四管溢流染色机工艺探析和军品毛巾转型

四管溢流染色机工艺探析和军品毛巾转型

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1、四管溢流染色机工艺探析和军品毛巾转型  摘要:分析四管溢流染色机所能满足的染色基本条件,根据此条件选择合理的浴比、车速、染化料配伍、前处理合格的产品,摸索出适合该设备的工艺流程,生产出高质量产品,为军品毛巾转型奠定良好基础。关键词:四管溢流染色机浴比流程探讨军品毛巾转型一、前言2000年前我厂所有染色设备均为大浴比(1:20)设备,生产成本较高,且无法适应还原染料的染色。2000年初我厂从江苏青阳购回一台GMN.9-4型四管溢流染色机,由于该种设备我厂首次使用遇到许多问题,开始一周染色产品均色花,浴比、工艺流程该怎么选择?给生产造成一定的困难,本文讲述了新购四管溢流染色机工艺设计的依据

2、、染料的选择、操作中应注意的问题、怎样预防产品色花、及适应该设备的合理工艺流程,给工厂带来可观的经济效益。二、GMN.9-4型四管溢流染色机染色条件分析1.该设备满足染色的基本条件及染色时间的选择4经过多次实验发现该设备由于每管所装产品较多(120kg),且该设备机速较慢,产品转一圈所用时间为10分钟,而我厂老设备产品转一圈为5分钟,这就说明老的工艺流程已完全不适应该设备,初染时间、固色时间均应为老工艺的近2倍。2.进染料、元明粉、纯碱时间的确定由于该设备运行速度为10分/圈,为确保产品均匀获得染料、元明粉、纯碱、柔软剂等染化料、助剂,特定进料时间控制在10-15分钟。3.浴比的选择浴

3、比越大,越易获得均匀染色;反之浴比越小,越易染色不匀。但浴比越大,染料上染百分率低,能耗高,造成浪费,故我厂该设备选择浴比为1:10.4.加强前处理若前处理不当,产品在一浴法煮炼时漂白不均匀,必然会影响产品的染色,直接导致产品色花,而且这种色花不易回修。因此要染色均匀、饱满,就必须加强前处理。5.染料的配伍选择4合理的染料拼色是避免色花的前提。每种染料的上染速度不尽相同。上染速度太快,或初染速度太快是造成染花的主要原因。上染速度太快,使染液及被染物各部分的染料浓度、助剂浓度和温度有差异,导致染料上染不匀;始染温度过高,也会使初染速率快的染料快速上染而导致上染不匀。因此要保证匀染,首先要

4、选用染色性能相近即配伍性能相差不大(0.92%)。根据以上对该设备满足染色条件的分析、研究,特定该设备染色工艺流程为:浅、中色染色工艺流程:毛巾上机→热水净洗→冷水净洗(10分钟)→换水至液位→进染料(15分钟进完)→染色15分钟→进元明粉(15分钟进完)→浅色染20分钟/中色染30分钟→进纯碱(15分钟进完)→浅色染30分钟/中色染50分钟→放脚水→冷水循环洗10分钟→泡皂30分钟(900C以上)→冷水洗至无色→柔软→出机深色染色工艺流程毛巾上机→热水净洗→冷水净洗(10分钟)→换水至液位→先进2/3元明粉(15分钟进完并继续运转30分钟)→进染料(15分钟进完)→染色20分钟后进剩

5、余元明粉(15分钟进完)→继续染色30分钟后进纯碱(15分钟进完)→固色80分钟→放脚水→冷水循环洗20分钟→泡皂30分钟(900C以上)→放脚水→冷水洗至无色→柔软出机四、结论4从以上分析得知,造成染花的主要原因有染化料的选用配伍;操作过程即染色条件;前处理的质量;浴比的选择。只要在生产中采取有效的防范措施,就能避免色花的发生,以确保企业产品的质量,且为满足部队要求对2006年、2011年两次军品毛巾的转型奠定的良好的基础。自我厂2000年初执行该工艺流程至今,该工艺流程能很好地满足该设备,且由于比老设备减小一半浴比,每年为我厂节约染化料、助剂约30万元,为我厂创造了良好的经济效益,

6、军品毛巾转型后在此设备上生产也非常顺利,质量也较稳定。4

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