如何应对PCB微短路短路的发生.docx

如何应对PCB微短路短路的发生.docx

ID:60943065

大小:48.70 KB

页数:2页

时间:2021-01-06

如何应对PCB微短路短路的发生.docx_第1页
如何应对PCB微短路短路的发生.docx_第2页
资源描述:

《如何应对PCB微短路短路的发生.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、如何应对PCB微短路短路的发生  在PCB的使用过程中,偶尔会出现微短路、短路的现象在出现这些现象时,我们就得要想办法解决,接下来就为大家介绍PCB中微短路和短路的发生解决方法。   在电路板的测试过程中,有时候我们第一次测试的时候是没有问题的,可是第二次再用300V高压测试测试就发生了短路。第三次又用普通低压重测,第二次测出的短路板也同样测定为短路。用万用表电阻档测量短路点两线间焊盘点为短路,平均电阻值为6.7欧姆。应认定为短路而不是微短路。然后用高倍放大镜检查短路现象无法准确检查出短路点,这就应该是成品有阻焊油墨的原因。

2、  因此,我们可以这样认定:蚀刻侧蚀产生突沿,然后由磨板过程使突沿断裂下来在导线形成桥接,再印上绿油就使其桥接不是短路桥接。这样第一次测试为低压自然无法测出桥接短路。第二次为高压首先测出其是微短路,然后高压击穿焊接(铜丝很小不很大的功率就能做到焊接形成短路。测试机厂家能提高其短路测试电流的充许功率就能烧断桥接点,我们就很难看到这种现象了)。第三次低压电脑测板机就能测试出短路点了,而且其电阻值只有平均的6.7欧姆。  我们提到过300V的高压测板机也有投诉短路现象,检查返回的不良短路板看出以第三次测出的不良短路板是一样原因。阻

3、焊(绿油)丝印时会使挢接铜丝绝缘加重,造成使用高压电脑测板机也无法测出,而在搬运、装联、波峰焊及半成品的测试过程中使其桥接形成短路。有时我们用低压测板机测出的这种短路板就用弯曲及拍打有时短路会消失。在还没有高压电脑测板机时不放心,测好的ok板再重测就有短路不良板出现。问题大部份出在蚀刻的侧蚀及图形制作及阻焊油墨前线,这一的问题前二项工艺难度较大,主要是在图形制作时保证线宽和线距,防止部份线路过近,蚀刻时保证侧蚀的质量。减少在高压测试时产生微短路现象。  最简单也最经济的方法是新购磨板机或改良现有的磨板机,采用摇摆磨刷且采用目

4、数低的尼龙刷或火山灰抛刷、后再用高压冲洗,当然是水洗段最好有过滤装置,磨板机可把侧蚀形成的铜丝及突沿去除。另外,大家在新购电脑测试机时应建议买高压机,这样就可以减少线路板微短路及短路发生几率。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。