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1、某化工厂氨制冷设备节能设计及改造本文由huhu00001贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。76能源技术与管理2008年第1期某化工厂氨制冷设备节能设计及改造李宏涛(徐州矿务集团化工公司,江苏徐州221011)[摘通过对徐州矿务集团化工公司两套氨制冷冷冻机组使用状况的分析,通过计算确定,设计改造为行业先进的螺杆式冷冻机,合理布局,优化供冷水、冷风管网,达到节能减排、提高经济效益的目的。[关键词]氨制冷冷冻机组;螺杆式冷冻机;台数控制调节技术[中图分类号]TB657[文献标识码]B[文章编号]1672!9943(2008)0
2、1!0076!02热负荷为13kW湿负荷为30.8kg/h按除湿量选型,选一台CFLSZ30型降温除湿机要]1问题的提出徐州矿务集团化工公司制冷除湿设备改造前使用状况为:两套氨制冷冷冻机,一套向粉乳包装车间(400m)供冷风,另一套分别向胶乳乳化机22.2乳化车间乳化器冷却设备热负荷为102kW选用两台LSQRFM60型风冷冷水机组提供冷却和雷管车间供冷风。粉乳包装车间由冷冻机提供7℃冷冻水,再经过冷冻站内的蒸发器进行冷冻水和空气的冷热交换,把空气冷却后通过管道送至车间内,它有三个缺点:①有回风不符合民爆行业全新风的要求;2.3雷管车间面积1700m2,按130W/m2冷量
3、配置,需冷量221kW。选用一台BXLSBLG-250型水冷冷水机组。②目前设备陈旧,设备维修工作量大;③送风管道远,能量损失大,而设备属淘汰产品;④制冷系统为氨系统,操作上安全性能差。胶乳生产车间冷冻水是和雷管车间共用一个冷冻机组,它的用冷量很小,但设备容量很大,能量又不可调,所以运行浪费相当的大,而且冷冻水的输送管道长达560m(管道为DN75碳钢管,岩棉保温,支架架空安装),超长的管道损失了极大的冷量,冷冻机组实际输送到工房的冷量为始端的55%。雷管车间主要作用是降温、除湿,环境温度要求在24℃~℃,冷冻机提供7℃的冷冻水26到车间的蒸发器,通过冷冻水和空气进行热交换
4、,把低温的空气送至车间内。以上就是原设备的使用情况。二个冷冻站制冷设备均为氨系统,主机功率及配套设备功率庞大,而且设备每年均需锅检所检验,并有专人操作维修,运行复杂,效率很低。为适应安全生产和节能减排工作的需要,该公司于近期完成了上述冷冻系统节能技改项目。3改造方案(1)粉乳包装车间。改造方案:冷冻机组停止使用,在粉乳包装车间安一台CFLSZ30型降温型除湿机,并配套一台20t/h冷却塔、水泵及送风管道总功率在30kW。(2)胶乳冷却系统改造方案是停止冷冻机组向乳化机输送冷冻水,添加一台压缩机功率为15kW,制冷量为62kW的风冷冷水机组,产生冷冻水直接供给乳化机,回水回到
5、冷冻机组。机组能自动温度控制,无水源浪费。(3)雷管车间改造方案是停止冷冻机组向蒸发器供冷冻水,直接在空调机房安装一台BXLSBLG-250型水冷冷水机组,同时向二台现有蒸发器提供冷冻水,把空气降温至24℃时输送至工房内,并通过过道回风。(4)新冷冻机组在容量调节方面,选择了机械式容量控制中的台数控制调节,即多台定容量压缩机负责一个被冷却对象。通过启/停部分压缩机,以改变该系统的制冷量,使之与被冷却对象的需要量相适应,故又称为启/停(on/off)控制。这种22.1设备改造方案的计算粉乳包装车间2008年第1期李宏涛某化工厂氨制冷设备节能设计及改造却塔:5.5kW;合计:8
6、0.5kW。77调节方式简单易行,但由于控制调节是分级进行的,故能级间的跃幅较大,控温精度不高,而我们在实际应用中,采取了用多台定容量压缩机和一台变频压缩机组合,通过转速调节和机械调节相结合,实现了较精准的容量调节。(4)经济比较。运行时间:每天12h,每年运行180d,每年节约电费约23万元。该整体改造,粉乳包装车间投资约7.2万元,胶乳化器及雷管车间投资约28.8万元,改造后每年可节约电费约41万元,并能提高产品产量和质量,也能带来很大的经济利效益。44.1改造前后的节能分析粉乳包装车间(1)原空调配置。125A压缩机:130kW;冷却5试运行效果自2007年5月新机组
7、代替原有机组试运行水泵:30kW;冷冻水泵:30kW;送风机:18.5kW;冷却塔功率:5.5kW;总功率在200kW左右。(2)改造后的配置。压缩机功率:15kW;冷却塔:0.5kW;冷冻水泵:1.5kW;送风机:3kW;总功率在20kW。(3)经济比较。原空调系统每天(12h)耗电:后,经实际抄表,与去年同期相比,该公司制冷系统耗电量5月(17工作日),6月(22工作日)分别降低22635kW/h和69144kW/h,可以认为达到了设计要求。2400度;改造后空调系统按每天(12h)耗电:240度。每日电费按0
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