电机设计电磁参数方案调整讲解学习.ppt

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1、电机设计电磁参数方案调整电磁计算调整原因按照电机性能要求,电机的一些重要尺寸或数据可以初步确定,按照程序完成一个电磁计算,不论手算还是借助计算机,均不难完成。但计算后得到的结果,往往达不到国家标准或用户的特殊要求,则需找出原因,调整设计直到各项指标都达到技术要求,电磁方案才能确定下来。现把电磁计算中主要调整方法进行归纳。11八月2021现象一:效率低原因一:定子铜耗大解决方法1:增大导线截面积;带来的不良后果:(1)槽满率增大,嵌线困难;(2)用铜量增加;解决方法2:减小每相串联导体数(即减少每槽导体数);带来的不良后果:(1)漏抗减小,

2、起动电流增高;(2)齿、轭部磁密增高,铁耗增加;解决方法3:减小绕组端部长度;带来的不良后果:嵌线困难;11八月2021现象一:效率低原因二:转子铜耗大;调整目标:降低转子电阻解决方法1:增大转子槽面积;带来的不良后果:(1)齿、轭部磁密增高,转子齿轭部铁耗增加;齿、轭面积减小导致B增加(2)转子电阻减小,引起起动转矩下降;解决方法2:端环尺寸放大(特别是两极电机);带来的不良后果:端环过厚可能引起裂纹;11八月2021现象一:效率低原因三:铁耗大;调整目标:降低磁密B解决方法1:调整槽型;(1)当发现齿部磁密大时,可以增大齿宽;(2)当

3、发现轭部磁密大时,可以减小槽高;带来的不良后果:槽变窄或矮,槽满率可能出现问题;解决方法3:(1)减小定转子槽口宽度;槽比漏磁导与“h/b”成正比带来的不良后果:漏抗增加,同时导致起动转矩和最大转矩下降(两者分母都有Z);(2)采用闭口槽(转子)和磁性槽楔(定子);解决方法2:增加铁心长度;增加磁力线垂直进入齿或轭的截面积,降低齿轭磁密;带来的不良后果:用铁量增加;11八月2021现象一:效率低原因四:机械损耗大;解决方法:(1)减小风扇尺寸;带来的不良后果:温升升高;(2)轴承润滑油合适;(3)提高装配质量;11八月2021现象二:功率

4、因数低原因:励磁电流较大;解决方法:(1)增加每槽导体数(增加电阻);带来的不良后果:漏抗增加,起动转矩和最大转矩下降;(2)增加铁心长度:为了增加Rm;带来的不良后果:用铁量增加;(3)减小气隙:磁阻小,产生同样磁通需要的Im小带来的不良后果:可靠性下降,谐波漏抗增加(齿谐波波动更强烈);11八月2021现象三:起动电流大原因:漏电抗小;解决方法:(1)增加每槽导体数(增加漏抗);带来不良后果:1.铜耗增加,效率降低;2.漏抗大,起动转矩降低;(2)改变定转子槽型,使其深而窄;(槽比漏磁导与“h/b”成正比,可参考P272算例49步)带

5、来不良后果:1.轭部磁密增加易过饱和;槽变深后,轭高变小,轭部磁通截面积变小,轭部磁密增加;2.功率因数下降;磁路出现饱和后,所需励磁电流增加,功率因数下降;11八月2021现象四:起动转矩小原因一:起动阻抗大;解决方法1:减少每槽导体数;带来不良后果:起动电流增加;解决方法2:改变定转子槽型,使其宽而浅;(槽比漏磁导与“h/b”成正比,可参考P272算例49步)带来不良后果:1.齿部磁密增加易过饱和;槽变宽后,齿变窄,齿部磁通截面积变小,齿部磁密增加;2.功率因数下降;磁路出现饱和后,所需励磁电流增加,功率因数下降;11八月2021现象

6、四:起动转矩小原因二:转子电阻不够大解决方法3:改变转子槽型,使槽变深:增加挤流效应,使槽内等效截面积变小,转子电阻增加;带来不良后果:1.转子轭部磁密增加易过饱和;槽变深后,轭高变小,轭部磁通截面积变小,轭部磁密增加;2.功率因数下降;磁路出现饱和后,所需励磁电流增加,功率因数下降;解决方法4:适当减小转子槽面积和端环面积:带来不良后果:增加损耗,效率降低。11八月202111八月2021现象五:最大转矩小原因:漏电抗大;解决方法:改变定转子槽型,使其宽而浅;(槽比漏磁导与“h/b”成正比,可参考P272算例49步)带来不良后果:1.齿

7、部磁密增加易过饱和;槽变宽后,齿变窄,齿部磁通截面积变小,齿部磁密增加;2.功率因数下降;磁路出现饱和后,所需励磁电流增加,功率因数下降;现象六:温升增加原因一:线负荷A大解决方法:减小每槽导体数:减小N带来不良后果:1.R减小,导致起动电流增加;2.R减小,功率因数降低;11八月2021现象五:温升增加原因二:电流密度过大解决方法:增大导线截面积;带来不良后果:1.槽满率增加,有可能造成下线工艺困难;2.用铜量增加;原因三:损耗大解决方法:同现象一所述。11八月2021谢谢!此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做

8、得更好!谢谢

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