活性石灰回转窑系统节能降耗的探索.doc

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1、学无止境活性石灰回转窑系统节能降耗的探索摘要:通过对攀钢活性石灰回转窑系统能源消耗高的原因进行分析、研究,同时对设备装备和工艺制度进行优化、提升,探索降低煤气消耗,能源节约及烟气余热利用等有效途径,回转窑吨产品能耗大幅降低,对提高活性石灰产能、降低能源费用具有十分重要的意义。关键词:回转窑;能耗;衬砖;燃烧器;余热利用1概述攀钢活性石灰回转窑于1997年4月投产,从投产到2010年,该系统能耗一直居高不下,石灰吨产品能耗高达5.7GJ,能源占比达80%,生产成本较高,近几年来,由于钢铁行业不景气,受钢厂、铁厂限价制约,公司石灰由盈利产品变为亏损产

2、品,探索降低煤耗势在必行。装备技术落后导致能耗高主要集中在三个方面:a.回转窑烧成带、冷却带衬砖强度不够,十几年来,更换周期只有6个月左右;回转窑筒体外表面温度高,产量最高时达到了430℃,而设计值应≤350℃,筒体表面热损失严重;b.回转窑烧嘴技术落后,煤气热值利用率较低c.烟气温度高达260℃,高温气体通过布袋除尘器后,一方面布袋使用寿命较短,另一方面,烟气余热未得到利用。提高回转窑衬砖寿命,降低筒体温度,提高煤气热能利用值,降低煤气消耗,充分利用烟气余热成为活性石灰回转窑系统攻关的长期课题。经两年多时间的探索与研究,通过更改回转窑衬砖材质、

3、改变烧嘴结构形式,增加换热装置,充分降低煤气消耗,利用合理的风煤配比等烧成工艺,取得了十分满意的效果。2提高回转窑衬砖寿命、降低筒体温度的研究及实践3学海无涯学无止境为降低筒体表面温度,提高回转窑衬砖寿命,我们分析衬砖使用条件和选砖原则,并进行了初步探索。回转窑衬砖使用条件苛刻,特别是烧成带温度高,达到16000C,磨损大,活性石灰是强碱产品,对衬砖腐蚀较大,且受其煤气限气及机械故障影响,筒体急冷急热较频繁,导致衬砖容易产生松动、掉砖以及剥落变薄等损坏。衬砖保温性能降低,筒体温度因此升高,选择的窑衬砖必须具有抗碱性腐蚀,耐高温和磨损,抗急冷急热性

4、强(即热振稳定性高)等特性。窑衬原来选用的镁铬砖。该砖系碱性耐火材料,其组成为尖晶石—方镁石,虽然具有较高的高温强度,抗碱性等优点,但从使用效果看,热稳定性较差,表面层发生热疲劳,大面积出现剥落,衬砖保温效果差。通过与耐火砖制造厂家技术交流,对衬砖材质、砖型、强度、热振值进行完善、优化,我们决定在烧成带单层镁铬砖改为双层,即工作层采用镁铝尖晶石砖,底砖采用莫来石聚轻保温砖。表1为镁铝尖晶石砖、莫来石聚轻保温砖、镁铬砖的技术指标对比。特别注意的是,砌筑方式要采用火泥砌筑方式进行(湿砌),不用膨胀缝纸板,以防止停窑时耐火砖产生较大环隙。2013年7月

5、年利用定修机会,我们对烧成带衬砖进行试验,点火正常生产后,筒体烧成带温度最高只有320℃,2014年12月止火检查,衬砖使用情况较好,窑皮均匀,连续使用超过18个月,同时煤气消耗同比下降达到5%,吨产品煤气消耗由原来的5.7GJ/t,下降到5.4GJ/t左右,节能效果明显。3提高煤气热值利用率,延长衬砖使用寿命3学海无涯学无止境活性石灰窑原设计采用分割式三通道燃烧器,这种燃烧器通过几年的运行,主要存在燃烧器高温易变形,煤气及风通道受冲刷磨损,燃烧器断端面的小孔煤焦油积垢后堵塞,因而火焰形状难以调整,火焰跑偏冲刷窑皮,煤气经常不能充分燃烧,未发挥最

6、大燃烧值。针对以上问题,改进煤气燃烧器结构形式,使煤气充分燃烧。我们选用更为先进的四通道燃烧器,充分利用热值。这种燃烧器的结构如图1。2013年,我们淘汰三通道燃烧器,使用先进的四通道燃烧器,这种燃烧器轴流风、旋流风和中心风的入口上都装有蝶阀,可单独地调节各自的风量和比例。旋动各调节螺母,可把各管道向内压入或向外拉出,通过调节各喷出口面积的大小,从而调节喷出的风速。该燃烧器有以下几个特点:a.燃烧器火焰形状规则、稳定,调节方便,调节范围大,可以根据生产工艺需要,调出合理的火焰形状;通过风煤配比,能实现火焰长短、粗细、强弱随机调整。火焰对“窑皮”冲

7、刷小,有利于窑衬的长期稳定使用,窑衬使用寿命延长同比未改前延长3个月多月。b.节能:降低一次风量,使一次风比例由原来切割式三通道的12.5~15%,降到7~10%,最小可达4%;同时煤气的充分燃烧,吨产品煤耗下降约5%。达到节约能源的目的;另外主排高温800kW高温风机风门开度的减小,高压电机电流也由原来的49A降到45A。c.通过优化、完善风煤配比,烧成温度很易控制,熟料可以快速冷却,由于燃烧效率的提高和熟料冷却的加速从而提高窑产量,可增产约20吨/天。4烟气余热回收利用研究,降低煤气消耗从回转窑排除的烟气,经预热器对物料进行预热后,温度高达2

8、40°C,直接通过烟道进入主除尘器,对布袋损伤较大,为达到除尘器入口温度条件,设计使用掺冷风的形式,这样余热未得到充分利用,造成大量热源

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