大众公司11011底板抽放巷水力冲孔技术试验

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1、安阳鑫龙(集团)大众煤业有限责任公司11011底板抽放巷水力冲孔技术研究部门:通风防突部参与人员:秦来昌、何明周二0一0年五月大众公司11011底板抽放巷水力冲孔技术研究秦来昌、何明周大众公司在新开拓采区实行底板岩巷穿层抽放。掘进岩巷时,每隔25米布置一个抽放钻场,打穿层钻孔对煤层瓦斯进行抽放,抽出后的瓦斯连接到地面抽放管路系统。根据现有施工的穿层钻孔情况及对钻孔内瓦斯参数的测定显示,效果远远达不到预期效果,造成抽放效果差的原因有以下几个方面:①钻场钻孔设计、布置不合理,11011工作面煤层变化大,每个钻场附近的煤层倾角、厚度都不相同,前期用同一种设计,造成部分钻孔打60米仍不见煤。(这

2、个问题已得到解决,每个钻场设计前打探孔,得出钻场附近煤层倾角、厚度情况,做到一个钻场一个设计)②钻孔堵塞,本矿属三软煤层,很容易发生塌孔现象,堵塞钻孔使其成为废孔。③钻场裂缝漏气,钻场施工喷浆时,容易在墙壁上留下裂痕,或者打钻过程中震动使墙壁松动,放水后打开抽放阀门,会使钻孔内产生瞬间压差,使裂缝漏气。④煤层透气性差。⑤钻孔控制煤层的范围小,一般的钻孔岩孔深度达到20多米,只有几米深的煤孔,直径只有75mm(计划换90mm钻头)。为了增大控制煤层的范围,增加煤层透气性,为了提高瓦斯抽放效果和区域消突效果,大众公司决定在11011底板抽放巷钻场内实施水力冲孔技术。一、水力冲孔设计1、提前焊

3、接好喷嘴。将喷嘴焊在钻杆上做成割刀,向孔内装杆在最前方;2、冲孔时至少应有四人施工,1人操作高压水阀及换杆;1人负责用管钳转动钻杆进行装杆;1人负责清煤;1人观察孔口情况(并协助装杆);3、在岩孔内装杆须用静压水,钻杆接头间隙用棉纱封闭严密,拧紧4、装至见煤位置时,去掉钻杆上的静压水管,换成高压水管连接到钻机上,打开高压注水泵缓慢升高压力,向冲孔位置输送高压水;5、打开钻场外高压控制阀门向钻孔供水,水压缓慢升高,不得大于22MPa,一般为20MPa。;6、开始冲煤孔第1根钻杆时,应缓慢推进,并保持较长时间(至少30分钟),直至钻孔排水顺畅,水色较清,无明显煤(岩)粉冲出时,再装下一杆;7

4、、装杆时,首先关闭高压水阀门,接着打开卸压阀,待钻杆内水压完全卸载之后(目视卸压阀出水流不急),用棉纱封闭钻杆接头间隙后接杆并拧紧;8、在冲孔过程中,以保持水流正常为准。若发现钻孔不出水,要立即停止推进,回撤钻杆,并来回推进几次,待水流正常时再缓慢冲孔;9、计划每个钻孔冲出煤量为1吨。10、水力冲刷施工工艺见下图1—冲刷钻孔2—冲刷水枪3—钻机4—高压胶管5—高压水泵6—水管7—水车二、水力冲孔时注意事项(1)冲孔前,要先去掉钻孔内的封孔材料,保证钻孔畅通;(2)冲孔前,可先安装钻杆钻头用静压水把钻孔预先疏通一次;(3)冲孔时,因水压较大,接撤钻杆时,一定要关闭控制阀门,待水压完全卸压后

5、,再接撤钻杆;(4)每接一根钻杆,一定要用棉纱(或麻丝)缠入钻杆接头并拧紧,防止漏水。否则,水压达不到,冲孔效果差,还容易掉入钻杆;(5)冲孔时,钻机要保持转动,防止钻孔冲煤卡住钻杆;(6)冲孔时,若孔口瓦斯浓度升高,发现超限(≥0.8%)时,要回转钻杆,停止冲孔,待瓦斯浓度降到规定以下(<0.8%)时,方可继续冲孔;(7)冲孔时,若发生喷孔、卡钻等动力现象,要及时停止冲孔,撤出人员,汇报矿调度室和主管领导。采取措施,进行处理;(8)冲孔时,所有人员严禁在钻场内;(9)冲孔采用卧式钻机,操作台和开关要在钻场外的上风流中,距离冲孔位置至少5米;(10)拆接钻杆时,要防止钻杆滑落伤人;(11

6、)拆接钻杆时,严禁使用铁质物品敲击钻杆、钻具,防止产生火花,可使用铜锤;(12)冲落的煤要及时装罐外运,防止堵塞钻场和巷道;(13)一个孔冲完毕,移孔前,要进行冲孔确认,确保冲到煤孔眼底;(14)每个钻孔冲孔完毕后,要及时封孔并联管抽放,抽放队安排专人每班负责测定冲孔的抽放负压、流量、浓度等参数并做好记录。三、水力冲孔的参数和效果检验水力冲孔的参数包括:冲孔时钻场内瓦斯浓度变化,冲出的煤量。正常情况下,水力冲孔的效果取决于冲出的煤量,出的煤越多,钻孔内瓦斯释放空间越大,在煤层中的控制范围就越大,而钻场内涌出的瓦斯就会越大。效果检验:冲孔完成后,及时封孔,用瓦斯综合参数测定仪,测定钻孔内的

7、瓦斯参数,对比冲孔前后瓦斯参数的变化,可得出效果结论。四、结论通过水力冲孔项目的实施,增大控制煤层的范围,增加煤层透气性,提高瓦斯抽放量和区域消突效果。瓦斯抽放量与水力冲孔效果的具体关系还需要进一步统计。

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