乘用车动力系统nvh试验研究

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时间:2017-12-30

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1、乘用车动力系统NVH试验研究  摘要:在某款新开发A级乘用车整车底盘和动力系统调校过程中,以动力总成悬置和进排气系统作为分析对象,介绍了动力总成系统悬置和进排气系统的NVH分析方法论。文中引述大量实际测量数据,采用先进的分析方法得出系统调校改进方向。并且,本文是实际运用项目的总结,可操作性强,对提高我国汽车行业整车NVH试验分析水平是一种很有价值的积累。关键词:NVH发动机悬置进/排气系统噪声随着中国乘用车市场日臻成熟,轿车越来越广泛地进入普通老百姓的家庭。随着对汽车认识的深入,消费者对汽车的关注不再仅仅局限于靓丽的

2、外形、宽阔的空间,而且越来越关注整车的驾驶性能、经济性、安全性等等。整车NVH调校是提高驾驶舒适性、安全性非常关键的一步措施。1.系统介绍用于系统调校的车辆是一款开发中的A级MPV型前置前驱轿车,通过NVH调校,对比不同参数的关键件(悬置、进/排气系统等)对整体性能的影响,选择最优化的性能参数;同时对整车NVH性能进行综合评估,提出修改方案,以达到符合法规、提高驾驶性能等要求。6进行NVH调校必须具备精确的数据采集分析设备和软件。噪声数据采集设备主要是麦克风。车内噪声测量时将敏感麦克风分别安装于以下四个测量点:左前座

3、外侧耳部;右前座外侧耳部;左后座外侧耳部;右后座外侧耳部。2.试验方法和试验数据分析2.1进/排气系统NVH分析2.1.1进/排气系统进/排气系统与车身固定结构所产生的振动噪声可以按照3.1论述的试验方法进行优化,本处不再赘述。但作为发动机工质更换的核心,新鲜空气的吸入和燃烧废气的排出流动型式非常复杂,不仅受到进/排气系统本身结构形式的影响,还与发动机工况、系统温度场分布、外部环境等等复杂因素相关。因此,对进/排气系统NVH进行系统仿真时边界条件很难确定,仿真精度极低。因此由气体流动产生的振动噪声分析通常采用试验的方

4、法优化。2.1.2试验方法6进/排气系统气体流动NVH分析通常把进气系统(包括引气管、空气滤清器、进气软管)、排气系统(排气管、三元催化器、消声器等)视为两个独立的黑箱,通过试验对比黑箱产生的噪声与理论无流动背景噪声的差距,从而评价系统对噪声的贡献水平。如果差距过大,原系统消声效果则有很大改进潜力,或者系统消声效果不能满足要求,可以有针对性地对系统进行改进。为了得出无流动背景噪声作为参考基线,试验中引入“无限消声器”概念设备。所谓“无限消声器”即一大体积消声箱体,其消声迷宫能大幅衰减泛频噪声。“无限消声器”安装于进气

5、系统前端、排气系统后端,进入系统的气体在进入进气系统前获得稳压,进气反射波和排气脉冲进入外界环境前先通过“无限消声器”,使声波能量极大衰减达到消声目的。进/排气系统NVH分析的主要指标是车内噪声和车外噪声。车内噪声传感器的布置和数据测量方法与发动机悬置NVH分析相同,即在四个乘员耳部外侧位置布置麦克风,车辆在不同负荷下,使用三档平稳加速使发动机转速从1000r/min上升至6000r/min。所不同的是进/排气系统试验均在试验场道路上进行,而不是台架上。车外噪声测量数据采集麦克风安放以及试验方法按照ECER51标准进

6、行。2.1.3结果分析车内噪声图7是三档满负荷车内噪声试验数据。根据试验数据可得到以下结论:61.安装无限消声器能有效抑制1000-2000r/min的进气车内噪声;2.排气系统无限消声器对车内噪声几乎无影响;3.原车引气管长度正好处于1000-3000r/min的二阶共振点;4.原引气管安装于水箱横梁下端,被发动机舱盖遮挡,容易引入热空气;5.原车空滤壳体在全范围频率均出现“喘振”现象;针对以上分析采用以下措施,获得了较好的进气系统NVH性能:1.引气管加长70mm以上,并增加其刚度,避开1000r/min-600

7、0r/min频率内一阶、二阶反射共振;2.将引气管安装于水箱横梁上端以获得环境温度的进气,防止进气加热;3.增加空气滤清器壳体刚度,抑制喘振噪声。车外噪声车外噪声按照ECER51标准测量,车辆使用2档和3档进行试验,2档时所测最高噪声和3档最高噪声值相加除2,得到平均值即为最终结果。最终结果可以减去1dB测量系统允许误差。下表是车外噪声试验数据,其中为抑制噪声采取了各种对比方案,在此不详述。注:上表中数据未减去1dB系统允许误差6原车初始值为77.7dB,法规限值为74dB。进/排气辐射噪声和发动机噪声过大,使整车仍

8、不能通过限值。进排气系统都加装上无限消声器后能达到76.1dB,外部噪声消弱1.6dB。降低辐射噪声的措施就是加装发动机舱底罩,从底部隔绝发动机噪声外传。将前述所有措施改进,即引气管加长70mm、空滤壳体刚度加强,并增加发动机舱底罩,车外噪声能达到75.3dB,考虑到测量仪器的误差接受范围约1dB,可以通过法规限值。另外,底部罩壳设计必须充分考

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