经济型数控车床自动对刀设计和实现

经济型数控车床自动对刀设计和实现

ID:5974791

大小:27.00 KB

页数:5页

时间:2017-12-30

经济型数控车床自动对刀设计和实现_第1页
经济型数控车床自动对刀设计和实现_第2页
经济型数控车床自动对刀设计和实现_第3页
经济型数控车床自动对刀设计和实现_第4页
经济型数控车床自动对刀设计和实现_第5页
资源描述:

《经济型数控车床自动对刀设计和实现》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、经济型数控车床自动对刀设计和实现  摘要:为了解决经济型数控车床存在的对刀问题,本文借助于一对刀模块,设计了一种自动对刀方法。理论和实验结果表明,该对刀方法,不仅提高了对刀精度和效率,而且具有快速、准确、一致性好和使用方便等优点。关键词:对刀模块自动对刀精度效率一致性中图分类号:TG5文献标识码:A文章编号:1672-3791(2012)11(a)-0067-01目前经济型数控车床对刀一般大都采用机械对刀仪、光学对刀仪、试切法等机械方法对刀,普遍存在以下缺点:一是要依靠人工来测定刀尖的位置,工作可靠性不高,效率低

2、;二是由于操作者技术水平不同,对刀精度一致性差。为此本文设计了一种新型的自动对刀方法,较好地解决了上述问题。1自动对刀的设计与实现1.1自动对刀的工作原理自动对刀是借助于一对刀模块,在相应的对刀程序控制下自动实现对刀。1.2自动对刀的程序设计(如图1)5在设计对刀程序时,首先设定了第一把刀的刀尖基准位置点T1。对刀时,首先通过点动按钮把第一把刀移到对刀模块的附近,假定为图中的A点。程序控制工作过程有以下几点。(1)从A点开始,X向步进电机动作,刀架沿一X向进给,同时步进电机每进给一步,对刀程序不断检测有无“基准位

3、置”信号。若无,继续上述动作。若有,立即停止刀架运动,假设此时的刀具与对刀模块的接触点为图中的B点。在此运动过程中,由于刀架的进给速度较慢,惯量小,因此能立即停止刀架的运动,而不损坏刀具。(2)从对刀模块接触点B开始,让刀架快速沿十X向退回一设定的距离X0,此时刀尖到达图中的C点,即BC=X0,停止刀架的运动。(3)从C点开始,Z向电机动作,刀架沿一Z向运动,同时电机每进给一步,对刀程序不断检测有无“基准位置”信号。若无,继续上述动作。若有立即停止刀架运动,假定此时刀具与对刀模块的接触点为图中的D点。(4)从D点

4、开始,让刀架沿+Z向快速退回一设定的距离Z0,此时到达图1中的T1点,即DT1=Z0。综上所示,对刀程序自动设定了第一把刀的刀尖基准位置点T1。由于各把刀是装在同一刀架上,其拖板的运动是一致的,若将第一把刀的工作过程来定第二把刀,势必导致破坏第一把刀的基准位置。为了解决此问题,采用了下述的工作过程,既能保持第一把刀的基准位置,又能检测它们之间的相对位置差值。这里以第二把刀为例来说明其工作过程。5首先通过调用自动回转刀架子程序,把第二把刀换到前面来,假定此时的第二把刀的刀尖位置点为图1中的T2点。只要能够测出T2点

5、的坐标值,就可得到第二把刀与第一把刀的相对位置的偏差ΔX和ΔZ的大小与方向。程序控制的工作过程如下。(1)从T2点开始,让刀架沿—X向运动,步进电机每进给一步,计数器计数一次,同对刀程序不断检测有无“基准位置”信号。若无,继续上述动作。若有,立即停止刀架的运动,同时计数器的计数工作停止。假设此时的刀具与对刀模块的接触点为图示的E点,此时的计数器内容即为T2E这段距离。(2)从E点开始,刀架沿+X向快速退回FT2这段距离,即FT2=X0,到达图中的F点。接着把第一把刀的基准位置X向坐标值X0与计数器记录的距离T2E

6、相减,则得到第二把刀相对于第一把刀的相对位置偏差ΔX的大小与方向,并存贮在相应的刀具补偿存贮单元中。(3)从F点开始,Z向电机动作,刀架沿—Z向运动,电机每进给一步,计数器计数一次,同时对刀程序不断检测有无“基准位置”信号。若无,继续上述动作。若有立即停止刀架运动,同时计数器的计数工作停止。假定此时的刀具与模块的接触点为图示的D点,计数器的内容即为FD这段距离。5(4)从D点开始,让刀架沿+Z向快速退回计数器记录的距离FD,刀尖重新回到F点。接着把第一把刀的基准位置Z向坐标值Z0与第二把刀的计数器记录的距离FD相

7、减,则得到第二把刀相对于第一把刀的相对位置偏差ΔZ的大小与方向,并存贮在相应的刀具补偿存贮单元中。(5)从F点开始,刀架沿+X向快速退回FT2这段距离,即FT2=ΔX,到达图中的T2点,使刀架重新回到原位。综上所述,对刀程序自动测出了第二把刀相对于第一把刀的相对位置偏差ΔX和ΔZ的大小和方向,并存放于相应地刀具补偿单元中。2对刀精度及其实验分析从上述的对刀控制程序可知,首先设定了第一把刀的基准位置,其它各把刀采用“步进计数”的方法即步进电机每进给一步,计数器计数一次,同时对刀程序不断检测有无“基准位置”信号,一旦

8、检测到此信号,立即停止刀架的运动,同时计数器的计数工作也停止,此时的计数器记录的距离与第一把刀设定的距离相差,则可求出其偏差的大小和方向。因此从理论上说,电接触法自动对刀的对刀精度应该不大于1个脉冲当量,为了验证理论的正确性,作了如下的实验,并进行了分析。对自动对刀方法的重复测量次数和偏差值。以X向步进计数来说明,其电机的脉冲当量为0.0055mm/步。对Z向步进计数与此

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。