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时间:2018-01-26
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1、谷氨酸生产过程中蒸汽余热梯度利用技术一、技术名称:谷氨酸生产过程中蒸汽余热梯度利用技术二、适用范围:轻工、化工等行业三、与该节能技术相关生产环节的能耗现状:1)蒸汽型溴化锂制冷机组工序平均吨味精消耗蒸汽0.36t;2)味精结晶工序平均吨味精消耗蒸汽2.0t;3)味精烘干工序平均吨味精消耗蒸汽70kg;4)三效降膜蒸发器浓缩工序(包括糖液、谷氨酸溶液、谷氨酸尾液浓缩)平均吨味精消耗蒸汽9.7t。四、技术内容:1.技术原理利用蒸汽冷凝水的热能替代蒸汽作用于物料反应。2.关键技术1)采用蒸汽冷凝水替代蒸汽为溴化锂制冷机组提供热能;2)改造结晶罐加热系统,增大加热面积,充分利用蒸汽余热;3)利用冷凝
2、水热能替代蒸汽烘干谷氨酸钠;4)淀粉乳二次液化闪蒸余热再利用。3.工艺流程溴化锂制冷机组、味精结晶工序加热系统改造、味精烘干技术改造、淀粉乳二次液化闪蒸余热再利用。工艺流程见图1、图2、图3。1)溴化锂制冷机组工艺流程:图1溴化锂制冷机组工艺流程2)精制结晶罐改造前后:图2精制结晶罐改造前后示意图3)味精烘干技术改造流程:图3味精烘干技术改造流程4)淀粉乳二次液化闪蒸流程把液化后120℃的液化料液通过闪蒸释放出去的余热,通过管道与四效的一效气液分离器相连,在气液分离器里的负压作用下,完成闪蒸过程。五、主要技术指标:1)溴化锂制冷机组工序技改后,吨味精可节约2.85t蒸汽;2)味精结晶工序技改
3、后,吨味精可节约1.65t蒸汽;3)味精烘干工序技改后;吨味精可节约0.1t蒸汽;4)三效降膜蒸发器浓缩工序技改后,吨味精可节约0.7t蒸汽。吨味精共节约5.3t蒸汽。六、技术应用情况:谷氨酸生产过程蒸汽余热梯度利用技术、低温干燥谷氨酸钠技术已通过河南省科学技术厅成果鉴定,认为达到国内先进水平。该技术已经在河南莲花天安食业有限公司生产使用,效果良好。七、典型用户及投资效益:典型用户:河南莲花天安食业有限公司建设规模:年产8万t味精生产线改造。主要技改内容:对现有蒸汽型溴化锂制冷机组内部再生器、蒸发器进行改造,使其达到符合热水替代蒸汽的效果;在结晶罐内增加加热盘管;采用流化床烘干机替代蒸汽型震
4、动烘干机;采用淀粉乳二次液化闪蒸改造。节能技改投资额4300万元,建设期1年。生产吨味精可节约5.3t蒸汽,每年节约蒸汽总量42.4万t,折合约4.2万tce,取得节能经济效益2544万元,投资回收期3年。八、推广前景和节能潜力:我国年产味精190万t,如果该技术能推广到80%,则每年可节约806万t蒸汽,折煤约80万tce。该技术可广泛在味精、淀粉糖等轻工、化工行业推广,有较大节能潜力。
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