地铁车站结构渗漏和防治技术

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1、地铁车站结构渗漏和防治技术  摘要:地铁车站结构出现渗漏就会影响车站主体结构的使用功能和寿命,影响人民的正常通行。因此,地铁车站应做结构渗漏的预防与处理工作。本文就地铁车站结构渗漏的原因进行分析,并对结构渗漏的防水技术与治理技术进行概述。关键词:地铁车站;结构渗漏;治理;中图分类号:U231+.2文献标识码:A一、工程背景夏季连日暴雨过后,某地铁车站出现了车站主体、人行通道、车厢等漏水,不仅为市民出行和地铁运营带来较大影响。据悉此车站为单层双跨钢筋混凝土框架结构。车站围护结构采用φl200mm@2000mm人工挖孔桩支护,隧道

2、进出口明暗分界处拱部1200范围内设φl08mm大管棚超前支护,进、出口各设一环。车站采用明挖顺作法施工,隧道区间采用暗挖法施工,土方开挖至大管棚高程后,进行大管棚导向管施工。大管棚导向管长50cm,孔口管中133mm。大管棚φ108mm,长度为50m,中间搭接10m。车站主体封顶后进行暗挖隧道施工[1]。此工程渗漏主要集中在迎水侧墙、顶板和底板。渗漏按照直观表象分为点渗漏、面渗漏、线渗漏及其组合;按照部位分为施丁缝渗漏、贯通缝渗漏、穿墙管渗漏等。8二、地铁车站结构渗漏原因原因不明的渗漏,往往是地铁车站自身结构存在裂缝缺陷,防

3、水失效导致的漏水;部分是由于建设阶段抢工期,忽视了细部结构防水质量,防水的若干层次先天缺陷,造成渗漏;部分结构施工过程中,穿墙管、对拉筋、施工缝等处止水措施不到位,造成积水沿缝隙渗入[2]。本车站防水以混凝土结构自防水为主,顶板上采用聚氨酯涂膜防水,结构混凝土一旦开裂,侧墙就会渗漏。现就调查发现的本次车站结构渗漏原因进行分析:(1)混凝土干缩产生裂缝。混凝土在凝固过程中,产生大量的水化热,随着混凝土内水分的蒸发,混凝土自身干缩产生裂缝。本车站结构的混凝土设计强度等级为C30,但实验数据显示混凝土强度等级达到了C40-C50。混

4、凝土强度等级的提高,单位体积混凝土的水泥用量加大,水化热加大,混凝土更容易开裂。8(2)混凝土收缩产生裂缝。混凝土随温度的下降而产生收缩变形,结构混凝土受地下连续墙束缚,收缩变形受到限制而开裂,这是混凝土产生裂缝的主要原因[3]。再者,本车站主体结构第一、第二施工段的混凝土浇筑是在2010年7月至10月完成的,当时的天气十分炎热,与2011年冬天的温度相比,温差接近50度。这样,混凝土降温收缩率可以达到5*10-4,而混凝土的极限拉伸应变值为10-4,即使考虑混凝土的徐变性能,在慢速荷载作用下,也只能达到1.5*10-4。这表

5、明混凝土降温收缩率远大于其极限拉伸应变,尽管设置了两条后浇带,结构施工采用了分段施工,混凝土收缩裂缝仍是难以避免的;而且,由于各种原因使本车站工期加长,经历了3年多时间,两端盾构出土孔及中间预留出土孔均未封堵,也加剧了裂缝的产生。(3)应力释放产生裂缝。在开始做车站内衬结构前,支护结构采用地下连续墙加钢支撑,在内衬结构施工完成并达到设计强度后,进行钢支撑的拆除,钢支撑拆除后,原支撑部位受外部土压力作用产生内缩变形,致使内衬结构产生裂缝[4]。(4)受到剧烈震动产生裂缝。混凝土结构受到剧烈震动,使混凝土内部产生拉应力,当拉应力大

6、于混凝土的抗拉强度时,即产生裂缝。2011年底南端头井盾构施工的出土对结构存在一定的冲击,从而加剧了第一、二施工段裂缝的产生。三、地铁车站结构渗漏治理技术(一)面渗漏治理8确定渗漏位置后,在漏水面区域范围内,每隔100mm垂直埋设1个注浆止水针头,然后用F512高压灌注机灌注氯丁胶乳水泥浆,观察浆液的灌注情况,等大量的注浆材料渗出混凝土表面时,即可停止。若面渗漏区域混凝土为“狗洞”状,需要将渗漏区域的混凝土凿至密实混凝土基面,然后钻孔埋设注浆止水针头,表面采用氯丁胶乳水泥砂浆进行修补,隔天进行注浆处理。(二)线渗漏治理首先确定

7、裂缝两端收口及再延长15cm的部位为凿槽截止位置。为确保开槽的完整性,首先用钢碟片切割边界(以直线转折),深1cm即可,宽度不大于20cm。沿裂缝顺着切割边界剔成U型沟槽,沟槽深度至主筋暴露为止,深度原则为:钢筋保护层+主筋直径+lcm填充空间(一般能达到7cm)。使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻孔必须穿过裂缝,但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)。沿裂缝方向等间距埋置Φ6mm的铝管,并进行临时加固,使水流从铝管中流出,然后采用氯丁胶乳拌合水泥砂浆进行封补,隔天对铝管注浆,浆体为氯丁胶乳水泥浆。(三)其他施工情况本工程混凝

8、土面渗漏采用上述施工工艺进行注浆堵漏,隔几天后发现仍然在渗漏。凿出后,发现混凝土骨料与骨料之间的空隙仍然较多,仍有大8量的空隙未破浆体填允密实。针对此情况,对凿出部位埋置注浆嘴,用氯丁胶乳水泥砂浆进行封堵,待砂浆有强度后再进行注浆。注浆后,确认渗漏点不再渗漏.拆除注浆嘴并将同

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