机电专业操作要领及事故案例.doc

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1、机电专业操作要领及事故案例机电专业操作工种目录1、主扇司机12、矿井提升机司机43、精通维护工74、矿井泵工105、钢缆皮带工136、采煤机司机167、输送机操作工198、综掘机司机229、采掘电钳工2510、煤矿机械安装工2811、综采维修钳工3112、综采维修电工3413、煤矿电气安装工3714、矿井维修电工4015、矿井维修钳工43主扇司机操作要领:1、开机前检杏高低压、润滑、机械系统,确认风门在正确位将,按操作规程开机。2、运行中随时观察电压、电流、水柱等参数变化情况。3、倒开机时,按规定在10分

2、钟内完成。事故案例:案例1:事故简要经过2002年8月13廿八点班,某矿主扇司机张某、韩某发现1#电机停转,并发现1#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张某看到2#电源柜电压指示正常,随即合上6KVI段与H段之间的联络开关,此时,隔离开关有火花,随后2#电源柜跳闸,联系35KV变电所迅速恢复了2#电源,于是,启动了2#风机,影响生产49分钟。事故原因1、1#电源柜无计划停电。2、1#电源柜跳闸后,失压脱扣器未起作用,为2#电源柜的返送电构成

3、叫路。3、2#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过

4、流跳闸。防范措施1、发生事故后应该先检杏本机房有无故障、保护是否到位,然后进行事故抢救。-1-2、发生事故后,必须严格执行询问、汇报制度,通过调度和值班长统一协调指挥,防止扩大事故。3、完善各级保护,确保主扇正常运行。案例2:事故简要经过2003年8月29日八点班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检杏未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泉启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进

5、行了汇报,影响生产24分钟。事故原因1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。3、《主扇操作规程》制定的不详细,对于什么情况下声音异常应采取紧急停车未做具体规定,容易引起司机误操作。防范措施1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。2、要尽快使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题及时处理。3、《主扇操作规程》中要细化司机紧急停车规定。・2・案例3:事故简要经过2006年5月1

6、3日八点班,某矿1#主扇停机检查,启动2#主扇时由于风门限位开关失灵,将牵引钢丝绳拉断,又重新启动I#主扇,当1#主扇投入运转后,主扇司机发现水柱计指示下降。经检杏2#风门没有关严,造成风在两台主扇之间短路。经重新关严后,才正常运行,影响生产30分钟。事故原因1、风门限位开关失灵,造成牵引钢丝绳拉断。2、在2#风门没有关严的情况下启动1#机。3、对备用机的日常维护检查不到位。防范措施1、要经常检查钢丝绳及其连接装新。2、经常检查试验各风门的限位开关,发现问题及时解决。3、使用主扇检测监控装帑,检测风门开启

7、关闭的位磐。-3-矿井提升机司机操作要领:1、看清提升方向、信号、仪表,谨慎操作。2、操纵台前坐姿端正,思想集中,制动闸、主令控制手把要扶稳。3、执行操作规程、监护制度要严格。事故案例:案例1:事故简要经过2003年2月19LI零点班,山西某矿措施井基建施工中,绞车司机误操作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发生罐笼坠罐事故,死亡5人,受伤2人。事故原因1、绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。2、主提升绞车司机单人上岗,严重违反《煤矿安全规程》的有关规定,是造成这次事故的重要原因

8、。3、对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。防范措施1、操作绞车调绳系统时,必须制定严格的规定。2、严格执行《煤矿安全规程》,一人操作,一人监护。3、为防止绞车调绳离合器因误操作而脱开,增加截止・4・阀。案例2:事故简要经过2008年7月10日八点班,河南某矿工人在交接班乘罐笼从井下升井过程中,绞车联轴器螺丝突然断裂,造成罐笼从30米高处坠落井下,11名矿工遇难。事故原因1、该绞车各种保护装珞不全。2、绞车司机配备不足,每班只有一

9、人工作,没有监护。3、有关领导发现事故隐患后不做处理,设备长期带病运行。防范措施1、完善绞车各种保护,杜绝设备带病运行。2、加强绞车司机培训,配足人员,持证上岗。3、严格执行领导干部上岗检查制度。案例3:事故简要经过2009年10月8口八点班,湖南省某矿运送人员上下井过程中,带动上升罐笼的滚筒上的调绳离合器脱离,造成一对罐笼相继坠入井底,并将钢丝绳全部拉断,坠入井底。造成26人遇难5人重伤。事故原因1、绞车司机误操作。2、把罐

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