白云石矿碎矿工艺探讨

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1、白云石矿碎矿工艺探讨马钢(集团) 桃冲矿业公司青阳白云石矿是设计年产100万t 的冶金辅料矿山。主要工艺包括露天开采、碎矿加工两大部分,碎矿后的白云石矿产品供应马钢冶炼使用。经过3a多的试生产运行与调试证明,碎矿工艺流程基本顺畅可行。 1 矿石基本性质1.1矿石类型及品级矿石自然类型以中晶白云岩和细晶白云岩为主、少量粗晶白云岩和粉晶白云岩。其中, 中晶白云岩矿石局部风化后易成粒状。矿石的构造以块状为主,团块状次之,并有少量的条带状白云岩和极少量的角砾状白云岩矿。由于该矿床矿石的MgO含量很高,si02的含量就成了

2、划分矿石品级的主要依据,储量计算工业指标见表1。 1.2主要矿物及化学成份矿石矿物白云石含量占98%以上,多呈它形一半自形,另有少量铁方解石和铁铝质,局部见有它形粒状石英。矿石的化学成分主要为CaO、MgO,次要为Si02、A12o3、Fr02及Mn3o4,另有S、P、K、Na、Cu、zn、Ti 等微量元素。全矿床MgO的平均含量为21.33%, 各矿体中MgO品位的变化系数均小于4.5%,属均匀型。Si02 含量一般在0.1%~0.8%。CaO、MgO、Si02三者总含量在52.55%左右。 1.3 矿岩物理力

3、学性质矿区白云岩为中等风化,但大部分仍坚硬,矿石抗压强度属中等一坚硬类型,具有较好的机械强度,不易形成碎块和粉末,用作熔剂时具有较好的透气性和炉料均衡性。 矿石体重为2.8t/m3,松散系数为1.41,普氏硬度f=8~10,属中等可碎性矿石。2 碎矿设计工艺设计产品方案规定: 成品矿80--45mm块矿产率为20%,3~0mm产率为80%。据此设计合理可靠的碎矿工艺流程,并根据国内外碎矿技术与碎矿设备的基本状况, 设计碎矿主体设备采用美卓矿机公司 NP系列反击式碎矿机和诺德伯格巴马克B系列立轴冲击式碎矿机,分别用

4、于粗中碎和细碎作业。采用三段两闭路流程,其工艺流程见图1。粗碎前设原矿仓,细碎前设给矿矿仓,粉矿筛分前设缓冲矿仓,产品矿堆放于露天堆场铲装外运。  3 工艺调试3.1 工艺流程的变化试生产刚开始,要求只生产单一粒度3~0mm白云石粉矿。将原设计流程中产品80--45mm部分作为循环负荷返回中碎矿机Nl110 。 3.2 原矿性质的不稳定性目前,由于采场基建工程尚未完成,提供给碎矿系统的原矿系182m台阶矿石,粒度不均匀,含泥量大,理化指标难以控制,导致产品质量偶而超标,即CaO含量低29.5%、Si02含量超过1

5、.8%的情况。进入170m以下各台阶矿石质量将会有所稳定。现阶段重点强化各供矿点的采样与检测工作,装运作业精心操作,不合格的矿石丢弃,控制剥离质量,降低泥土混入。 原矿 (650~ 0mm)图例: 3.3 筛分效率低与细碎形成闭路的2YK2400×6000圆振筛筛分效率在92%以上,实际生产过程、除尘系统尚未投入运行,筛分3--0mm粉矿灰尘较大。为此,采取临时在工艺过程加水降尘, 约加水5%左右。虽降尘效果较理想,但圆振筛的筛分效率只有70%。采取的解决方案:①每班作业前,人工清理4mm×4mm筛网;②采用聚胺

6、脂耐磨材料筛网,改变筛网网孔形状, 矩形筛孔尺寸为4mm×20mm,经测定筛分效率在80%左右;③控制筛分单台处理量,尽量保证料层的均匀性。 3.4 改善细碎机作业条件(1) 细碎给料装置改进项目。拆除两台振动给料机,直接用溜槽联结矿仓与细碎给料皮带机,减少溜槽易堵、处理频繁的弊端,保证给料稳定。 (2) 两台细碎供矿粒级不均衡,即6# 皮带供料(2YK圆振筛返回矿量) 时,当受料挡板处于位置1时,2# 仓矿石粒级偏大,即供给1# 细碎的粒级颗粒偏小,碎矿作业效率低,细碎转子调整与检查频繁;反之,也有类似状况,只

7、不过两矿仓中的粒级结构相反。为此,对矿仓受矿处挡板实施了技术改造,使两台细碎供矿粒级接近,见图2。将档板沿长度方向分割成相等的两部分,分别在两个方向焊接固定在现在的 1# 、2# 两个位置, 挡板不需调节即可保证给人两个矿仓的矿石粒级相当,优化了供矿的条件及矿料的稳定。(3) 细碎处理量试验。调试细碎机给料量,核定在细碎电机额定电流范围内台时处理量达(390±40)t 时碎矿效率最佳,即细碎产品中一3~0mm粒级产率约达40%~45%,设备运行平稳。                     (4) 细碎给料增加除

8、铁装置。细碎转子运转时,充填物料的均匀是保证设备稳定运行的必要条件之一。由于6# 皮带输送矿量大、料层厚,除铁效果不甚理想,时有铁物质进入细碎转子,导致设备故障,为此,在两台细碎给料皮带上分别安装除铁器,清除矿料中的铁块,对维护细碎正常运转提供良好的作业条件,稳定工艺顺行。 4 工艺参数的优化随着试生产阶段的工艺调试,对碎矿系统工艺过程作业参数有了充分的认识,形成作业管理

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