氨提高到年产10.7t,生产用煤由原来的单一“七五”煤发展成多矿点混煤。随着生产产量的提高、使用煤种的增多,灰渣呵习可燃物含量也有所升高(表1)。分析其原因,认为操作炉温过低是主要因素,因此在2000年4月进行了提高炉温的试验工作。1 试验方案的制定 本次系统运行从2000年3月11日开始,试验时系统运行稳定,各项指标已得到优化,试验结果应是具有代表性的。 德士古气化
2、炉高温热电偶的使用寿命一般不超过1周。本次试验选在非初始开车阶段,热电偶已不能指示,只能以气体成份为参考来标定炉温。尽管甲烷含量能较快地反映炉温,但变化较快,受系统其它因素影响较大。CO+H2的百分含量随炉温的升高而降低,虽变化慢一些,但受其它因素干扰小,炉温与CO+H2含量的对应关系较为确定,再现性较好,所以选定以CO+H2的含量标定炉温。1.1 试验目的 本次试验的主要目的是考察渣中可燃物随炉温的变化关系,同时考核刁二同渣中可燃物含量下的氧耗、煤耗。1.2 试验原则及注意事项 (1)本次试验氧气流量不变、压力保持稳定在(3.8±0,05)MPa,氧气
3、纯度在99.6%以上,通过逐渐降低煤浆泵转速以提高O/C值,最终达到提温之目的。 (2)以合成气中CO+H2的百分含量每降低1%为一个阶段,每个阶段稳定运行24h,每个阶段从8∶00开始,气体分析又增加了9∶00和11∶002次(原是每个双点分析1次)。 (3)炉温提升应缓慢,煤浆泵转速应缓慢降低。 (4)试验时应严格监视合成气温度(≤218℃)、合成气成份、支撑板温度(≤25℃)、炉壁温度(≤260℃)、甲烷含量、排渣情况等,在上述参数不出现异常时才能进行下一步的试验,否则试验终止。 (5)仪表车间应保持在线甲烷表的准确性,并每天校验
4、1次。 (6)试验期间灰渣取样每班2次(原每班1次),分别在接班后的第三、第六小时取样;煤质分析室分白班、中班随时分析,分析结果及时上报至相关部门。 (7)试验期间操作人员应真实地记录工艺参数,认真巡回检查,气化炉壁温每2小时用红外测温仪实测1次。 1.3 试验步骤 (1)从目前运行状况开始(CO+H2=83.85%),逐步降低煤浆泵转速,提高O/C值,使合成气中CO+H2的含量为82%~83%。 (2)第二阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中CO+H2的含量为81%~82%。 (3)第三阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中CO+H2的含量为
5、80%~81%。 (4)第四阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中CO+H2的含量为79%~80%。(5)分析渣中可燃物,如果含量降至20%,试验结束并恢复原工况。2 试验情况介绍 2.1 试验过程 (1)第一阶段4月5日8∶00开始提炉温至10∶00基本调整完毕,目标值是CO+H2的含量为82%~83%并维持2h稳定运行。 (2)第二阶段4月6日8∶00开始提炉温至10∶00调整完毕,目标值CO+H2含量为81%~82%,但因6日15∶00跳车而停止试验。2.2 数据对比 试验前后数据对比见表2。3 试验结果 (1)操作
6、炉温的确定依据是煤的灰熔点,一般在煤的灰熔点FT以上50℃左右。由于所使用的煤的灰熔点较低,所以炉温也较低,试验过程中高出正常炉温约100℃,具有较大的风险性。 (2)本次试验虽然只进行了2个阶段即被终止,但从数据上看已显示出趋向性。 (3)从表2可以看出,在其它条件不变的情况下(氧气流量、煤浆浓度、产氨量),提高炉温,比氧耗增加,比煤耗降低,灰渣可燃物降低。1000m3(CO+H2)多耗氧分别为2.3m3(标态)和7.5m3(标态),1000m3(CO+H2)少耗煤分别为11.3kg和24.3kg。由此可见,提高炉温能提高煤的利用率,降低生产成本,
7、但还要综合考虑比氧耗的增加和耐火砖的寿命等一系列因素。 德士古气化炉炉壁超温的对策杜永法(镇海炼化股份有限公司,浙江宁波,)2006-10-12 德士古渣油气化炉分上下两部分,上半部为燃烧室,下半部为激冷室。燃烧室的操作温度为1350℃,操作压力为8.53MPa。为防止气化炉壳体失强,燃烧室内衬耐火衬里。燃烧室壳体材质为SCMV3,壳体的设计温度为400℃。在燃烧室壳体外表面设置有表面热电偶,对炉体外表温度进行监测,当壁温超过302℃时,就会发出报警信号。自1983年底试车投用,气化炉炉壁超温现象时有发生,造成装置减负荷生产,甚至停车抢修。1 烧嘴原因造成
8、的壁温异常 1.1
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