转子热弯曲故障案例分析

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1、转子热弯曲故障案例分析:1、高压给水泵长轴弯曲案例(摩擦热弯曲导致):故障简介:该给水泵每次大修后,只能运行7-20天,刚大修完时,振动幅度一般在0.04-0.06mm,运行一段时间后,振动值达到1.17mm,轴瓦巴氏合金磨损严重。故障特点及检查情况:泵启动后联轴器端轴瓦振动,2h内从0.38mm升至0.76mm。最初怀疑是对中不良引起,经重新对中并更换联轴器弹性胶圈后,两端轴瓦振动都降到0.45mm以下。但运行4h后,两端轴瓦振动值又升到0.7mm以上。反复调整后,振动问题仍无法消除,而且每次都有随运行时间增加而增大的情况。振动频谱显示振动以工频为主,引起振动的可能

2、原因是:轴弯曲或动不平衡。将转子组装后进行外观检查,各级口环及导叶套处轴套磨损均在同一相位处,每处宽度25mm,共10处(每级叶轮对应一处),磨损的沟槽深者达0.8mm以上,磨损处的金属呈受热后的蓝色,磨损弧长约1/2圆周长度。各段的静口环及导叶套顶部磨损偏轻,底部磨损偏重,测量与其对应的转动部件配合间隙都在1.1mm以上。转子径向最大跳动值为0.13mm,且最大值在3、7级轴套处,5、6级间轴套(轴长中点)径向跳动值为0.07mm。故障分析:由测量的数据可以知道,泵转子有一定径向跳动存在,转子在冷态情况下动静碰磨也比较小。转子冷态的弯曲,不足以产生运行时的剧烈振动和

3、拆检后观察到的磨损情况。可假设如下:泵在运行的情况下,由于导叶套处轴套的偏磨,轴套局部发热,当产生的热量较大而无法被介质及时带走时,偏磨处发蓝。轴套碰磨与不碰磨处的两侧,由于温度差而产生不一致的热膨胀使轴弯曲,轴弯向原来转子已经碰磨的一侧。这样就出现了碰磨、发热、弯曲、碰磨加剧、轴进一步发热弯曲的恶性循环。这种假设与叶轮口环及导叶套处实际偏磨、发蓝,振动值随时间加大,主要分量为工频的现象相吻合。解决办法:减小转子初始弯曲;减小转子动不平衡量,使转子在运行时离心力引起的转子弯曲尽量小;销定轴承座,使运行中转子不变位;提高转子初始中心找正精度;大修时适当修改规程,加大导叶

4、套与导叶挡套之间的间隙,一般取叶轮口环磨损后允许最大间隙的1.3倍。对DG270-140B高压锅炉给水泵取1.3mm。效果:-8-加大导叶套与导叶挡套之间的间隙(1.3mm),不影响泵的压力、流量、效率。增大间隙后,即使由于各种原因造成泵转子轻微摩擦,也只发生在叶轮口环上,不会引起转子热弯曲。而经短时间运行磨合后,振动情况好转。目前,给水泵连续运行中两轴瓦振动值都在0.01mm以下。2、上海石化公司热电总厂25MW背压式机组振动加剧案例(转子中心孔进油导致转子热弯曲)故障简介:该机组(0号机)自1992年10月安装、投运以来,相继发现一些缺陷,其中机组振动超标尤为突出

5、,最大达190μm。经多方努力,暂时解决了振动问题。但1998年11月机组在停运半年后重新启动,发现振动加剧,无法正常投运。图1轴系的支承示意图故障特点及检查情况:(1)1998年发生转子热弯曲前的振动及处理情况:0号机于1992年10月28日投入运行,当时发现机组振动值偏大,但未超出标准。1993年2月和7月,0号机在冲转并网后发现2、3号轴承(见图1)振动相当剧烈(横向振动最高达190μm)。为此,曾对该机组的1~6号轴承、滑销系统、汽缸疏水系统等进行了全面检查和抢修,但始终未能彻底消除振动的严重超标。针对上述问题,进行了多次分析和讨论,认为引起机组振动超标原因主

6、要有三个方面:汽缸疏水不畅;汽轮机转子质量不平衡;油膜振荡。为此拟订了相应的处理方案。并在1995年3月21日到5月9日进行的第一次大修期间得到实施。此后逐一解决了汽缸疏水不畅问题,消除转子质量不平衡缺陷,解决油膜振荡问题。(2)1998年11月发生强烈振动的初步分析及处理情况1998年11月,0号机因外界热负荷需要而开车,发现振动加剧,主要是1,2,3号轴瓦横向振动剧烈。小修后,振动问题没有解决。此后又进行了数次冲转,振动依然很剧烈。华东电试院进行了振动测试。经过频谱分析得出以下结论:启动过程中运行操作正常。机组在升速过程中,刚至3000r/min时,振动良好。过了

7、2~3h,随着汽缸温度升高,振动逐渐加大,当下缸内壁温度接近400℃时,振动加剧。说明振动与温度有关。-8-振动主要为工频分量,占总振动量90%以上,且相位变化不大,说明振动性质为普通强迫振动。排除了发电机引起振动的因素。因为虽然这台机组最大振动发生在发电机前轴承(3号瓦),但没有并网,发电机的状态是稳定的,不存在使温度上升的因素。由于2、3号轴承在同一箱体内,汽轮机的原因使3号瓦一侧振动大些也是可能的。之后有请西安热研所对机组振动进行了测量得出结论:定速之后振动随着缸温的升高和时间的延续而增大。300℃时,振动变化不大;高于350℃时,振动的上升呈

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