蜡油加氢处理的质量影响因素分析.doc

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1、学无止境蜡油加氢处理的质量影响因素分析反应温度的影响原料油硫质量分数为1.228%~1.590%,进料量为210t/h,反应温度为330~347℃时,产品硫质量分数见表3。从表3可以看出,产品硫含量随反应温度升高而减小。原料油硫质量分数为1.228%~1.590%,进料量为210t/h,反应温度为330~347℃时,产品硫质量分数为0.128%~0.187%,满足生产指标(≤0.250%)要求。对表3中①和②组数据进行对比:两者进料量相等,②比①原料硫含量高,反应温度也较高。分析其原因,提高反应温度可以增大反应深度,单位时间脱除

2、原料油硫元素较多,故两者产品硫含量相等。①和③,②和⑤,③和④分别对比,同样可以看出,提高反应温度可以增大反应深度,降低产品硫含量。催化剂的影响该装置催化剂采用FF18(保护剂为FZC系列),设计催化剂寿命为5a,3a再生一次。装置于2009年5月20日开车成功,运行初期,催化剂活性较高,在低于设计催化剂初期反应温度(<357℃)下可达到90%左右的脱硫率,但自2011年4月以来,出现了以催化剂活性下降和床层压力降上升为特征的工况突变问题。为了保证催化剂长周期稳定运行,采取加强原料性质跟踪,增上焦化蜡油过滤器,严格控制催化剂床

3、层温度,使用新型活性更佳催化剂FF24等措施。新催化剂FF24于2011年9月大检修时投用,该剂以特种氧化铝为载体,采用MoNiCo为活性金属组分,具有活性金属分散性好、制备工艺简单、成本低等特点。中小型装置活性评价结果表明,该剂加氢脱硫活性明显高于检修前主催化剂FF18[12]。运行1a来,反应器第一床层压力降为0.060±0.005MPa,波动较小。反应脱硫率较为稳定,为85%~90%,如图1所示。精制蜡油去催化裂化装置,经过催化裂化反应、分馏、吸收稳定、吸附脱硫等工艺生产精制汽油,最后进入罐区进行调合。考虑到2

4、010年1月1日起在全国已实行国Ⅲ标准(汽油硫质量分数小于150μg/g),而北京市已于2008年5月实行了国Ⅳ标准(汽油硫质量分数小于50μg/g),上海、广州也将提前实行国Ⅴ2学无止境标准,对汽油脱硫技术将提出越来越高的要求。国内汽油池中FCC汽油仍达80%,而FCC汽油是汽油产品中硫的主要贡献者,因此关键要解决FCC汽油脱硫问题。洛阳石化分公司将新建SZorb装置,以解决日益紧迫的FCC汽油脱硫问题[3]。(1)产品蜡油主要受原料油硫含量、进料量、反应温度影响,随原料油硫含量、进料量增大而减小,随反应温度升高而降低。原料

5、油硫质量分数在1.180%~1.698%时,产品硫质量分数为0.142%~0.182%,进料量为215~240t/h时,产品硫质量分数为0.176%~0.216%,反应温度为330~347℃时,产品硫质量分数为0.128%~0.187%,为了保证催化剂长周期稳定运行,增上焦化蜡油过滤器,严格控制催化剂床层温度,使用新型催化剂FF24等措施,效果显著,脱硫率稳定在85%~90%。(2)将新建SZorb装置,以解决FCC汽油脱硫的问题,完全满足生产国Ⅲ标准和未来国Ⅳ标准/国Ⅴ标准汽油的脱硫需求。本文2

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