炉磨煤机F大修工作总结.doc

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1、#1炉磨煤机F大修工作总结一、工程概况#1炉磨煤机F大修计划2016年08月23日开工,#1炉磨煤机F三个磨辊、磨盘衬板的磨损严重,导致磨煤机出力严重不足,需对该磨煤机进行大修处理,需更换磨辊3个、更换磨盘衬板12件,铰轴装置6个。其它分离器、折向挡板门检查调整修理;磨辊装置检查修理;压架及铰轴检查修理;传动盘和刮板装置的检查修理;机壳和筒体以及风道系统设备的检查修理;拉杆加载装置和液压油系统检查修理;机座密封检查修理;高压油站换油,清理油箱,稀油站及其管道系统检查修理;减速机、电机检查修理联轴器中心找正等。二、施工工期:计划工期:2016年08月23日至2016年09

2、月05日实际工期:2016年08月23日至2016年09月05日三、检修项目基本情况一、设备主要参数:#1炉六台磨煤机是由北京电力设备总厂生产的,磨煤机型号是ZGM113G,分离器型式:静态分离器;磨辊加载方式:液压变加载;基础型式:重力型混凝土独立固定基础;最大出力:64.24t/h;最大通风量:101.07t/h;最大通风阻力:6540Pa;磨煤机的密封风压(或与一次风压的差值):2000Pa;磨煤机出口温度:65℃。二、检修项目情况汇总:2.1磨辊检修:2.1.1清理磨辊室及磨辊外部所有的积煤和杂物;2.1.2三个磨辊套磨损严重,更换三个检修好的磨辊;磨辊磨损严重

3、2.1.3磨辊润滑油已更换(#634高温齿轮油1桶)。2.2衬板磨盘更换:2.2.1十二件磨盘衬板磨损严重拆御,磨盘清理检查完好,安装新衬板。内部衬板磨损严重2.3喷嘴导流环补焊检查喷嘴导流环的磨损情况,最大磨损宽度7mm,无需补焊。2.4分离器的检查修理:2.4.1打开分离器人孔门,清理分离器内部的积粉和杂物;2.4.2检查修理操作折向门的传动机构,传动机构检查转动灵活,无卡煞现象,折向门开启角度与刻度盘指示角度一致;2.4.3对分离器传动机构、轴承座加耐热黄油润滑处理。2.4.4检查分离器内锥体各部件,检查支撑板、筒体等钢板有轻微磨损、无穿孔,检查分离器内锥体无变形

4、。2.5压架及铰轴的检查修理:2.5.1安装好压架和铰轴,利用塞尺测量导向板与导向块原始间隙,作好记录,实测机壳非导向板与导向块间隙值为:5mm。(标准是3~5mm)测量位置如下图:此处间隙测量值为:5mm.2.5.2磨辊装置复装前先将压架与拉杆连接处、铰轴孔内均匀地涂上一层MoS2脂。2.5.3更换已损坏的铰轴座连接螺栓,以设计要求的力矩冷紧后,用φ12mm的圆钢将铰轴座上面的螺栓一组一组点焊相连(如下图),以防止螺纹副的相对运动,致使螺栓松脱,引发设备事故。螺栓与圆钢点焊连接处2.5.4将铰轴座与三角架边缘分别用小铁板进行点焊连接(如下图),以保证磨辊中心线与磨盘中

5、心线的夹角不变,从而保证磨辊的工作效率。铰轴座与三角架底部边缘用小铁块点焊连接2.5.5检查B1、B2、B3压架导向板和本体导向板磨损不严重进行调整。2.6拉杆加载装置检修2.6.1检查所有拉杆磨损情况,检查加载拉杆在拉杆密封处磨损情况,检查加载拉杆密封圈发现密封圈已损坏,对三处已损坏的加载拉杆密封圈进行更换处理。2.7机座密封装置检修:2.7.1在检查机座密封时,发现碳精密封环密封处下方有煤粉,表明碳精密封环磨损漏风及漏粉,对其进行更换处理。2.8机壳和筒体以及烟道设备的检查修理:2.8.1经检查磨煤机外观良好,筒体外壁防护漆无脱落;,机壳内壁防磨板符合使用要求。2.

6、8.2筒体护板外表光滑无焊瘤,裂缝等缺陷。2.9液压油站检修:2.9.1液压油站油箱油全部抽取干净,清理油箱底部污垢后,重新加入合格油,油箱外表清理干净,检查无漏油渗油现象;2.9.2润滑油过滤器检查清理,将过滤器拆出来,先用煤油对过滤器进行清洗,然后用气体对过滤器进行吹扫,将附着在过滤器上面的杂质吹扫干净后,即可复装。2.9.3液压油站出口滤网清洗:用煤油对滤网进行清洗,然后用气体对布滤网上面的颗粒杂质进行吹扫,最后用面团清理滤网上面的油质;清理后干净清洁无油渍,符合检修技术要求。2.9.4对高压油站蓄能器气囊进行检查。2.9.5液压油站油路系统恢复对蓄能器气囊进行充

7、氮,氮气压力充至4MPa.2.10刮板装置检修:2.10.1刮板与机壳上端面的间隙检查,图纸设计要求为:θ=8±2mm,实测为值为:θ=9mm.2.11稀油站及其管路系统的检查修理2.11.1将停止工作的过滤器下端的排污阀打开,将里面的润滑油排放干净。2.11.2冷油器清理:用试管刷对冷油器水室进行清理,清理干净后对水室进行试压查漏,试压压力为0.5MPa稳压15分钟,压力保持不变,试压成功;更换水室端盖密封垫。2.12密封风管检查修理对密封风管进行检查,清理法兰连接结合面,回装密封风管。更换δ=3mm石棉纸垫,并在石棉纸垫上涂上二硫化钼

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