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时间:2018-01-07
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1、稠油油井套管气探究和治理 摘要:现河采油厂采油四矿管理着乐安油田的230口稠油井,现场中套管气给稠油井的生产管理带来了困难,导致油井动液面下降,造成油井供液不足,严重的甚至出现的气锁现象,影响了抽油泵的正常生产;本文从套管气对油井的影响,以及液量与套压的变化,最大载荷与套压的变化进行了分析,并针对上述变化分析提出了解决措施。关键词:稠油套管气回收利用绿色低碳现河采油四矿管理着230口稠油井,目前在油井供液不足时,会有一定的套管压力,对油井的生产产生一定的影响,为了摸清油井套压对油井的生产影响,加强了采油生产精细管理和套压资料录取管理,最大限度发挥油井的生
2、产潜能,积极加强套管气的分类回收治理,最大限度地减少油区单井套管气的流失,有效利用油气生产流程中的溶解气产量,取得了很好的经济效益和社会效益。一、稠油井套压影响因素分析试验井号:采油12队草33区块草20-平85井油井现状:属于草33区域馆2油井,目前处于第6周期,周期生产时间120天,目前生产参数为:70*5*1.5,日产液量15.6吨,日产油量5.1吨,含水66.9%,温度41℃,动液面815米,沉没度33.45米,供液不足,套压为0MPa。5试验步骤:1.4月25日前,利用自动计量分离器,对油井的掺水流量计进行校对,查找计量误差。2.4月25日8:0
3、0测试一次油井的功图、液面。3.调节固定油井掺水流量计的流量,保持不变。以排除流量计造成的计量误差。4.4月25日8:00使用自动计量分离器进行计量。试验期间没有特别情况,不允许计量别的油井。5.4月25日9:00关闭油井套管阀门,每小时记录一次套管压力。6.自动计量分离器,每小时计量油井的混合液1次。7.每1小时测量油井功图一次。整点测试。8.至4月26日16:00时,截止试验,并填入数据表格。根据试验数据填入下表:8:00时液面:830米。通过试验,他们总结出如下结论:1.油井的生产情况的对比:保持相同工作制度、掺水量不变的情况下,当套压在0~0.35
4、MPa之间时,液量变化不大,维持在10吨左右;当套压大于0.35MPa时,液量随套压的增长而降低,套压达到0.5MPa时液量为7吨左右;当放掉套管气套压为0时,产液量又恢复到10吨左右。52.功图载荷的对比分析:首先保持工作制度、掺水量不变;当套压在0~0.35MPa时,功图最大载荷维持基本不变;当套压大于0.35MPa时,最大载荷随套压的增加而降低;当放掉套管气套压为0时,最大载荷又恢复到原先的水平。3.在放掉套气后:液量和载荷都恢复到之前的水平,与调查前相吻合。二、稠油井套压分类治理对策根据分析结果,套压在0.35MPa以下时,基本上没有影响;在大于0
5、.35MPa时,液量变化比较明显,液量随套压的增加而降低,因此,现河采油四矿制定了稠油井套压分类治理对策:1.根据采油四矿现场录取的油井套压进行ABC分类:A类井:套压为1MPa以上B类井:套压为0.35-1MPaC类井:套压为0-0.35MPa2.按照套压的变化,对套管气进行分类控制A类井:套压为1MPa以上的套管气控制:2.1对于供液充足的油井:使用软管连进流程,通过几天的合理回收进流程,观察套压的变化情况,如果能够实现连续排放,则改用硬管线连进流程,合理控制,实现连续回收,反之,则使用软管每天定时回收,以使油井沉没度控制在200米以上。52.2对于供
6、液较差的油井:使用硬管线连进流程,合理控制,尽可能采用连续回收,使套压控制在回压范围内。B类井:套压为0.35-1MPa的套管气控制:1.对于供液充足的油井:可以考虑不作排放。2.对于供液不足的油井:尽量实现连续回收,能够实现连续回收的建议使用硬连接,不能实现连续回收的,采用软管连接。使套压控制在油井回压范围内。C类井:套压为0-0.35MPa的套管气控制:1.对于供液充足的油井:日常录取准套压,掌握变化。不得回收。2.对于供液不足的油井:日常录取准套压,掌握变化。3.连接方式3.1油井套管气——气管线汇管——分气包——井场加热炉加热3.2油井套管气——气
7、管线汇管——分气包——天然气管网——接转站加热炉加热油井套管气——油井的井口流程——油井的混合液管网——接转站分离器分离天然气——接转站加热炉加热4.软连接流程为:卡古-卡古头-丝扣头-三通(压力表和丝扣头)-高压软管-丝扣头由壬-丝扣头-4′取样阀门。5.硬连接流程为:在套管阀门外则安装卡古-卡古头-丝堵-三通(压力表和丝扣头)-4′管-由壬-丝扣头-4′阀门-单流阀-连到混合液管线。5三、结论现河采油四矿通过对稠油井的套管气,根据套压进行分类治理的措施,见到了好的好效果,在接转站和油井合理利用这些套管气,用于掺水的升温降压工作,即节约了能源,增加了油井
8、的产量,也进一步提高了安全生产系数,改善了油区大气环境,减轻了环境
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