水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较

水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较

ID:6206318

大小:28.50 KB

页数:8页

时间:2018-01-06

水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较_第1页
水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较_第2页
水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较_第3页
水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较_第4页
水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较_第5页
资源描述:

《水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、水轮发电机组导轴瓦间隙调整工艺比较  摘要:主要通过景洪电站水轮发电机组导轴瓦检修调整方法介绍,对新型水轮机轴瓦组装结构中,就“塞尺法”、“斜率法”和“套管法”的轴瓦间隙调整进行介绍,并对调整工艺进行比较,对轴瓦间隙调整中存在的误差和优越性进行分析,并对轴瓦间隙调整工艺进行总结和思考。关键词:水轮机;导轴瓦间隙;调整工艺中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2013)19-0192-021概述景洪水电站位于云南西双版纳州景洪市北5km,是云南省境内澜沧江中下游河段规划八个梯级电站中的第六级,装机容量共1

2、750MW,单机容量350MW,首台机组投产时间为2008年5月。电厂以500kV和220kV两级电压接入电力系统,担负基荷及调频、调峰和事故备用任务,在整个云南电网中占有举足轻重的地位。8景洪水电站共装有5台发电机组,发电机由东方电机股份公司制造,水轮机由哈尔滨电机厂有限责任公司制造。主要技术参数如下:SF250-48/12200水轮发电机主要技术参数:额定出力:350MW;额定转速:75r/min;功率因素:0.9;上、下导轴承:稀油润滑分块瓦结构;上导瓦数:16块;下导瓦数:24块。HLA904a-LJ-830水轮机主

3、要技术参数:额定水头:60m;额定流量:667.9m3/s;额定转速:75r/min;设计出力:357.2MW;水导轴承:稀油润滑分块瓦结构;水导瓦数:12块。2导轴瓦间隙调整工艺2.1导轴瓦间隙调整的条件(1)机组各部分导轴承瓦清洁检查完毕,研磨合格;(2)轴领修复完毕,应无高点和毛刺;(3)机组各部分导轴承瓦已回装导轴承体内,瓦之间的距离调整完毕,轴瓦绝缘合格,瓦面涂上透平油;(4)机组推力瓦受力调整合格。以上完成之后方可进行机组各部分导轴承瓦的间隙调整。82.2导轴瓦间隙调整工艺在导轴瓦间隙开始调整之前,首先要抱瓦,使

4、轴承体与主轴轴领之间的距离调至合格规范之内,必须保证导轴承阻油段间隙、发电机空气间隙在合格范围之内。2.3抱瓦的方法在轴承体+x、-x、+y、-y方位的内侧选择测点,并打上记号。要保证测点高度相等,相对两测点尽量在最大直径位置上。选择合适的内径千分尺,测量各测点到主轴轴领之间的距离,确定主轴偏移量,计算出移轴量。在轴承体+x、-x、+y、-y方位,在轴承体和主轴轴领之间架百分表,开始移轴,用百分表观察移轴量。移轴结束后,再测量轴承体和主轴轴领之间的距离,确定偏移量,计算移轴量,再次移轴,使之到合格为止。最后,用顶瓦螺丝将瓦紧

5、顶在主轴轴领上。3“塞尺法”间隙调整8原来轴瓦间隙调整的方法为“塞尺法”,即在抱瓦合格后,在上导瓦顶头和楔子板之间加0.15mm~0.20mm的塞尺,并将楔子板落下敲紧,在锁定螺栓上架两块百分表,记下表的读数。松开锁定螺母,使塞尺刚好取出,此时的百分表读数有变化,再调整调整螺母和锁定螺母,使楔子板移动,当百分表的读数和初始值相等时,此时的轴瓦单边间隙在0.15mm~0.20mm范围内。用相同的方法调整其它块瓦的间隙,然后,松开顶瓦螺丝,重新移轴,测量总间隙。上导瓦与楔子连接形式见图1。从以往的调整情况来看,“塞尺法”间隙调整

6、存在以下问题:(1)放入塞尺时,上导轴承中找不准顶头和楔子板(点接触)的间隙最小点,水导轴承中找不准楔子板与轴承体(线接触)间隙最小的位置,从而导致各块瓦的间隙调整不均匀;(2)如果楔子板油凹坑或凸台,使得调整误差加大;(3)塞尺的变形、磨损等会影响到数据的准确性;(4)费时、费力,如果不合格,则要重新调整,加大了工作量。4斜率法间隙调整“斜率法”调整就是利用楔子板1:50的斜边,计算出要求间隙的提升量,通过控制楔子板的高度,来达到间隙调整的目的。具体方法如下:(1)先抱轴,将轴确定在轴承体的中心位置;(2)将楔子板落下,用

7、铜棒自重轻敲楔子板,使楔子板和瓦背顶头之间的间隙为零(水导轴承为楔子板和轴承体之间的间隙为零),并用塞尺对各个面进行校核合格,即楔子板在理论零位;(3)根据楔子板斜率计算出提升量;8(4)在楔子板调整螺栓上架两块百分表,并将表调好,记下读数;(5)调整锁紧螺母,使楔子板移动,按照计算出的提升量提高楔子板,并用锁紧螺母固定;(6)松开顶瓦螺栓,重新移轴,测量总间隙,对调整结果进行校合;(7)局部调整。由于楔子板、轴承体等变形的原因,顶瓦螺栓松开后,测得的间隙值可能有不符的情况,我们可根据提升量和实际间隙进行粗略的计算,计算出楔

8、子板的实际斜率,根据阻油段间隙的分布情况等等综合考虑,再对误差较大的瓦进行修整。5工艺特点调整方法改进后,效果比较明显,虽然也会存在新的问题,但总体和“塞尺法”调整的情况对比发现,“斜率法”调整工艺有以下特点:(1)由于在调整过程中没有以塞尺为调整基准,从而在调整过程中,无须考虑找不准间隙

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。