轻烃回收装置氨蒸发器技术改造

轻烃回收装置氨蒸发器技术改造

ID:6051961

大小:27.00 KB

页数:5页

时间:2018-01-01

轻烃回收装置氨蒸发器技术改造_第1页
轻烃回收装置氨蒸发器技术改造_第2页
轻烃回收装置氨蒸发器技术改造_第3页
轻烃回收装置氨蒸发器技术改造_第4页
轻烃回收装置氨蒸发器技术改造_第5页
资源描述:

《轻烃回收装置氨蒸发器技术改造》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、轻烃回收装置氨蒸发器技术改造  【摘要】本文介绍了河南油田江河净化站轻烃回收装置氨蒸发器的技术改造,通过对氨蒸发器在实际运行过程中存在的问题进行研究分析,找出原因,并结合本单位实际情况提出合适的技术改造方案,实施后提高了氨蒸发器的传热系数,达到了设计制冷效果,增加了液化气和轻质油的产量。【关键词】河南油田,氨蒸发器,存在问题,原因分析,改造方案,实施,效果1、概述河南油田江河净化站轻烃回收装置投产于1979年,至今已经运行了30多年。装置最初设计规模是处理原油伴生天然气10×104m3/d,由于油田到了开发后期,原油产量逐年递减,原油伴生天然气量也在递减,近几年天

2、然气量最高时5×104m3/d,最低时1.5×104m3/d,平均时气量为3×104m3/d。江河净化站氨蒸发器最初用两台90m2炼厂套管蜡结晶器改装;从1986年开始,使用上海石油化工机械技术研究所设计的100m2固定管板式氨蒸发器,设计安装两台,一备一用,由于氨蒸发器出口温度高,后改为两台串联使用,再后来改为四台串联使用,四台串联使用时,出口温度为-10~-15℃。5江河净化站氨蒸发器存在制冷温度经常达不到设计制冷效果,液态烃回收率低的问题。原设计10×104m3/d气量的氨蒸发器天然气出口温度为-20~-25℃,现在3ⅹ104m3/d气量时实际制冷温度只有-

3、14℃,与设计温度相差较多,影响液化石油气和轻质油总产量3t/d左右。2、原蒸发器现状及存在问题分析2.1原蒸发器运行现状原油伴生天然气经过丙烷气体压缩机进行增压,温度达到85~110℃,压力达到1.85~2.0Mpa。经水冷器之后,温度降为25~35℃,进入一级三相分离器除去游离水,液态烃进入脱乙烷塔。在一级三相分离器气相出口喷入三甘醇脱水,气体从一级三相分离器出来进入贫富气换热器,从贫富气换热器出来温度降为10~20℃。经过4台氨蒸发器制冷后温度达到-10~-15℃,压力为1.80Mpa,进入二级三相分离器。分离后混合液烃去下游塔系统蒸馏处理;贫天然气进入贫富

4、气换热器壳层,与管层富天然气换热后再通过计量外输。氨蒸发器4台均为2管程固定管板换热器,单台换热面积100m2,可以2串2并,也可以4台串联运行,实际流程是4台串联运行2、2原蒸发器存在问题2.2.1换热效果差。5原设计10×104m3/d气量的氨蒸发器天然气出口温度为-20~-25℃,而在四台氨蒸发器串联使用气量为3×104m3/d时实际制冷温度只有-14℃,与设计温度相差较多,影响液化石油气和轻质油总产量3t/d左右。2.2.2列管腐蚀结垢严重根据现场调研及提供的数据,近几年4台氨蒸发器平均每年要检修2次。主要是换热列管腐蚀严重,腐蚀物附着在列管表面形成积垢,

5、并且经常有腐蚀穿孔的现象发生(在检修时,已经将腐蚀穿孔的列管两端封堵);还有就是列管内部部分有三甘醇粘结挂壁现象,影响传热效果和正常生产。2.2.3壳程气氨出口温度过高平常氨蒸发器壳程氨液位控制在50%的位置,控制液位以上的气氨过热温度偏高,第一级氨蒸发器的气氨出口温度达到了0℃以上。2.2.4管程有冻堵现象有一些列管内部有水化物生成现象,造成管程物流压降偏大。3、技术改造方案及实施提高制冷效果的关键是改造氨蒸发器的结构,强化列管内外侧流体的膜传热系数,即提高管程液体流速,并使气液相混合均匀,防止结冻;通过提高管程流体流速减少三甘醇挂管壁和结垢发生,从而降低阻垢系

6、数。为此提出对氨蒸发器进行如下技术改造。53.1氨蒸发器结构设计根据提供的设计基础参数和实际调查数据。氨蒸发器管程介质:高压天然气(原油伴生气),P=2.1MPa,流量Q=3~5×104m3/d,进口温度T1=10~20℃,出口温度要求T2≤-20℃,设计按T2≤-25℃。三甘醇:流量Q=500kg/h介质为液氨:P=0~0.05MPa,蒸发温度T=-30℃~-33℃。新的氨蒸发器除了能够满足高压原料气制冷温度外,还应该满足:管程内避免有三甘醇粘着物挂壁现象和经常性的结垢现象,减少检修次数。通过利用HYSYS进行物料和能量衡算,以及不同设备结构传热系数的反复核算,

7、最后确定改造后为BEM800-2.5/1.6-97-6/32-10I氨蒸发器。该蒸发器结构需要换热面积A=76.52m2,实际选取换热面积80m2(外管计算97m2),面积富余量为5%。3.2项目实施2011年7月15日完成设备施工图设计。2012年8月31日完成设备制造。实施更新改造的氨蒸发器选在净化框架底层东边的1台。2012年10月净化站大修改造时安装投运。54、实施效果通过这次改造取得如下效果:4.1由于管程数由2管程增加到了10管程,大大提高了管程流速。换热管内流速由原来的0.50m/s提高到1.7~2.5m/s,提高了传热系数。4.2由于采用不锈钢作为

8、换热管及管

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。