可调导流板在新庄孜选煤厂应用

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1、可调导流板在新庄孜选煤厂应用  摘要:针对我厂精煤、中煤、矸石脱介弧形筛入料存在入料箱下料落点过低的问题,设计了可调式导流板,安装在入料箱下料口处。可以通过调节导流板的方向和角度,来控制下料落点,这样不仅增加了弧形筛的脱介面积,有效提高了弧形筛的脱介效果和使用寿命,而且还降低了介质消耗,取得了良好的经济效果。关键词:可调式导流板;安装;设计Abstract:inourfactory,coal,coalganguede-mediumarcsievefeedingproblemsmaterialplacementlowfeedingbox,designedanadjustableguidepl

2、ate,installedinthefeedboxfeedingmouth.Thedirectionandtheangleregulatingplate,tocontrolthecuttingpoint,thiswillnotonlyincreasethecurveddielectricareaoffthescreen,effectivelyimprovethearcsievede-mediumeffectandservicelife,butalsoreducestheconsumptionofmedium,hasachievedgoodeconomiceffect.Keywords:ad

3、justabledeflectorinstallation;design;中图分类号:S6115文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)一、概述新庄孜选煤厂是一座矿井型炼焦煤选煤厂,2004年技术改造后,形成原煤三产品重介分选、粗精煤泥重介、煤泥浮选和尾煤压滤的工艺流程,原煤年处理能力达320万吨。直至2010年我厂北系统技术改造又将原三产品重介旋流器由3GDMC1200/850A改为3GDMC1300/920A,这样双系统原煤小时处理量由原来的500t/h提高到700t/h,随着原煤入选量的增加,重介质的消耗也曾一度居高不下,吨原煤介质单耗甚至曾达到4kg,不仅增加了生产成

4、本,而且使生产系统处于不稳定状态,给密度控制、介质添加等工艺环节带来了较大困难,甚至导致生产局面极度被动。为了降低介耗,我厂分别从工艺和设备上采取相应措施:在工艺上合理控制弧形筛分流,减少合格介质中煤泥含量;调整磁选机磁极及磁筒与槽体间隙,并且定期清理槽体内杂物,最大程度上提高磁选机介质回收效率;严把介质进货关,保证介质质量。在设备上对脱介筛喷水管路进行改造,加大喷水压力,提高脱介效果;最主要的一项措施是通过脱介弧形筛的可调导流板的设计与应用,有效地提高了弧形筛的脱介效果。二、弧形筛入料存在的问题5我厂三产品重介旋流器下的第一道脱介设备是弧形筛,其脱介效果的好坏直接关系到合格介质的循环量和

5、第二道脱介设备脱介筛的处理量,是降低介质消耗的第一道关口。要想能很好的降低介质消耗,必须得从源头出发,有效地提高弧形筛的脱介效果,而在我厂的生产实际中,该弧形筛入料存在以下几个方面问题:1、给料不均。由于入料箱入料点不正和自身结构问题,给到弧形筛上的物料总是不均匀,造成筛面上存在部分段物料流速过快,形成窜料现象,合格介质不能很好的通过弧形筛而得到回收,同时导致筛体周围卫生状况较差,加大岗位司机的工作量。对此也曾经在入料箱下料口处安装一块挡煤皮来阻挡飞溅的物料,只是此装置既不美观,又不能真正解决脱介效果差的问题。2、给料流速过快。弧形筛的来料通常是经过旋流器高速旋转分离到收集箱中,然后进入到

6、弧形筛入料箱,在入料箱里缓冲后,再分散流到弧形筛上。经过旋流器高速旋转分离后的物料流速非常快,虽然有收集箱、入料箱的缓冲,但受现有设备和空间位置的限制,缓冲效果并不好,给到弧形筛上的物料流速依然很快,从而导致来料直冲筛体中部,在筛面上脱介的距离和时间太短,不能有效脱介。3、给料点过低。受空间、位置以及现有弧形筛入料箱的结构限制,入料箱落料位置基本到了弧形筛面中部,导致筛片利用率过低,不能充分发挥作用,脱介时间太短。5以上几种情况通常相互伴随、同时出现,从而严重影响了弧形筛的脱介效果。三、可调导流板的设计为了提高介质回收率,采取了对入料箱内部溢流堰进行了恢复和加高,每班清理入料箱内部积煤,让

7、其尽可能下料均匀;同时在入料口两侧加焊上挡流板将飞溅的物料收集导向弧形筛面,并且尽可能加重入料箱下料口活动板的配重,不过相应的存在着入料箱漫料现象。而采取改变入料箱结构和入料口位置的方法,在入料箱里阻止来料的翻滚使其均匀下流则工程量太大,还需停产改造,生产实际不允许。针对上述问题,设计出了一套可调节的导流板,根据现场实际,安装在弧形筛给料口,可根据需要随时调节弧形导流板的角度来控制物料下料落点。导流板的结构如图1所示。图

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